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中材株洲水泥有限责任公司5000t/d新型干法水泥生产线分解炉为NC炉,分解炉使用的是单风道喷煤管。自公司点火运行以来,分解炉喷煤管一直存在燃料适应性不强等问题,2013年2月我公司对分解炉喷煤管进行了技术改造,将单风道喷煤管更换为双风道喷煤管,技改后回转窑产能和煤粉燃烧状况均得到提升。
1 技改原因及方案
(1)受煤质影响,煤粉着火点较高,在分解炉内浑烟状态下着火更加困难。而燃烧时热量比较集中,造成温度过高难以控制,使物料在分解炉内形成颗粒且结皮严重,造成窑内通风不良。分解炉内提前形成的颗粒在窑内分解、反应、烧成速度相对减慢,使窑的产量和质量大幅降低,一度影响熟料出厂和水泥粉磨,熟料的煤耗、电耗等相对较高。
(2)单风道喷煤管分散效果不好,煤质偏差时煤粉燃烬率较低,大量煤粉燃烧不完全,造成五级倒挂严重。煤粉沉积在窑内和预热器旋风筒内,不断聚集,当温度达到一定程度时,这些煤粉就会发生强烈的爆燃,轻则造成系统正压,窑内结副结皮、结圈,严重时造成窑尾漏料、窑砖烧损和预热器堵塞。
(3)正常煅烧过程中,炉内煤粉燃烧速度缓慢,调整手段有限,特别是煤质变化时,煤粉不完全燃烧加重,后燃烧严重,造成烟室温度过高(经常超过1200℃),后结皮较严重,员工劳动强度加大。若结皮清理不及时,则窑况恶化,产量降低,质量不稳定。在生产过程中曾试图降低烟室温度,但烟室温度降低,窑况明显变差,严重时出现串生料。
为改善分解炉燃烧状况,减轻烟室、缩口结皮几率,防止窑尾副结皮的产生,改善窑内通风,稳定窑况和台时,降低吨熟料用电和煤粉消耗,提高产品市场竞争力,经公司研究决定,将原单风道喷煤管更换为双风道喷煤管,并对分解炉煤管和C4分料阀进行调整,双风道喷煤管根据现有煤质情况设计。
2 技改效果
改造前后运行参数对比如表1所示。由表1可知,分解炉喷煤管改造后C1出口温度降低约20℃,C5出口温度降低约24℃,C5与分解炉温度差由45.5℃降低至13℃,可见煤粉在分解炉内燃烬程度提高,煤耗降低;改造后烟气温度下降至1134℃,C1出口、分解炉出口、C5出口负压显著降低,烟室负压升高,这说明烟室结皮现象大幅减轻,有利于窑内通风,减轻员工劳动强度;总体上看,更换分解炉燃烧器后煤粉起火速度快,燃烧比较完全,煤粉后燃现象大幅降低,C5温度与分解炉温度倒挂现象减少到10℃左右,烟室结皮现象减少,保证了窑内通风,回转窑产能提高,煤耗降低。
改造后的2013年4月、5月平均台时239.83t/h,相比12年平均台时237.1t/h,提高台时2.73t/h,按每吨熟料利润20元计算,每年可增加利润:
2.73t/h×24h×20元×300d=393120
对分解炉煤管和C4分料阀进行调整后,基本杜绝了不完全燃烧现象,每小时可节煤约0.05吨,原煤成本按700元/吨计算,每年可增加利润:
0.05t/h×700元/t×22.86h×300d=240030
改造后分解炉和烟室有少量结皮,重点是靠均化库侧,与改造前相比由每次清理结皮1小时左右减少至半小时左右,岗位劳动强度下降一半,同时清理结皮用水量减少一半,有利于窑的热工稳定和热耗降低。
3 结语
(1)中材株洲水泥有限责任公司分解炉喷煤管技术改造后,窑台时提高约2.73t/h,年利润提高393120元。
(2)技术改造后基本杜绝了煤粉不完全燃烧现象,每小时节煤约0.05t,年利润提高240030元。
(3)技术改造后分解炉和烟室结皮现象大幅减轻,岗位劳动强度下降,有利于稳定窑的热工制度,降低热耗。