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浅谈岸桥吊具安全着箱智能检测功能改造

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摘要:通过在吊具上增加一套激光测距装置,实现吊具安全着箱检测功能,使吊具平稳落到集装箱上,以此来提高作业效率,保障设备安全稳定运行。

关键词:吊具;着箱智能检测;改造

岸桥作为集装箱生产作业大型设备,集成了世界许多先进技术。集装箱吊具是抓取集装箱的执行设备,由于司机距离吊具一般都在30米以上的位置,对吊具下降速度和距离的判断往往不够准确及时,极易发生吊具砸箱事故,导致吊具故障频发;为保障设备安全运行,通过在吊具上增设激光测距装置,实现吊具安全着箱智能检测功能。本文将对吊具安全着箱智能检测功能的设计与工作原理进行阐述。

1.选取激光测距传感器

我们根据实际工况选择一种能够提供开关量输出信号的传感器,传感器具备调节测试距离的功能,比如我们在传感器上设置了数值,当传感器检测的距离小于设定的数值时,其开关量输出信号动作,设备PLC采集其开关量信号作为吊具自动减速的判定条件,从而实现吊具的自动减速,达到安全着箱的目的。根据这一思路我们选择的是德国SENSOPART激光测距传感器FT92IL-NSL4。其优点是:检测精度高(微米级);响应时间快(15ms);抗光干扰能力强,几乎适合所有表面检测;2级激光等级,最小光点可达0.8mm,有效检测小面积被测量面。

2.PLC采集传感器开关量信号的线路设计

为了使设备PLC能够采集到激光测距传感器反馈的信号,利用设备的备用装置及安装的激光测距传感器设计一条控制线路,即:激光测距传感器――吊具备用继电器――吊具电缆滑环箱――司机室控制柜备用接触器――司机室控制柜CSVIM2输入模块,具体设计如图所示:

控制线路设计简图

图中激光测距传感器1、2接线端子是供给电源,是取自吊具接线箱内24伏变压器,3号端子是反馈信号。激光测距传感器设定的距离是6米,当传感器测定的距离小于6米时,3号端子导通,从而驱动吊具接线箱内的备用继电器1吸合,此时备用继电器1的1、3常开触点导通,110V交流电源通过吊具电缆的49号线芯到达吊具上架滑环箱,通过滑环及510号电缆的16号线芯,将110V交流电源送到司机室控制柜的备用接触器1的线圈,从而驱动备用接触器1吸合,此时备用接触器1的13、14常开触点导通,将9CA15CAC1电源信号送到控制柜的CSVIM2的B8输入点,完成PLC对传感器反馈信号的采集。

3.程序的设计

PLC采集到传感器的反馈信号后,我们需要在PLC中设计一段程序,通过逻

辑程序的运算来控制吊具的自动减速,新加程序,其中加入PLC采集到的传感器的反馈信号,将其命名为吊具高度检测减速点,闭锁检测信号,在这里是用的取反信号。再取一个吊具向下减速信号。此段程序的意思是当PLC接收到传感器反馈的减速点信号时,并且吊具不在闭锁状态下,吊具向下减速线圈导通,吊具向下减速信号启动。

4.吊具自动减速功能的实现

吊具向下减速信号启动以后,具体如何实现吊具减速功能,编辑程序加入减速命令点,当减速线圈导通后,减速命令点导通,此时手柄给定的速度参数会乘以20%的比率得到一个数值,然后再将这个数值通过Internet通讯方式送到驱动器,驱动器接收的速度给定数值也就变为原来的20%,驱动器给出的驱动电机的速度也会降为原来的20%,实现吊具的自动减速功能。

5.结束语

该功能的实现使设备的性能得到优化提高,提高了设备的操作性能和安全性能,通过对以上吊具安全着箱智能检测功能的分析,该功能设计巧妙,充分利用了PLC强大的逻辑运算功能,利用设备的备用装置实现了此功能,并且在维修中已得到成熟应用,因此该功能会在今后的港口设备中的将更加广泛应用。

参考文献:

[1]《GE FANUC PLC 编程软件手册》.美国通用电气公司

[2]《GE PLC使用说明书》.美国通用电气公司

[3]《电气控制技术》.北京理工大学出版社