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硫磺精制工艺的进步综述

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1工艺管线改进方法

根据实际中发现的问题及现场变更,操作工与现场技术员在实践中不断对工艺进行改进与研究,现对工艺管线改进总结如下:管道、管件的选择本套硫磺精制装置在设计时考虑到原料流量较小,故采用夹套管中较小的夹套尺寸即:外套碳钢DN50Sch40、内套不锈钢DN25Sch80和外套碳钢DN80Sch40、内套不锈钢DN50Sch40,管道采用ASTMA312M/ASTMA106标准,管件采用ASMEB16.9/ASMEB16.11标准,弯头规格为1.5DN。外套管与内套管之间的距离仅有2~3mm,如果按照理论,套管之间流动的蒸汽可以通过。但是由于外套的材质为碳钢,在蒸汽介质间歇性的流动与停止,碳钢管内壁容易堆积铁锈,且随着蒸汽流动堆积在死角处,堵塞介质流动与蒸汽排凝,降低了蒸汽在工艺管线中的作用。所以在现场,施工人员利用测温器测量阀组的两端,发现温差有的高达20℃,致使部分硫磺浆料未熔堆积在管道内。经过现场技改与研究,解决上述问题的方法总结如下:

(1)选择管道时,尽量使外套管内壁与内套管外壁的间隙>10mm;若间隙过小,就会容易产生杂质堆积的死角;

(2)考虑到硫磺的腐蚀性,内不锈钢管壁厚大于等于5mm;若壁厚过小,管道经过硫磺长时间的腐蚀容易出现裂纹,且操作工日常工作中,常用木锤敲打管道检查介质的流动,这也对管道造成一定的损坏;

(3)内不锈钢管件(三通、弯头等)宜采用对接焊形式而不是承插焊式;内不锈钢弯头若为DN≤40mm,也可考虑机械煨弯,其尺寸参照国家标准规范《GB50235-2010》。

2工艺的选择

流程本套装置原料的主要来源是三联合硫磺回收装置的产品,经由叉车运输至造粒包装厂房,经过硫磺储罐利用提升泵将原料输送至熔硫釜。6台硫浆提升泵基础标高为0.4m,输送硫浆至标高为9.5m处的设备法兰入口,之间须经过近20米的管道及20多个管件。如果室外温度偏低,介质中有大颗粒杂质或者上次残留在管道中的硫磺没有清理干净,极易造成管道的堵塞,且管件处死角的残留介质很难清洗彻底。这样不仅加大施工人员的工作量,也对设备运行不利。经过现场技改与研究,施工人员提出以下解决问题的方法:

(1)每次硫浆管道停止运行时,及时疏通清洗管道。虽然此方法保证了管道每次流动的通畅性,但需要大量的人工和水源。

(2)硫浆管道的标高高于设备法兰入口,取消硫浆泵。此方法未实践,这是利用自重的原理,减少硫磺浆料输送的路径。夹套阀组液硫自熔硫釜出,阀组设计紧凑,总宽度不超过1.5m,高度也不超过0.8m,所以阀组在预制安装时需要大量的管件。由图示中的阀组知,阀组底部的弯头处易形成死角,导淋阀安装的位置偏低,不利于及时排液;管件、仪表仪器过多,导致蒸汽流动性降低、硫磺堆积在管道内的可能性加大,易结成固体快硫磺。针对此问题,经过现场技改与实践,阀组改进方法如下:取消流量变送器(FT)阀组,进行现场控制流量;流量远程控制往往由于管道内硫磺的堵塞而无法实现;提高阀组高度0.2米,使导淋阀正常工作;仪表仪器制安保温防护罩,减少硫磺经过仪表后的温差;且防护罩也要做好保温措施。夹套间蒸汽的连接方式蒸汽联络管为DN15的无缝碳钢管,在阀门或断开的夹套管道前后的外套管上挖眼,直接与DN15的管道焊接。此连接方式缺点是极大的降低了蒸汽的作用,且不利于阀门的拆卸与蒸汽管道的更换。在之后的变更中,将原设计的不锈钢闸阀全部更换为不锈钢夹套球阀,蒸汽联络管之间采用法兰连接,蒸汽由管道的底部进入夹套阀门,不仅对经过阀门的硫磺温度有保证,也减少蒸汽经过外部环境的热量损耗。夹套球阀与管道之间的蒸汽通过法兰连接,方便夹套阀门的检修与蒸汽连接管的更换,且夹套管道如果出现泄露,通过法兰拆卸管节也极易找出漏点。

3总结

2万吨硫磺精制装置是国内首套装置,所以在设计与操作中的技术经验不够。但随着装置的长时间运行,操作工已大概了解其工作原理,并能根据十实际需要对现有的工艺流程进行改进。由于硫磺特殊的物理性能,其对温度的要求特别高,所以在之后的工艺变更中主要考虑硫磺原料的多少决定管道的直径,且根据陕北冬天寒冷的特点加强套管伴热措施,保证液硫的温度达到105℃~120℃,装置就能平稳运行。

作者:王巧峰 单位:陕西化建工程有限责任公司第三公司