首页 > 范文大全 > 正文

采用注浆施工法加固受采动影响的锚网支护巷道

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇采用注浆施工法加固受采动影响的锚网支护巷道范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要 本文通过采用注浆工法将已掘锚网支护巷道围岩凝结成一个整体,有效提高了支撑能力,进而达到了保持岩体整体性和保持巷道稳定的目的。

关键词 采动影响;注浆施工法;加固

中图分类号TD32 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)55-0133-02

山西潞安集团司马煤业有限公司二采区猴车巷(里段)即二采区猴车巷里程1934m至里程2 986m区段,总长1 052m,于2010年5月开始施工,2010年7月底施工完毕。属于二采区的准备巷道,用于行人的运输。近期由于受邻近1210工作面的回采动压影响,导致该巷道底鼓严重、两帮移近量较大。为此,司马煤业公司采用注浆施工加固方案对该巷道进行维护,增强巷道的稳定性。

1 工程概况

1.1 二采区猴车巷巷道原有支护形式

二采区猴车巷(里段)巷道断面为4.2m×3.2m(宽×高),采用锚网支护。巷道支护形式为:顶锚杆为D20mm×2400mm螺纹钢锚杆,每排6根;顶板打设单体锚索,锚索采用D18.9mm×7300mm的钢绞线,间距为1800mm。帮锚杆为D20mm×2000mm螺纹钢锚杆,每排4根;顶、帮锚杆间、排局均为900mm×900mm。

1.2 二采区猴车巷(里段)受回采工作面采动的影响

为了更好地掌握1210工作面回采动压对二采区猴车巷(里段)产生的影响,在二采区猴车巷(里段)掘进期间在该巷道布设了矿压监测测站。主要采用顶板离层仪(每50m于顶板中间位置安装一个顶板离层仪)监测顶板离层和表面位移测站(每50m安设一个表面位移测站)监测两帮、顶底变化情况。所有测站在安设后均进行初始读数记录。

通过矿压综合监测发现:每次1210工作面顶板周期来压时,二采区猴车巷(里段)内与回采位置相对应的区段伴有顶炮;锚网支护巷道出现断锚杆(索)、钢带限位孔开裂等现象。巷道北帮压力、变形情况明显大于巷道南帮。通过测量发现,巷道北帮移近量最大值为803mm,巷道南帮移近量最大值为721mm,巷道两帮移近量最大值为1 141mm。

2 注浆施工技术方案

2.1注浆加固范围

根据现场实际条件,决定前期先对猴车巷外段(3#行人通道向东)100m范围进行加固,其余部分待1210工作面推进至距离该段大于300m时,再继续向前加固,直至变形巷道全部加固完成,加固区域与1210回采工作面推进位置始终保证不小于300m的距离。

2.2 注浆加固材料性能及加固原理

本次注浆采用德国巴斯夫公司美固MP364加固材料。该材料为双组分硅酸盐类材料,分为A、B两种基料混合而成;具有阻燃;高渗透性、高粘接性、高强度(不小于40MPa);反应时间短;强度提升快;遇水仍能保持原有的反应特性以保证粘接、强度等效果;不膨胀;有较强的韧性;A、B两种基料配比为1:1,混合后有50℃~60℃的反应温度,在停止注浆后1小时,材料与周围煤壁温度一致。

混合后的液体材料在高压泵的作用下进入岩体裂隙,高压(5MPa~8MPa)促使材料在煤体裂隙里进行充分扩散。材料凝固后将岩体凝结成一个整体,进而有效提高了支撑能力,进而达到了保持岩体整体性和保持巷道稳定的目的。

2.3 注浆施工技术参数

本次注浆长度为100m,注浆泵以压风为动力将混合浆液泵入煤体进行加固,注浆时需要风压为0.6MPa,注浆额定压力为58MPa。

1)注浆孔布置

注浆时,每隔5m布置一排注浆孔,每排注浆孔2个(左右帮各1个),距离巷道顶板为1.6m,孔深为6.2m。孔方向垂直巷帮布置并与水平面呈-15°夹角,孔径42mm。施工时,钻孔封孔器位于钻孔内2.5m位置。注浆加固扩散半径为3m,钻孔排距为5m以保证注浆加固区域的连续性(注浆扩散范围为经验推算范围,施工时,可根据实际扩散范围适当调整注浆孔参数,保证注浆区域连续性)。注浆孔布置见图1、图2。

2)用料估算

100m巷道用料初步估算:

用料量W=(K×δ×B)=(2×1×20)=40T

其中 K-单排孔数,取2;

δ-单孔估算用料量,根据类似条件及经验取0.8T~1.2T;

B-孔数,排距5m,100m巷道为20排。

3 注浆施工工艺

3.1 施工准备工作

把泵及附件、充填材料运至施工地点,准备20L清质油和若干棉纱,用于施工后的清洗泵和擦拭;检查准备工作就绪后,接好泵的管路及混合枪,接压风管,启动泵,试验泵的管路畅通及出料比例。

3.2 注浆施工工艺

1)现场检查注浆泵能正常运转后,把A、B两组份的进料管插入吸料桶,确保材料始终按1:1配比混合;

2)注浆施工顺序:在巷道煤墙帮上标记钻孔位置,使用风动帮锚杆钻机配42mm钻头打孔;连接封孔器、注浆管和注浆系统一并将封孔器插入钻孔封孔位置;在完成制备双液化学浆后启动开泵,封孔注浆。当观察泵的压力表的指示数值达到规定值或顶板、煤壁有返浆不止出现时,可停止在该孔注浆;之后转移至下一孔;如此循环,直至施工结束。

3.3 注浆施工质量要求

1)浆液配制:主料A、B均为一一对应;加固施工过程中,必须标记并固定使用配料桶、吸液缸及注浆管路;

2)孔口管通过拆卸接头与封孔器连接牢固,钻孔注浆结束时必须右旋拆下孔口管,封孔器自动封闭孔内浆液,阻止孔内材料外溢;

3)每班注浆结束使用专用20L轻质油清洗液清洗设备及管路系统;

4)注浆过程中,钻孔漏浆时必须停止注浆,采取适当措施堵漏,用浮渣覆盖漏浆集中地点;

5)使用的化学浆粘度低,渗透能力强,漏浆导致压力不足时,控制单孔注浆量,

4 加固效果检验

采用注浆施工法加固后,在巷道内注浆段选取3个测站进行巷道变形量观测,与测站初始读数、注浆前观测数据比较如表1。

5 结论

由于受采动影响导致巷道变形而无法使用情况下,采用注浆加固,使注浆材料在煤体中硬化,从而改善了煤体原有的机械物理性能,使其颗粒粘结更牢固,更密实,抗压轻度、内聚力、内摩擦角等相应改善,稳定性得到提高。尤其是系统注浆后,在巷道周围形成一定范围的不规则固结体,连续、封闭的注浆体可以充分发挥围岩承载环的作用,增强了围岩承载能力,有效减少了动压影响下的巷道变形量,维护了巷道的稳定性。

参考文献

[1]姜福兴.矿山压力与岩层控制[M].北京:煤炭工业出版社,2004.

[2]何满潮,孙晓明.中国煤矿软岩巷道工程支护设计与施工指南[M].北京:科学出版社,2004.