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数控立车加工气缸套密封槽问题分析与解决

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摘 要:本文对气缸套生产中,密封槽加工存在的振动、尺寸难以控制、表面状况不佳等问题进行分析,通过对加工系统的刀具规格和材质、切削参数进行调整,并采用变速切削的方式,消除振动,最终解决了槽加工过程中存在的问题。

关键词:密封槽;振动;振纹;变速切削;刀具

1 引言

气缸套为柴油机动力组件的重要零件之一,其质量的好坏直接影响到柴油机的油耗、寿命、排放等指标。本文以我公司与美国GE公司合作生产的气缸套为例,对该产品上密封槽加工过程中存在的难点进行分析并予以解决。

该气缸套在数控立车上完成外圆的精车,包括其中的密封槽的加工,如图1所示。

根据经验,该槽最理想的加工方法是采用成形刀片,直接进刀而得到,利用280气缸套的割槽刀做切削验证,参数如下:转速80转/分钟,进给0.15毫米/转,但我们在实际加工时,出现较明显的振动和噪声,刀片磨损严重,尺寸难以控制,不能满足图纸的技术要求,且加工表面存在振痕,振痕的存在会导致气缸套与其配合件组装之间漏水,渗入燃油中,导致柴油机故障发生。

2 问题的分析与解决

加工后的实物状况如下图2所示,根据加工过程中振动情况和加工后的表面状况,分析其原因可能存在于以下几个方面:设备刚性、工件材质与成型方法、刀片的选用、加工参数、切削振动等几个方面。

2.1 设备刚性

首先考虑到的是设备的刚性不足,为减小切削力,降低机床载荷,将成形刀片更换为5mm宽的割槽刀,并对加工参数作适当调整,但振动仍然存在,加工表面状况同样较差,没有明显改善。为了进一步求证是否是设备刚性问题,刀具更换为3mm的割槽刀片再次试切,加工状况明显好转,刀具切入时,没有刺耳的噪声,切削比较平稳,经调整切削参数,加工后表面的振痕明显减轻,但刀片的磨损还是较为严重。

通过该试验证明,设备刚性存在一定程度的不足,通过刀具调整弥补后,仍然存在加工表面状况不理想和刀具磨损问题。

2.2 工件材质与成型方法

接下来,开始对工件材质与成型方法与我们公司现有产品进行比较。公司原有产品为材料为合金硼铸铁,通过普通方法浇铸成型,硬度范围在HB210~250之间,而合作生产的气缸套为合金铸铁,为增加其耐磨性,添加了耐磨成分,而且该该气缸套通过离心浇铸成型,经对其硬度检测,基本都在HB300以上,另外,通过离心浇铸得到的产品,其材料的致密程度较普通浇铸高出很多,这些在一定程度上,降低了该气缸套的可加工性,特别是加工余量相对来说较大的密封槽。对于材料成分和成型方法,我们没法改变,所以只能从刀具材料的匹配上进行考虑。

2.3 刀片材质选配

在最初阶段,考虑工件为铸铁件,选用的为肯纳的材质KC5010的刀片,该材质的刀片适合与铸铁件的加工。在开始试制时,在明显切削振动和轻微切削振动时,刀片的刃口磨损都很快。根据我们选用数种材质的刀片反复切削试验,最终选定材质为KC9513的割槽刀片。经多次切削验证,该刀片的耐磨性明显高于原先采用的刀片,且加工后产品的尺寸比较稳定,因加工过程中仍然存在轻微振动,表面质量还是存在振痕。

2.4 变速切削

针对加工过程中的振动,我们对设备扩充了变速切削功能。当加工系统的参数,包括工件材料、刀片材质、转速、进给、切深,甚至装夹等确定后,整个加工系统会存在一个振动,这个是固有的,不能避免的,只是大部分情况下,该振动对加工工件的影响很小,可以忽略不计。我们在实际加工过程中,不断对切削参数进行调整,仍然存在振动,证明切削参数对振动的改善作用很小。在此情况下,考虑了变速切削。

变速切削的功能就是在加工过程中主轴转速在某个范围内不断变更,以打破整个加工系统固有的振动,当转速调整至某个范围内时,系统的振动会明显减弱,从而提高工件加工的表面质量。

经过多次的试验,最终我们将变速切削过程中的转速变动范围确定在80~85转/分钟。在这种情况下,加工过程中的振动明显减弱,切削过程平稳,密封槽加工后尺寸、表面质量都符合图纸要求,如图3所示。

3 总结

综上,在设备刚性不足的条件下,通过对加工系统的刀具规格和材质、切削参数进行调整,并采用变速切削的方式,消除振动,最终完成了该气缸套上密封槽的加工,尺寸和表面状况都能达到图纸的设计要求。