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浅谈烟草超高速机卷烟机技术在中速机上的应用

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历史的车轮滚滚向前,卷烟行业烟草机械的发展与时俱进,从PROTOS-70PROTOS1-8PROTOS2-2PROTOS-M5到现在德国HAUNI公司的卷接机PROTOS-M8生产速度已达到20000支分,技术的革新引领着速度的飞越。中速机组在烟草行业任然占据大半江山,超高速机组的多项先进技术现已在中速机组PROTOS-70成功引用,本人将结合自己所见、所知,浅谈超高速机组先进技术在中速机组的应用。

一、由单片机到PLC控制方式的改变

目前,世界上一流的烟机设备,如focke公司的F8、Hauni的M8等均采用twincat系统控制。其摒弃了原来的单片机控制系统,采用计算机直接编程、运算的控制方式,并提供人机界面,方便用户根据需求,设定机器运转方式。

因此,我们也将这样的控制系统引入到中速机中,选用西门子的PLC控制器。旧的PT70机型控制系统主要是由具有特殊功能的集成电路模块,以及继电器组成逻辑控制电路。这种控制方式结构固定,无法自由改变运算方式,且硬件元器件较多,易损坏,接线繁琐。出现故障时,不易查明原因,为维修造成不便。

新型控制系统主要由程序编写而成,可根据需求,自由改变逻辑关系,元器件数量大大减少,有效避免了因接触不良或元件老化引起的故障。并且检修时可通过编程软件实时监控。同时新型的控制系统增加了人机界面显示,用户可通过人机界面,直接监视或改变信号的输入与输出。

所以,我们将新型PLC控制系统移植到中速机中,简化了硬件电路,增强了控制方式的灵活性,降低了设备故障率,为生产及维修提供了方便。

二、盘纸伺服张紧在中速机中的应用

在盘纸传送过程中,通过盘纸张力带动张力臂,三个传感器感应张力臂位置来判断盘纸的张力大小,张力臂在中间传感器为张力适中,上、下传感器对应张力过大或过小限位(定位检测),在上、下传感器之间都视为盘纸正常状态。

调节机构为差动直流电机、机械差动机构。与传动轮轴连接,其调节原理是直流电机带动差动机构与盘纸传动同向时,使盘纸传动轮加速,反向时将使盘纸传动轮减速,机构设计加减速率固定,张力到达设计的极限位置时在原速度上加减3转/分。

三、SE烟支钢印在线检测系统

超高速PROTOS-M8机组巧用钢印检测原理,实时在线跟踪、检测钢印打印情况,将检测结果和设定标准值进行对比,超出范围的不合格香烟通过剔除装置剔除。

在卷烟厂卷接机生产过程中,一般步骤为使用白色盘纸进行钢印印刷、卷烟、切割、接嘴棒。由于图案钢印轮使用液体墨,一旦供墨不均匀,将导致墨被印刷轮甩出,钢印图案拖尾,钢印过浓过淡,甚至图像模糊。盘纸在高速的运行过程中,钢印位置偏移等现象产生。新型钢印在线监测系统WSC-8000采用机器视觉原理,对印刷在盘纸上的钢印进行实时检测,提高钢印图案的合格率,并对相关图像进行存储管理,以提供图像的历史追踪和回溯。

产品组成:高速黑白工业线针相机、高亮度LED线光源、编码器、图像采集卡、I O控制板、高速工业控制计算机。

工作流程:1、盘纸在卷接机上高速运行,编码器与钢印轮同步转动,编码器输出同步脉冲信号。2、图像采集卡收到编码器的同步脉冲后,同步出发黑白线阵相机,采集图像。3、当图像采集卡收集到一幅图像后,通知软件处理图像。4、WSC-8000烟支钢印在线监测软件对采集的双倍长烟支图像进行处理、分析。如果检测到有瑕疵的烟支,计算机将剔除信号通过RS232接口发到IO控制板。5、IO控制板接收到计算机的剔除信息,移位输出剔除信号,并控制电磁阀剔除不合格烟支。

四、MAX废烟收集系统

PT70机MAX剔除下的废烟全部存放于机器下部的方形收集桶中,当机器剔出较多不合格烟支时,极易造成收集桶积满坏烟,造成机器下方乱烟多,不美观,同时也需要开机工及时清理,倾倒,给开机工带来了较大的工作量。新型M8 MAX剔除出的烟支则由下部输送带统一传送到机器后身的废烟收集箱中,机器内部无废烟,整洁,美观,也减轻了开机工的工作量,真正实现设备的全自动化控制!所以我们将M8的废烟收集系统也引入到70机中,目前这套系统运行稳定,效果良好,完全达到我们的预期目标。

五、水松纸上胶系统(喷胶)

PT70机的水松纸上胶是由简单的胶泵,胶辊组成,胶泵泵出的胶送到胶缸中,胶辊在胶缸中转动将乳胶匀速带起,并均匀的涂抹到水松纸上。这种上胶方式结构简单,运行稳定,易于控制,长期的应用于70机的生产中,然而这种方式也有它的缺点:1、胶缸中的胶在外,容易进灰,进气泡,结垢等,这些包入水松纸中容易翘皮形成漏气烟。2、胶辊长期使用容易磨损,胶辊圆周不均带来涂胶量不稳,容易形成水松纸中多胶或少胶,即水松纸拖胶或无胶掉嘴头情况。

PT M8中的水松纸上胶系统给我们带来了新的设计思路。它的上胶系统主要是由供胶单元、喷嘴单元、喷嘴水清洗单元三个部分组成。乳胶存放于密闭的塑料胶罐中,当需要对水松纸涂胶时供胶单元通过电磁阀打开胶泵,将胶水送到喷嘴单元,喷嘴旋转到相应角度,将胶水均匀的“喷射”到水松纸上。当机器停止即不需要对水松纸上胶时,喷嘴旋转到清洗位置,这时则由清水清洗喷嘴并保持湿润。新型上胶系统虽然结构比较复杂,但它密闭的胶罐不会产生胶垢,“喷射”出的胶水胶量稳定,这些都很好的解决了水松纸漏气的难题,特别是在高速机的运行中,这种喷胶方式的稳定优点显得尤为突出。

结合PT70机的水松纸涂胶方式和PT M8的水松纸喷胶方式两者的优缺点,我们成功的将M8的喷胶系统引进PT70机,经过长时间的应用和观察,目前这套系统运行稳定,效果良好,完全达到我们的预期目标。