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峻德煤矿通风系统改造路径探析

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摘要:峻德煤矿是鹤岗矿业公司最年轻的矿井,资源储量大、安全产能高、基础条件好,随着水平的逐步延深,矿井通风系统已无法满足灾害治理和产能释放的需要。为此,该矿立足实际,科学摆布,扎实推进矿井通风系统改造

关键词:矿井;通风;系统;改造

中图分类号:X752文献标识码: A

前言

龙煤鹤岗矿业公司峻德煤矿是自行设计施工的一座大型现代化矿井。该矿于1975年8月动工兴建,1981年11月建成移交,位于鹤岗矿区煤田最南部,东邻鹤岗铁路的峻德地段,北连兴安煤矿,西南与新华农场接壤,井田面积为23.52平方公里,共有可采和局部可采煤层23层,煤层总厚度51.37米,煤种为气肥煤,煤质为弱粘结煤和中坚硬煤。改造前,矿井通风方式为两翼对角抽出式,即由井田中部的混合井、副井入风,从井田边界的南风井和北风井回风。

1通风系统改造前的基本现状

1.1矿井通风能力不足

自2000年该矿二水平投产以来,矿井设计生产能力已达到300万吨/年,而实际生产能力也实现了快速增长。通风系统改造前,矿井总入风量为10260立方米/分钟,其中混合井入风5090立方米/分钟、副井入风4200立方米/分钟;矿井总排风量为10700立方米/分钟,其中南风井排风量6300立方米/分钟,北风井排风量4400立方米/分钟。按照以风定产的要求,矿井原总入风量仅可满足年产205.9万吨的生产能力,现已无法满足矿井实际生产对风量的要求。

1.2小井漏风严重

二十世纪八十年代,在发展煤炭生产上,由于受当时国家有水快流思想的影响,峻德煤矿周边建设了很多小井,其中有峻源一矿、检顺三矿等5处与该矿联通,总漏风量达970立方米/分钟,降低了该矿的有效风量率,增加了矿井灾害的来源。

1.3北部通风系统巷道失修率高

该矿通风系统调整前,北部主扇的主要回风系统由-50后组二区机、轨上山和中组一区轨道上山组成。但由于巷道年久失修,-50后组二区的机道上山有150米的巷道因冒顶封严已无通风能力,-50后组二区轨道上山有200米和中组一区轨道上山有80米因冒顶淤货,最小断面均小于3平方米,对北部主扇回风系统形成了“瓶颈”制约,增大了通风阻力,致使北主扇等积孔为1.8平方米,负压水柱达240毫米。

1.4北部主扇能力不够

原北部主扇额定功率为630千瓦,抽出风量为4400立方米/分钟,而北部需实际需要风量为7560立方米/分钟,为确保北部正常生产,导致不合理串联通风,人为地扩大了“一通三防”事故灾害的覆盖面。

为解决上述问题,确保安全生产,决定报废北风井主扇,安装启用中部风井主扇,形成中央、边界混合抽出式通风,将矿井北部通风系统由改造前的,副井、混合井-250大巷系统-50大巷系统+140大巷系统北风井,改变为副井、混合井-250大巷系统-50大巷系统中部风井。并投用BDK-8-No28型防爆抽出式对旋轴流主扇,将北部总排风量由4400立方米/分钟,提高到现在北部所需核定风量8800立方米/分钟,满足矿井生产需求。

2通风系统改造的路径措施

为确保中部主扇定期安装,将中部风井提升井架拆卸,并新建了主扇安装的混凝土基础和钢筋混凝土风峒。由该矿机电科对主扇的机械设备及电控部分进行安装,超前完成了所有地面工程。通风区组织通风队、综合队、监测队对调改风所需的通风设施与设备进行施工,在限定的时间内,高质量、高标准的完成任务,共施工门套闭18道,其中通车通行门套3道、自动通车门套3道、通车门套4道、通行门套4道、隔绝闭套4道,挡风墙7道,制作风门27扇,其中自动通车风门12扇、通车风门8扇、通行风门7扇。

2.1由动力科、机电科负责对中部风井主扇进行调试,并保证每台主扇连续空转不少于72小时以上,提前做好主扇导风闸门提升和过车试验,确保改风期间灵敏可靠。

2.2由通风区负责在改风前三天,选好井下测风位置,量好测风断面及改风前风量,编排好测风人员和顺序,将新设风门提前安装完毕并绑牢,准备好改风时所需的隔绝材料,并存放在打闭地点。

2.3受改风影响的采掘区队,由各区通风副区长负责向职工贯彻改风后通风系统和避灾路线,改风当天与改风无关人员不得入井。

2.4改风前一天,由运输区负责对-50北大巷架线断电,改风成功后将架线及时撤出。

2.5改风前30分钟,测风员必须到达第一个测风点等候测风。

2.6改风时,北部主扇停运,10分钟内完成了改风有关设施的施工和调节工作;中部主扇运转,测风员在指定地点测风完毕,矿井通风系统改造工作宣布顺利完成。

3通风系统改造后的效果对比

矿井通风系统由原两翼对角抽出式改为中央边界混合抽出式,即由井田中部的混合井、副井入风,从井田边界的南风井和井田中部的中风井回风,矿井通风能力由10700立方米/分钟提高到现在13220立方米/分钟,其中混合井入风8020立方米/分钟,副井入风5200立方米/分钟;矿井总排风量为13710立方米/分钟,其中南风井总排为5310立方米/分钟,中风井总排为8400立方米/分钟。

3.1从通风系统上看

3.1.1提高了矿井有效风量率

改风后,隔绝了与大矿联通的小井5个,减少漏风970立方米/分钟,有效风量率由改风前的88.6%提高到95%。

3.1.2减少了不合理串联通风

通风系统改造后,矿井北部仅存在1处不合理串联通风,比改风前减少7处,缩小了“一通三防”事故的灾害范围。

3.1.3降低了矿井通风阻力

改风结束后,隔绝了原有失修的巷道,通风距离由原来最长的9800米缩短为8400米,中部主扇等积孔达到3.39平方米,相对北主扇增大1.59平方米,负压水柱为246毫米。

3.1.4满足了矿井生产能力

改风后的矿井风量为13220立方米/分钟,按以风定产要求完全可以满足生产需要。五是简化通风系统。改风后,消除了南北主扇之间的角联巷道,形成了矿井南部和北部独立的回风系统,使各区域风流得到合理划分。

改风前后对比

总入

风量

(m3/min) 总排

风量

(m3/min) 水柱

(mm) 等积

孔(m2) 有效

风量

(m3/min) 有效风量率(%) 小井

漏风

(m3/min) 串联

风(处) 生产

能力

改风前 10260 10700 240 1.8 9160 88.4 970 8 205

改风后 13220 13710 246 3.39 12559 95 0 1 312

3.2从经济上看

3.2.1节省了回风系统巷道的维修费用

通风系统改造后,原失修的330米巷道已全部封闭,按每米恢复巷道成本1519.88元计算,可一次性节省巷道维修费用50万元。

3.2.2节省了通风电费支出

每年中部主扇可排风量441504万立方米,按通风系统改造前后每立方米风电费差价计算,每年可以节省150万元。

根据调查计算得表:

地点 型号 实际功率(kw) 排风量

(m3/min) 水柱

(mm) 叶片

角度 等积

孔(m2) 电费

(万元/年) 风价

(元/每米风)

北主扇 2K60-4No28 367 4400 240 35º 1.8 136 0.00156

中主扇 BDK-8-No28 548 8400 246 35º 3.39 204 0.00122

4、结束语

自矿井通风系统改造正式列入计划以来,峻德矿把此项工程作为重中之重的工作来抓,取得了良好效果。

作者简介:杨庆丰(1980――),男,山东省费县人,黑龙江省龙煤鹤岗矿业公司,工程师,毕业于黑龙江省科技学院采矿专业。