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某型航空发动机燃油调节器供油异常故障分析

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【摘 要】本文针对某型航空发动机外场起飞时出现的供油量下降故障,开展了分析工作,初步判定燃油调节器存在异常,并通过地面试车检查、分解检查、故障点复位检查以及机理分析,验证了故障分析的结论,并最终确定了故障原因。本文所做的工作具有一定的代表性,为同类故障的排查提供了参考。

【关键词】燃油调节器 故障 分流活门衬套

燃油调节器根据发动机的不同状态和设计要求,控制发动机的供油量以及其它部、附件的工作,是航空发动机的心脏。燃油调节器故障将导致发动机无法正常工作,影响飞行安全。排除燃油调节器的隐患,提高可靠性,是确保飞行安全的有力保障。

1 故障描述

某用户某型飞机在油门推至起飞状态105°,准备起飞时,某台发动机起飞供油量由1170kg/h突然下降到980kg/h,稍停顿后又下降到720 kg/h,扭矩压力随之下降,飞机随即停止起飞。

2 故障分析

发动机的供油量是由燃油调节器控制的,供油量下降导致扭矩压力下降。分析认为故障由燃油调节器工作异常所致。

3 故障检查

3.1地面试车检查

地面试车检查发现,发动机油门角度在52°以上时,燃油供油量不随油门角度的增大而增加,保持在720 kg/h左右,故障复现。

3.2发动机台架试车检查

将该台故障燃调装于它发上,在发动机台架上试车。起动发动机至慢车转速81%,温车后,在缓慢推油门以及快速推油门至105°过程中发现,油门约50°以上时,供油量不再上升,保持在730kg/h,故障复现;同时发现,当发动机进入平衡转速96%时,5级放气活门仍未关闭(应在88~89%转速关闭)。

3.3燃调试验器上性能检查

将故障燃调装在试验器上进行相关性能测试。当油门在105°,燃调转速为5300rpm(对应发动机转速96.4%)时,供油量为730kg/h,控制5级放气活门打开的油压仍未下降(即5级放气活门未关闭),燃调滑油控制油压(Pn)和工作油压(PM)正常。

3.4分解检查

分解该台燃油调节器,发现控制5级放气活门的分流活门衬套202(见图示)相对壳体向燃调21#调节螺钉的方向下移了约5mm。

3.5衬套复位后试验检查

将下移的衬套复位后复装燃调,重新上试验器试验,故障消失,燃调工作正常。

4 机理分析

通过上述检查,衬套下移导致故障的机理(参见图示1)。

在发动机起飞状态, Pn油压应将5级分流活门下移,使5级放气活门关闭,燃调供油量应稳定在1170kg/h。由于衬套下移, 使得PM油压(约1.5MPa)与5级放气活门的油路接通,5级放气活门便打开,同时PM油压进入限动活塞173的左腔175,使限动活塞173右移,导致限动杆135右移,关小油门开关,出现了供油量由1170kg/h下降到980kg/h,稍停顿后,最终供油量稳定在5级放气活门关闭前平段供油量约720 kg/h。

5 故障结论

5级放气活门的分流活门衬套下移,使得燃调工作滑油PM进入限动活塞173的左腔175,使限动活塞173右移,导致限动杆135右移,关小油门开关。

参考文献:

[1]《WJ6发动机技术说明书》.中国南方航空工业(集团)有限公司,2009年版