首页 > 范文大全 > 正文

“一线流体系统的纠偏方法”在生产系统节能中的应用

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇“一线流体系统的纠偏方法”在生产系统节能中的应用范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘要】摘要“流体系统纠偏方法”是范昌海先生在流体输送节能领域的一项新型专利技术。本文简单分析了该技术的理论实质,并介绍了该技术在生产系统节能改造中的成功案例。改造后,生产系统的总节电率达到了30.97%,该技术在生产系统节能改造中,具有非常广阔的应用前景。

【关键词】生产系统节能改造;FCH高效节能泵;基准能耗;合同能源管理(EMC)模式

在氧化铝行业,为了有效降低用水单耗,提高水资源利用率,循环水系统几乎无处不在。由于工艺设计的保守性,大多数设计者在离心泵的计算选型时,流量和扬程经常被选大。实际运行中,系统的阻力并没有设计的那样大,如果控制阀门全开,流量就偏大,操作者为了节水就会关小阀门,管路流量扬程特性曲线上扬,使系统工作在高液阻、高能耗的工况点,人为增加了“无效”能耗。据不完全统计,全国水泵装机总容量约24000MW,能耗总量约占全国发电量的20%~25%,而提高水泵系统运行效率的节能潜力可达250亿kWh/a~350亿kWh/a,水泵系统的节能潜力非常可观[1]。

1.“一种在线流体系统的纠偏方法”专利技术简介

1.1 技术简介

“一种在线流体系统的纠偏方法”是范昌海先生在流体输送节能领域的一项新型专利技术。该技术对在线流体系统实施下列纠偏程序:

①选取在线流体系统的节点,测量流体压力;

②测量系统动力机械的功率;

③检定系统管路的合理性;

④测算系统管路特性;

⑤置换系统的动力机械。

1.2 理论实质

泵的工作点本质不仅取决于泵本身的性能,而且与泵所在的管道系统特性有关,泵输出的流量也就是管道系统所输出的流量,输送流体所消耗的能头也就是流体通过泵所获得的能头。因此,泵的流量-扬程曲线与管道特性曲线流量-扬程的交点,就是泵装置的工作点。在生产实际中,当泵所产生的能头和流量不能满足外界负荷的变化时,常需要人为地对泵装置的工作点进行必要的改变和控制,以满足外界负荷的变化,这种人为的改变和控制工作点称为调节。因此,通过分析泵的性能曲线,可以确定最佳工作点,使泵能够在系统内保持最佳工作效率下运行。

如图1所示,为该技术的理论分析图。曲线h1为离心泵的H-Q特性曲线,曲线η1为离心泵的η-Q特性曲线(在此η指泵的总效率,为泵的水力效率ηh、容积效率ηv和机械效率ηm三者之积。仅前两项与泵的设计有关[2]),曲线he1为泵出口阀门全开时管路H-Q特性曲线,曲线he2为经泵出口阀门控制后的管路H-Q特性曲线;虚线h2、η2是经设计定制的节能泵的特性曲线。

由于原泵的流量和扬程均偏大,当泵出口阀门全开时,h1和he1的交点A为原工作点,出于节水考虑,在不影响生产的前提下,对泵的出口阀门开度进行适当关小控制,交点B为阀门控制后的工作点,显然流量下降到Qmin,扬程提高到HB。由于增大了管路阻力,使增大的压头用于消耗阀门的附加阻力上,且泵工作在低效率点(泵效率为η1B),虽然达到了节水的目的,但电机的输出功率可能不降,甚至还会升高,这就人为增加了电耗,留下较多的节电空间。

用节能泵置换原泵后(当然配套电机一般也要更换),泵出口阀门全开,工作点在C点。由于节能泵是根据循环水系统管路特性曲线“量身定做”的,在泵的设计时已考虑叶轮进口直径、叶轮出口直径、叶轮出口宽度等水力参数满足最佳工况点(即C点)的要求,因此,节能泵的工作点可设计在效率最高点附近。这就是FCH节能泵的理论基础。

2.FCH高效节能泵技术在循环水系统节能改造中的具体应用

2.1 系统改造前运行状况

由于考虑了二期工程,循环水系统共设计5台热水泵和4台冷水泵,目前只有一期工程运行,该系统只开2台热水泵和2台冷水泵即可满足生产需要,且2台热水泵和2台冷水泵的出口阀门开度只有20%~50%。目前该系统存在的的最大问题是,4台泵运行严重偏离最佳工况点,效率较低,且部分设备超负荷运行,长期运行会引起故障且影响设备使用寿命。

2.2 基准能耗的确定

因季节变化时,系统循环水量会有差异,电耗也会略有差异。考虑到同一台电机的实际功率因数仅与负载有关,不随季节变化,因此只需考察各泵的实际运行电流,即可反映每台泵的实际电耗。

经统计,热水泵冬季、夏季电流的平均值分别为121.1A、121.5A,相差0.4A,相当于夏季电流平均值的0.33%;冷水泵冬季、夏季电流的平均值分别为238.8A、244.8A,相差6A,相当于夏季电流平均值的2.5%。热水泵春秋季、夏季电流的平均值分别为121.1A、121.5A,相差0.4A,相当于夏季电流平均值的0.33%;冷水泵春秋季、夏季电流的平均值分别为232.5A、244.8A,相差12.3A,相当于夏季电流平均值的5%。

根据统计数据,考虑季节差异在内,可推算出全年的热、冷水泵的平均运行电流是:热水泵121.03A,冷水泵238.70A。

由于仅开2台热水泵和2台冷水泵即可满足生产使用,为此针对6月9日~7月8日一个整月30天的4台水泵的平均功率和平均电流进行了统计,并以此作为推算全年基准能耗的依据。则全年基准能耗可定为:

293.2×238.70/244.3+141.7×121.03/ 120.5=428.77kW。经圆整,可确定全年基准能耗为428.5kW(经与负责此改造的厂家友好协商,最终将基准能耗定为422kW)。

2.3 技改实施概况

经与改造厂家双方共同讨论、研究,决定将1#、3#冷水泵和2#、5#热水泵均更换为FCH高效节能泵,原泵拆除备用。技改完成4台节能泵开始投入运行。

2.4 技改后运行现状及节电收益

项目实施后,4台节能泵运行平稳(没有再出现过电流现象),且节电效果非常明显。第二年一季度4台泵平均运行时间2020.43h,共耗电588528kWh,共节电264093kWh,节电率高达30.97%(事实上,如以统计数据428.77kW为基准能耗,则实际节电率达32.06%)。由于循环水系统几乎全天候连续运转,可以预计每年可节电量约112.92万kWh。

3.结论

国家发改委《高技术产业发展“十一 五”规划》规定:“努力促进节能降耗。围绕‘十一五’节能目标,加快研发和应用重大节能降耗关键技术,提高能源开发利用效率和效益,减少能源资源浪费,缓解能源资源压力。着力推广应用能源资源优化开发利用技术、单项节能改造技术与节能技术的系统集成、节能型的生产工艺、高性能用能设备、可直接或间接减少能源消耗的新材料,以及节约能源、提高用能效率的管理技术。建设钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等高能耗行业的节能降耗技术应用示范工程。”可以预见,范昌海先生的“一种在线流体系统的纠偏方法”发明专利技术,在仍处低迷的氧化铝行业,尤其是在氧化铝厂循环水系统节能改造中,是大有用武之地的。

参考文献

[1]王杰,张生安,燕增伟.轮循环水系统节能技术的应用[J].化工装备技术,2011年2月第32卷第1期:54-58.

[2]关醒凡.现代泵技术手册[M].北京:宇航出版社,1995.

[3]陈兴华.水力学泵与风机[M].水利电力出版社,1987,6.