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峻德煤矿一水平南34层二区均压开采及回撤综采架子

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[摘 要]一水平南34层上隅角及回风流出现CO,受小井采空区存在自燃发火产生的CO串入所致,经过堵漏风后及回风道安设风门均压等措施,但CO无明显减少。之后小井进行封闭及34层封闭后,对34层回风道闭内气体取样化验CO在24ppm以上,始终未绝迹,时有反复迹象,表明小井漏风依然存在。最终采取均压开采技术,确保矿井安全开采及回撤。

[关键词]漏风源CO均压开采

中图分类号:TD1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0387-01

一、采区概况

(一)开采情况

峻德煤矿一水平南34层二区一段工作面,上至风道,下至机道,南至切眼,北至设计停采线。该工作面走向平均长812米,倾斜平均长171米,煤层倾角22°至28°,煤厚1.6―2.2/1.9米;该块段设计为一个分层,采高3.0米,采用走向长壁综合机械化采煤法。可采储量60.7万吨(含煤层内矸石)。该工作面上覆33-1层已采完,与本层间距30米,33层与34层采空区在裂隙带导通,下伏35层未开采,与本层间距64.5―70米。工作面于2012年1―4月上巷采出100米,下巷采出31米。

(二)工作面隐患及处理情况

该工作面上覆33-1层于2012年4月份回撤结束后封闭,2012年5月24日+120副巷闭内CO14550PPM,2012年5月27日33-1层+53机道反上闭CO10118PPM,2012年5月28日34层回风CO223PPM、上隅角CO979PPM,与34层存在联通关系13道密闭出现不程度出现一氧。本矿开采的34层没有发火史,与本区有相通关系邻近的小井有2个(检顺六矿、旭祥煤矿),通过释放SF6可确定是由小井漏风所致(详见接收数据表)。综上所述,分析CO来源不是本层本段,是与该面有导通关系有关小井采空区存在自燃发火产生的CO串入所致。

通过接收SF6,说明周边的2个小煤矿均向该区存在不同程度的漏风,为消灭小井发火隐患对我矿影响,对以上2个小煤矿下发隐患升级通知,对其封闭的采后闭进行重新补打隔爆闭堵漏。同时对我矿与34层存在联通关系13道出现一氧密闭进行冲灰、注瑞米充填密封Ⅲ号堵漏风。

堵漏观测期间为保证34层机道抽水和回风巷抽水人员安全,召请救护队现场待机,与抽水人员同上同下。同时南34层机道、回风巷开门点处备好永久封闭材料,若回风巷及上隅角CO持续上升,对南34层进行永久封闭。

经过以上堵漏风后,回风道安设风门均压等措施,但CO无明显减少。2012年9月23日,由局、矿有关部门通知与该区域相关小井进行封闭,但封闭后34层上隅角及该区域相关密闭闭内CO始终存在,+120副巷闭内CO15085ppm,34层上隅角CO171ppm。2012年10月5日,矿定由通风区对34层前串回风系统进行封闭,10月22日,对34层进行封闭,11月25日,对34层前串机道进行封闭。封闭后,对回风道闭内气体取样化验CO在24ppm以上,始终未绝迹,时有反复迹象,表明小井漏风依然存在。因此该面现准备生产,只有采取均压开采措施。2012年12月26日,34层机道由救护队破闭并监护机道抽水工作结束后,于2012年12月30日由救护队对回风道破闭恢复通风,并在救护队监护下通风区对该面采用局扇进行均压调节。现34上隅角CO3ppm,回风CO0ppm。

二、均压防火方案

(一)均压防火目的

1、通过均压手段,减少向34层采空区漏风和有害气体串入34层工作面。

2、稳定火区火势,防止火势进一步扩大。

(二)开采时均压前准备工作

1、均压前首先优化均压系统,使系统更加简单,系统设备少,保证系统更加稳定可靠,需要施工6道密闭,3道板闭,2道喷浆闭、7道永久门套。

2、均压前对可能漏CO地点进行喷浆处理,防止CO泄漏造成调压失败。

3、34层+53机道从溜煤下山至机道以里50米改用溜子出货,在此处施工三道调压风门。在溜煤下山+53以下30米处安装两台FBDNO7.1/2×45kw对旋风机对工作面均压通风,从风机到调压风门之间用Ф800mm铁风筒接设,增加工作面的通风压力,确保小井风不进入大矿。FBDNO7.1/2×45kw对旋风机额定风量为400―800m3/min,额定风压为800~7000Pa。与该区有关的南33层轨道上山闭(817号)压差为500Pa,因此选用FBDNO7.1/2×45kw对旋风机进行均压能达到要求。

4、此次调压前,在回风道施工4道门套,上好风门;工作面采至改造回风道后利用改造回风道施工的3道风门进行调压。

(三)回撤综采架子时均压前准备工作

2013年10月中旬开采结束后,进行开大帮撤综采架子,为避免撤架子过程中撤架后的下部采空区冒严,影响均压效果,又在回风巷增设两台FBDNO6.3/2×30kw调压局扇,并且将风筒排至撤架子处对工作面进行均压,确保工作面撤架子需求。

(四)均压工作实施

2012年12月29日,均压前由地测大队同通风区联合通知相关小井停电撤人,防止均压后火区出现异常情况。

2013年12月30日,救护队人员现场待机下,通风区人员开始均压,均压风机开起后,关闭+53机道风门,在+120标高回风石门风门风窗处进行风量调整。机道风机出口风量600m3/min,工作面风量400m3/min,机道返回200m3/min,满足设计风量。上隅角一氧化碳3~12ppm,回风流一氧化碳0ppm,均压通风效果较好,机道风门压差60mmH2O,回风巷风门压差65mmH2O。通风区每班设专人观测风门水柱变化情况,风门、风机由采区设专人进行看管并现场交接班,并有记录。

(五)均压后保障措施

1、均压风机开启后由救护队负责对-50相关密闭、风流,-50南一石门风流,34层皮带道及34层工作面气体检查,风流中CO达到24PPm,立即向指挥部汇报,撤出该区域工作人员。

2、调压后,入风、回风风量每天观测,相差不得超过5%,填写观测记录,确保发火隐患区稳定。

3、均压后加强工作面软帮有害气体测定,回风流CO不得超过24ppm。

4、为观测系统对火区内部产生影响,均压稳定后观察各闭压差,如上下波动超过5mmH2O,及时查明原因进行处理。

5、均压风机必须是双电源供电,达到自动分风,来回自动转换。

6、风机及该区域风门由采区设专人看管,风机必须连续供风,严禁随意停开风机;严禁两道风门同时敞开。

7、通风队每天派人检查该处调节设施,发现损坏及时维修。

8、回风道、机道均压风门、均压风机处设专号电话,保证通讯通畅。

9、每天设专人对与该面有关闭内气体及压差检查,并做好记录。

10、机道与回风道均压风门安设U型压差计,以便随时观测压力变化情况。

11、召请救护队一、二、三班,每班派2人在34层回风道调压风门电话处待机,从开采直至该面采后封闭结束为止。

12、瓦检员随时检查作业地点CO浓度达到24ppm并有上升趋势时,立即用最近电话通知待机人员并组织撤人,待机人员必须迅速配合瓦检员撤人,瓦检员及时向区、队汇报。

13、该工作面设两名专职瓦检员,机道、工作面各1人,责看好局扇及设备。

14、机道负回风道安设CO传感器,CO24ppm报警。采区人员必须听从瓦检员指挥,CO或CH4超限必须立即撤人。

三、结束语

一水平南34层工作面采取均压开采技术,成功回采及回撤综采架子,是在外部漏风源侵入的情况下有效开采技术,但是均压开采设备繁多,必须制定周密的均压方案并且有均压后坚固保障措施下实施。

作者简介

杨庆丰(1980.02.05),男,山东省费县人,黑龙江龙煤鹤岗矿业公司,工程师,毕业于黑龙江省科技学院采矿专业。