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探索降低返修率的对策和措施

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摘 要:本文针对作业施工降低油井返修率,我们认为首先应从优化设计方面着手,减少设计缺陷,降低地层因素、井筒因素对油井生产寿命的影响,其次把好管材、施工质量关,确保下井工具、管材质量,从而延长油井免修期,降低作业返修率。

关键词:返修率 优化设计 施工质量 延长免修期

油井出现的腐蚀、偏磨、出砂、结蜡以及管杆组合不合理造成的管杆疲劳断等因素中,最主要的原因就是施工设计不合理,因此合理组织,优化设计,才是这些问题的关键。

一、精心组织,优化设计

1、先查找井史,充分掌握施工井的基本情况。

接到油井设计后,要充分了解施工井的生产情况、油层情况、埋没深度、油套压力、泵挂深度、管杆组合、原油性质等基本数据;分析以前在施工中遇到的问题,解决的措施,更换管杆等井史情况,以及本次作业上修的原因,现场落实情况等。

2、集思广益,加大反馈力度。

在充分了解井史的基础上,组织采油队、采油矿技术人员和骨干,结合油井地质、工艺设计要求,分析本次作业施工可能碰到的问题,以及解决的措施,形成施工方案,同时加大施工中的反馈力度,及时把工作中的问题反映到上级,以便提供决策。

3、落实方案,合理设计。在讨论之后,由工程技术人员综合大家的意见,写出详细、合理的作业施工设计,组织生产,并对施工中碰到的问题,及时请示相关机构,然后变更设计,达到优化设计的目的。我们针对地层、井筒因素的影响,制定了比较合理的设计方案,为相应施工打好了基础。

二、严把管材、工具质量

1、把好原井管杆质量关。

在施工中,我们对偏磨、腐蚀严重,有砂眼、裂缝的油管,都要求作业队更换,采油队在现场落实之后,决定更换与否,并签字认可,作业队、采油队对不更换的管杆质量均负一定责任,从而分清了原井管杆的质量责任。

2、把好更换管杆关。

在采油队同意更换后,作业队要做好现场接收更换的管杆质量验收,查看管杆是否存在偏磨、腐蚀严重,是否有裂缝、砂眼,丝扣是否完好,管内是否畅通无阻,管杆是否弯曲变形等,和准备大队做好现场交接,并按设计要求下到相应位置,便于分清责任。

3、把好下井工具关。

对下井的工具,首先做好下井之前的检验,确保灵活好使,其次在下井施工过程中,要求平稳操作,避免对工具造成损害。4、把好试抽关。

下完管材、工具后,按要求进行试压,达到规定压力、稳压时间,再进行试抽,正常后才算合格。经过这“四关”,基本上可以保证下井管材、工具的质量。

另外,(1)由于井上设备简单,对所送的管杆、工具的检验,仅能靠眼断、手摸,内伤找不出;(2)更换管材的不规范,造成管杆超期服役。这些外在因素,直接导致了作业的工序返工,增加了作业工作量,也增加了躺井数,不利于原油生产。

三、合理运作,科学施工

设计合理,管材合格,施工就是关键。我们一方面要求作业队严格岗位职责,各岗位规范操作;排放管杆布局合理,避免对管杆造成损伤;井架及时矫正,确保井口、井架对中;井口操作扭矩合适,不粘扣、上满扣;另一方面,运用作业工序质量责任跟踪卡,制定实施了单井工序质量责任经手人负责制,即根据单井的施工设计要求,制定每道工序的经手人员责任制度,严格把好准备工作检验、原井管柱检验、下井管材检验、完井检验及其他工序检验五关。针对每道工序,指定作业监督人为质量负责人,若出现质量问题,发生工序返工,则按规定处罚责任人,作业队值班人员对该井整个工序负责,负有连带责任。这一措施的实施,强化了作业管理者的责任心,确保了施工工序质量。在作业施工中,从上动力开始,严格做好标准化现场,根据井场实际,合理布局,规划摆放机车、井架、值班房、洗井用大罐,留好管杆排放位置,以及各类车辆的通道。在摆放油管时,最上一排摆放带倒角的d62mm油管,确保了下管过程中,施工不受影响,不再倒油管。为了确保这两口重点井一次顺利投产,我们要求队干部轮流坚守施工现场,和作业监督员、班组长一起,把好施工质量关。要求作业队在提下管柱操作中,都使用小滑车,涂丝扣油,保护丝扣不损伤;及时调整井架对中,机车司机平稳操作,严禁猛提、猛放、墩井口、单吊环等违章操做;井口人员,注意力集中,协调配合;所下管材,数据准确,匹配合理,跟班干部和班组长,要巡回检查,并对当班施工工序的质量负全责;为了防止发生井喷,在提管柱时,及时向井内灌水,确保了井内压力平衡。经过8天的紧张施工,16趟施工工序,提下管杆超5000余根,未发生一起施工质量事故,两口井一次顺利投产成功,日产油近100吨。

四、细化管理考核、确保措施落实

为了确保以上措施的落实,我们按照岗位和职责,结合工序质量监控点、控制因素,细分了管理和考核职责14项、73条,做到了人人肩上有指标,强化了全员提高施工质量,降低作业返修率的责任心。

1、强化了各部门作业监督管理人员的责任心。

在施工中,队干部,作业监督员,特别是值班人员,要对每一道工序的质量负总责,强化对重点工序监督情况的抽查力度,并对提原井管杆、冲砂、通井、打捞、解卡、防砂、酸化、压裂、座封、试压、憋压、问题井处理、提下连续杆、替浆、打塞、打防顶等重大施工要求监督员亲自到现场监督,确保了工序施工质量。及时发现并协调解决现场施工中遇到的问题。同时其他干部,无论是队长,还是技术员,都要立足于确保施工质量,不发生工序返工,延长油井免修期的角度,针对各个质量监控点,加强监督力度。如某井,去年7月份作业19队施工,原井设计要求下d44mm杆式泵,我们查找了以前的资料,认为由于该井偏磨,泵挂又深,下杆式泵,不利于查找漏管,易造成工序返工,增加工作量,于是建议改下d44mm管式泵,经过洗井试压,很容易找到了漏管,完井试抽一次合格。

2、激发了各部门作业监督的质量监控积极性。工序质量监控点的细分,以及责任人的对应经济利益考核,使作业监督的每一名成员,都有了自己的责任,而不是仅仅作业监督员一个人承担所有责任。作业监督员对施工的工序质量负总责,同时队干部、技术员、班组长,又都有自己本岗位的质量考核点,各个岗位质量把握的好坏,直接对应着相应的工时、奖金奖惩,在经济利益的驱动下,调动了大家把好施工质量的责任心。去年元月份,作业队在某井施工时,检查原井油管的四班班长发现,该井d62mm油管,丝扣锥度不够,如果下入,将导致试压不合格,于是他将这一情况反应到队矿,与作业队联系后,决定下管时,给d62mm油管包上丝扣布,以达到密封的效果。采取这一措施后,该井试压一次合格。正是副班长尽到了本岗位的质量监控职责要求,从而防止了一起工序返工事件的发生。

3、达到了对施工的细化管理。

工序质量监控点以及对应责任人的细分,为细化管理打好了基础。以前针对施工现场的管理,奖惩只到作业监督和班组,对班组个人处罚较轻,不利于调动个人质量管理积极性,采取了分岗位的工序质量因素考核方法后,明确了每一个岗位的质量职责,从而处罚到人头,触动了个人的经济利益,不仅细化了管理,而且还促进了个人质量管理的积极性。