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石蜡溶剂脱油装置加工混合蜡料探讨

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[摘 要]为配合炼油厂调整产品结构,增加重质油产量,石蜡溶剂脱油装置组织对增加减三线酮苯蜡料的生产。装置工艺参数随生产蜡料品种及时调整,进料温度、各点溶剂稀释比和冷洗比随之调整,保证石蜡产品达到质量要求。

[关键词]脱油 熔点 蜡料 收率 能耗

中图分类号:TE626.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0234-01

1 前言

大庆石化公司炼油厂蜡脱油装置主要工艺原理是利用丁酮-甲苯二元混合溶剂溶解油而不溶解蜡的性质,在酮苯装置经过溶剂回收系统后的蜡膏(温度70-80℃)中加入一定量的溶剂,经过套管降温,使得蜡膏中的蜡结晶析出,再经过过滤,得到含油合格的蜡。

加工原料为酮苯减二线和减三线蜡膏混合原料,大多数情况生产减二线蜡膏HVI200(占80%)减三线蜡膏HVI400(占20%),由于炼油厂优化产品结构,增加附加值较高的重质油产量,上游酮苯脱蜡轻油装置加工减三线HVI400量增大,导致生产的HVI400蜡料比例增加,最高达50%,如果装置继续加工原来的混合蜡料,会导致多余的HVI400蜡料无法加工,为保证石蜡产量,经过对工艺参数调整,石蜡产品质量合格,装置的能耗和收率达到最佳。

2 原料对比

酮苯脱蜡生产的HVI200-400混合蜡料,重料混对比不同则原料性质差异较大。HVI200-400(1:1)蜡料与HVI200-400(4:1)蜡料相比密度大,含油偏高,熔点高,黏度大,馏程温度高。两种料加工数据进行分析,表-1和表-2是两种不同原料分析数据,由表中可以看出HVI200-400(1:1)料比HVI200-400(4:1)料平均密度高4.2Kg/m3,含油高0.33%,凝点高1.4℃,黏度大0.603mm2/s,各点馏程温度提高5.5℃左右,原料馏程窄,分子结构以及性质比较相似,易于找到适宜的操作条件,有利于原料结晶,降低石蜡含油。

3 生产工艺参数调整

装置采用的是重结晶工艺脱油,即将酮苯脱蜡后的蜡料重新结晶过滤进行脱油,为降低溶剂比,结晶过程中加入的一次、二次、三次、四次稀释溶剂和一段冷洗溶剂使用一段洗液、二段滤液和二段洗液,一次浆化、二次浆化和二段冷洗使用新鲜溶剂。

HVI200-400(1:1)混合蜡料原料重,含油高,过滤蜡饼裂纹大真空度降低,为保证蜡含油合格,对结晶工艺参数进行较大调整。一次稀释溶剂温度由30℃提高到50℃,同时加大了各点的稀释溶剂比,一段冷洗改用新鲜溶剂,所以总新鲜溶剂比升高,装置能耗增加。

4 产品分析

表3和表4是加工两种混合料生产方案产品的分析和收率统计,对两个表格进行对比可以看出,由于加工HVI200-400(1:1)混合蜡料重,脱油后的石蜡熔点高,平均熔点达到61.03℃,较加工HVI200-400(4:1)混合蜡料的熔点提高了1.82℃。加工HVI200-400(1:1)混合蜡料时,溶剂比加大,致使溶解在溶剂中的低熔点蜡增加,降低了石蜡收率,石蜡收率由76.17%降到67.29%,降低了8.88%。加工蜡料越重生产出的石蜡颜色发深,色度降低,石蜡含油越高,装置能耗也会有所升高。因重料越多,为保证产品质量,所需要的溶剂相应提高,能耗随溶剂比的增加而加大,因为溶剂是在回收系统回收并循环利用,溶剂比越高回收系统消耗的蒸汽越多,因此能耗也越高。

5 结论

原料馏分越窄,蜡的性质越相近,蜡结晶越好,HVI200-400(4:1)混合蜡料较HVI200-400(1:1)混合蜡料,重料兑比低,原料性质差别不大,粘度较小,更易于操作控制,形成的结晶状态较一致,且蜡收率较高。装置加工HVI200-400(1:1)混合蜡料,石蜡含油达到质量要求,但由于原料较重,生产出的石蜡熔点高,这些高熔点石蜡可以和酮苯脱蜡重油装置加工出的56℃、58℃石蜡进行调和,加工各种标号的石蜡。装置工艺参数需大幅调整,石蜡收率降低,装置能耗升高。但对于炼油厂整体而言,产品结构做了大幅调整,价格较高的重质油产量大幅增加,提高了炼油的盈利水平。

参考文献

[1] 缪春祥.提高酮苯去蜡油收率的途径[J],黑龙江石油化工,1997,(3):27~30.

[2] 江泽政.油溶剂脱蜡,中国石化出版社出版发行,1994.6.