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浅谈如何降低离线式干法窑煤耗

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摘要:近几年煤炭价格迅猛增长,在水泥成本中占据60%,再加上市场竞争激烈,国家排污降耗的限制,煤耗已经成为了一家水泥企业能否生存下去之根本。某公司4500T/D生产线与国内2000T/D生产线煤耗相同,为此特制定对应措施,对煤耗进行攻关。文章基于此阐述了降低线式干法煤耗的若干建议。

关键词:离线式干法窑;熟料标准煤耗;还原气氛

中图分类号:TQl72 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)24-0047-02

一、现状、要求、目标 (一)现状 2010年熟料标煤耗121kg/t,实物煤耗167kg/t。 (二)目标 1.熟料标准煤耗≤115Kg/t,实物煤耗≤155kg/t。 2.阶段目标: 第一阶段:熟料标煤耗≤119Kg/t,实物煤耗≤163kg/t;

第二阶段:熟料标煤耗≤117Kg/t,实物煤耗≤159kg/t;

第三阶段:熟料标煤耗≤115Kg/t,实物煤耗≤155kg/t;

奋斗目标:熟料标煤耗≤110Kg/t,实物煤耗≤145kg/t。

二、煤耗高原因分析

1.设备运转率。

2010年窑平均综合运转率只有54.24%,全年停窑次数60次之多。 结论:是主要原因。

2.窑台时。

2010年旋窑平均台时175吨。

结论:是主要原因。

3.系统漏风。

预热器系统多处漏风。

结论:是主要原因。

4.系统散热。

一级筒没有保温层,散热较多。

结论:是主要原因。

5.喂煤稳定性。投产生产以来,尾煤断煤频繁,下煤不稳定。

结论:是主要原因。

6.入窑生料细度及三率值稳定性、合理性。

(1)入窑生料细度:0.2mm筛余量为5%

(2)入窑生料三率值稳定性、合理性:稳定性较差。

结论:是主要原因。

7.入窑煤粉质量情况。

入窑煤粉细度为46.0%,Qnet,ad:5699,Vad:28.2,Mad:3.2,煤粉热值偏低,水分大。

结论:是主要原因。

8.窑尾、窑头废气出口温度。

窑尾废气出口温度:340℃,窑头废气出口温度:255℃,窑头、窑尾出口废气温度偏高。

结论:是主要原因。

9、还原气氛。

熟料还原气氛较严重。

结论:是主要原因。

三、制定对策

除以上措施以外,我们针对目前生产情况,决定对烟室进行技改,将五级下料管下移40公分,烟室缩口扩大至2200mm),同时给(炉下料管增加40公分长的撒料板。

四、实际完成情况

各项任务具体完成情况如下:

1.设备综合运转率。设备运转率4月综合运转率为99.4%,5月综合运转率98.74,6月运转率99%,上半年平均运转率为98.5%。

2.窑台时及还原气氛。在对烟室进行改造后,日产量上升到了4500T/D以上,平均台时为192T/h,同时经过技改烟室,窑内通风效果明显好转,火焰顺畅、窑前清晰、烟室明亮,还原气氛彻底解决,同时烟室结皮现象也消失了。

3.系统漏风。我们专门针对系统漏风问题召开了专题会议,会后对各处漏风点采取各种措施,将其密封好。日常工作中,配专人检查漏风问题,保证漏风率降到最低。

4.喂煤稳定性。在四月份检修时,车间将煤粉仓结皮清理干净,将头尾煤称重新解体,同时在各自的锥体安装了振打电机,通过以上各种措施,有效的解决了断煤的频率,保证了喂煤的稳定性。

5.入窑生料细度及三率值稳定性、合理性。经过多次试验,将出磨细度控制在18%以内时,O.2mm筛余量小于3.O%。严把原材料质量关,保证了其稳定性,目前入窑饱合比合格率大于75%。同时调整了配料方案,熟料硅酸率由原来在2.7~2.8调整到2.6~2.7,增加了熟料的易烧性,同时也有效的降低了煤耗。

6.更换煤品种情况及入窑煤粉质量情况。目前已经更换原煤品种(目前原煤质量:Mar≤1 2,Qnet,ad:5900,23≤Vad≥28)。目前入窑煤粉情况:入窑煤粉细度为≤6.0%,Qnet,ad:5940,Vad:28.4,Mad:2.2。更换高挥发份、高热量原煤及更改煤粉指标后经过实践检验,此种煤适应我公司窑煅烧,主要体现:大幅降低了熟料实物煤耗,改善了熟料质量。

7.窑尾、窑头废气出口温度。窑提产至4500T/D以上后,一级出口废气温度降至320~C以下,窑头出口废气出口温度为200℃。

五、目标实际完成情况

所设定目标均在保证质量的前提下超额完成,并且通过努力,在6月份时完成了奋斗目标值。

通过半年努力,按要求认真完成既定任务,将标煤耗终于降至110公斤煤/吨熟料以内。通过实际表明,虽然离线式干法窑以烧劣质煤为设计理念,煤耗比在线式干法窑偏高,但实际证明,只要注意细节、勤检查、多创新,离线式生产线即可以烧劣质煤,同时可以降低煤耗,为国家“节能降耗”口号做出贡献。

参考文献 [1]谢克平.水泥新新型干法生产精细操作与管理[M].化学工业出版社.2006.