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摘要:文章针对-210 m水平中央泵房热害成因进行调查分析,通过方案技术经济性比较,确定采取扩修主要回风巷、降低局部通风阻力等措施,解决了泵房热害问题,为人员和设备提供了良好的工作环境,对同类型矿井具有一定借鉴意义。
中图分类号:TD442.5 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)08-0009-02
山东鑫国煤电有限责任公司井田位于肥城煤田西部,为地质条件极复杂型的衰老矿井。矿井共分2个水平进行开采,其中-70 m水平开采二叠系山西组3Ⅱ、4层煤,-210 m水平开采石炭系太原组9、10Ⅱ层煤,-210 m水平9、10Ⅱ层煤受底板五灰(徐家庄灰岩)、奥陶纪灰岩岩溶承压水严重威胁,矿井正常涌水量为1 200 m3/h。
1 泵房热害现状
-210 m水平中央泵房位于-210 m水平轨道暗斜井底车场附近,采用全风压通风。安装B122-60×6型多级离心式水泵5台,D450-60×6型多级离心式水泵3台,B122-60×6型水泵配套电机型号为YB2-5002-4,功率为710 kW;D450-60×6型水泵配套电机型号为YB2-4504-4,功率为900 kW,水泵正常开机功率为1 610 kW。经检测,正常开机期间泵房回风流空气温度为34 ℃,根据《煤矿安全规程》第102条规定“生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26 ℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30 ℃,当空气温度超过时,必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。采掘工作面的空气温度超过30 ℃、机电设备硐室的空气温度超过34 ℃时,必须停止作业”,需采取措施治理泵房热害,以减少高温对设备和泵房值守人员的危害。
2 热害成因分析
2.1 直接原因一
经测定-210 m中央泵房实际供风量为173 m3/min,根据《煤矿通风能力核定标准》(AQ1056-2008)机电硐室需要风量计算:发热量大的机电硐室,应按照硐室中运行的机电设备发热量进行计算:
式中:Qmr为机电硐室的需要风量,m3/min;∑w为机电硐室中运转的电动机(或变压器)总功率(按全年中最大值计算),kW,取1 610 kW;θ为机电硐室发热系数,数值如表1所示,取0.03;ρ为空气密度,一般取ρ=1.20 kg/m3;CP为空气的定压比热,一般可取CP=1.0006 KJ/(kg·K);Δt为机电硐室的进、回风流的温差,K,取8。
经计算,-210 m水平中央泵房需风量为302 m3/min,与实际供风量相比较该泵房欠缺风量为129 m3/min。
2.2 直接原因二
初期治理措施不当是造成泵房热害的又一重要原因。初期治理措施主要围绕完善-210 m水平中央泵房全风压通风系统、增加泵房供风量展开,采取措施有:
①在-210 m水平人车下候车室通道、-210 m水平中央泵房安全通道各设置一组调节风门。
②在提升任务较轻的-210 m水平轨道暗斜井(泵房进风通道以下)设置一道挡风帘,增加泵房的全风压新鲜风流的分配量。
但通过采取以上措施,泵房温度不仅未下降,反而由32 ℃上升为34 ℃。
2.3 根本原因
基于以上现状,通过进一步分析发现,造成-210 m水平中央泵房供风量不足的根本原因是:
①-210 m水平北翼回风暗斜井局部失修较为严重,局部通风阻力大,造成通风压力在-210 m水平进风段分布较小,-210 m水平中央泵房通风系统能量不足,不能够克服泵房空气热风压从而导致该泵房供风量不足。
②因初期措施在-210 m水平人车下候车室通道、-210 m水平中央泵房安全通道中各设置一组调节风门,限制了泵房热空气扩散,在热空气的浮力和节流效应下,泵房热空气向进风通道上行,进一步阻止了全风压新鲜风流的流入。
③-210 m水平中央泵房与中央变电所间防火铁门通风断面较小,局部阻力大。
④-210 m泵房进风通道内杂物多,造成通风断面缩小;泵房回风侧通道内存放车辆及物料较多,同样影响通风断面,造成泵房进风量减少。
3 热害治理方案
通过分析,提出两套治理方案。
3.1 方案一
在-210 m水平中央泵房进风通道内安装一组FBD5/2×5.5型对旋轴流式局扇,增加通风压力提高泵房进风量。
3.2 方案二
分别针对造成泵房供风量不足的原因逐条采取以下措施进行治理:
①落实专业区队对-210 m北翼回风暗斜井失修段进行扩修,喷浆处理,使通风断面符合设计要求。
②拆除-210 m水平人车下候车室通道、-210 m水平中央泵房安全通道中调节风门,降低-210 m水平进风段阻力,增加通风压能。
③扩大-210 m水平中央泵房与变电所间防火门断面,重新安设较大的防火门。
④在-210 m水平轨道暗斜井(泵房进风通道以下处)安设导风板;清理-210 m泵房进、回风通道内车辆及杂物,扩大通风断面,畅通风流线路。
经过技术经济性比较,如表2所示,决定按方案二实施治理。此项工程自2012年6月8号开工,至2012年6月23号结束。
3.3 方案实施效果评价
①经检测,-210 m水平中泵房进风量增至353 m3/min。截止2013年6月份,经过一年的观测,-210 m水平中央泵房空气温度平均为26±1 ℃。
②消除了因热害导致的水泵停机现象,水泵可根据用电高峰时间段采取填谷避峰措施,年可节省电量消耗117.53万kW·h,节约电费79.92万元。
③改善了泵房的工作环境,减少了避免了热害对泵房值守人员身体的伤害。
④水泵运行环境大为改善,减缓了高温导致的设备老化现象。
4 结 语
山东鑫国煤电有限责任公司-210 m水平中央泵房长期以来深受热害困扰,给泵房设备运行和值守人员的身心健康带来极大危害,通过对泵房热害成因深入分析,采取对-210 m北翼回风暗斜井失修段进行扩修,拆除-210 m水平人车下候车室通道、-210 m水平中央泵房安全通道中调节风门,降低-210 m水平进风段阻力,增加通风压能等针对性措施,消除了泵房热害影响,为水泵安全高效运行和泵房值守人员的身体健康提供了有效保障。
参考文献:
[1] 国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2011.
[2] 国家安全生产监督管理总局.煤矿通风能力核定标准[M].北京:煤炭工业出版社,2008.