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采样系统设计及实用性

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电气控制系统,该系统电气部分由3个限位和1个时间计时器组成,3个限位主要用于控制液压推杆行程和料斗采满料后信号收集,时间计时器配有在999min之间任意设定采样时间的电脑控制装置,其精度可达到为0.001s,性能稳定可靠。其工作原理及设计如图1所示,采样系统技术参数如表1所示。

系统工作原理

系统开机前系统开机前要确保料斗清理干净,建议使用单位每个班打扫一次。系统采样①采样系统正常非工作状态如图1(a)所示;当开车时,按一下启动按钮,控制系统计时器受电开始计时(假如计时器设置为15min),15min后,计时器发出命令,电力液压推杆动作,采样系统进入溜槽采料状态,如图1(b)所示。②当采集重量大于配重时,在天平秤杆的作用下,秤杆动作,此时控制系统接受信号,电力液压推杆回收。③在卸料装置的作用下,把料斗的料卸下,收集到料桶里,如图1(a)所示。④当料卸完,在配重的作用下,秤杆和料斗再次回到起始状态。至此,一次采料循环结束。在计时器的计时作用下等待二次循环动作,依次循环下去。⑤停车时,按一下停止开关,采样系统即可停止工作,回到图1(a)状态,等待下一次命令。

系统可能出现的故障及排除方法

系统应用后。自系统采用后,淮北矿业临选厂现已有20个采样点使用这种采样系统,采样频率为1次/15min,20个采样点采样员原来1h要跑80次采样,而现在只需在开车前去20个采样点按一下启动按钮,开车时即可实现全过程自动采样;和之前没有采样系统相比,现在既实现了用机械代替人采样作业,又减轻了职工劳动强度,人员利用效率也大大提高,仅此一项就为本厂节省四分之三的人工成本,每年可节省几十万乃至上百万元,同时用机械取代人作业更降低了人员的安全风险,其推广应有前景相当可观。技检车间人工、机械采样效果对比样表如表3所示。数据证明,以下试验误差为可接受误差,使用效果很好。

采样系统的应用

系统应用前。淮北矿业临选厂现有近20个采样点,每个采样点分布在不同的楼层,系统未采用前,按照技检车间质检需要,开车时段,每个采样点采样频率为1批次/15min,一个采样点每个小时要采样4批次,20个采样点每小时就需要不同的人采样80批次,按照每个职工满负荷负责3个采样点采样计算,80批次采样至少需要7~8人不间断采样作业,人工采样劳动强度非常大,人力成本更高。

结语

经人工、机械采样效果对比证明,此采样系统使用效果较好。自该系统投入生产使用后,对选煤厂煤质采样化验起到了积极的推动作用,开车全过程即实现了用机械代替人自动采样,又减轻了职工劳动强度,同时用机械作业更降低了人员的安全风险,防止了事故的发生,具有较好的社会和经济效益。

作者:贾义强 弭明涛 单位:淮北矿业股份有限公司临涣选煤厂