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关于枣35井掺水、外输流程优化设计方案及效果分析

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【摘 要】枣35井位于自4站西南3000米,该井地层产液30m3/d(包括地地下掺水25 m3/d),产油5t/d,该井油管线投产于2009年4月,规格为Φ76*5mm钢管,长度650米,末点T接在自一联至枣一联的外输管道上。该井掺水管线投产于1996年,规格为Φ114*6mm,长度3000米,起点T接在自4站总掺管线上,由于距离长,压力、温度损失大,影响正常生产。

【关键词】外输流程 优化 改造

1 枣35井生产外输流程存在问题

(1)由于自一联输油方式转变,采取48小时输油一次,每次输油10-12小时,输油结束后枣一联停返供水,因此枣35井产出液不能实现24小时连续进自一联外输管道,只能在自一联输油时集中输油至该外输管道,现有的流程不具备维持该井正常生产。

(2)枣35井原掺水管道由于投产时间长,腐蚀严重,频繁漏失,已不能维持正常生产,需将该管道进行更换。

2 枣35井外输流程优化设计建议

因自一联输油、供水方式改变,枣35井原生产方式已不能适应新的输油方式,根据枣35井生产现状,建议通过对该井输油及掺水工艺进行优化改造,在枣35井安装1具50立方米水罐,掺水进水罐后,经提升泵增压(2.0MPa)、电加热器加热后(70℃),为该井地面和地下提供掺水,保证该井正常生产。单井井口新上齿轮泵1台,具备输油功能,同时新上50方高架罐安装鹤管拉油工艺,具备单井罐车拉油功能。

3 枣35井外输流程优化改造设计

3.1需要实现的功图能

(1)能够满足储备液量50立方米高架罐1具;(2)能够实现储油罐向水罐切水的条件(油罐高于储水罐);(3)能够实现储油罐加温的条件;(4)具备罐拉油的条件;(5)具备液位计量的条件;(6)具备外输的条件。

3.2 所需要的设备及材料

(1) 新上1具50方储油高架罐。

①附件利旧,包括液位计、温度传感器,扶梯、护栏、安全阀、呼吸阀、拉油鹤管,附件不齐的提前购置完善。

②新上50方罐提前清理罐内原油,由专业人员实施,保证连头和动火条件。

③配套基础和支架,与现有50方水罐并排排列,罐基础高度3.2米,原支架高度不够利用水泥基础块补齐。

④罐体配套电加热器2台,功率各20KW,配套控制柜、电缆,及电缆穿管,控制柜做防雨处理。

⑤罐安装完成后,对罐体保温缺损处进行完善。

(2)购置齿轮泵2台,安装1台,备用1台,扬程2MPa,排量10m3/h,配套控制柜、电缆,及电缆穿管,控制柜做防雨处理,预制泵基础,泵进出口连接四分短节,安装四分闸门及配套压力表。

(3)变压器增容,现有现有50KVA变压器更换为100KVA,配套电缆。

(4)流程改造。

①新上Φ114*6mm钢管60米,作为罐油出口管线,与齿轮泵进口进口连接,DN100/PN25闸门3套。新上Φ76*5mm钢管50米,作为齿轮泵出口管线,与现有枣35油出口管线连头,配套安装DN65/PN25闸阀7套,安装DN65/PN25单流阀1套。

②新上Φ48*4mm保温钢管40米,作为掺水和扫线流程,具备扫齿轮泵前和泵后功能, DN40/PN25闸阀3套,DN40/PN25单流阀1套,水嘴套1套。

③掺水管线更换:新上Φ76*5mm保温内衬油管3000米,做外保温,T接自4站掺水系统管道,T接点安装DN65/PN25球阀1套,开沟及回填:宽0.5米,深1米,长3050米。

④新上掺水管线具备进50方水罐和直接进枣35掺水泵出口管线功能,也具备为高架罐原油外输管线扫线功能。

⑤油罐向水罐切水流程改造:新上Φ76*5mm钢管15米,油罐水出口与水罐水进口连头,DN65/PN25闸阀1套。

4 效果统计

(1)实现了自一联系统的正常输油。由于该井在联合站停止收油过程中的产液量进入储油罐,未进入外输管线,避免了由于稠油在外输管线里的堆积而导致外输压力高、输油困难的状况,自一联实现了正常压力和正常排量的收油。削除了外输系统存在的外输安全隐患。

(2)回压大幅度降低,产量上升。由于该井距外输系统管线较远,以前的生产过程中,该井的回压高达0.8 MPa,尤其是在收油过程中,回压最高达到1.5 MPa,进罐后,油井回压降到0,地面扫线工作及掺水工作量明显降,油井管理难度下降。受回压下降作用,油井产量由5t/d上升到5.3t/d,增油效果突出,且仍有较大增产潜力。

(3)节余大量掺水量。由于地面扫线降回压掺水量的下降,油井所用掺水量大幅度下降,由原先的50m3/d降到26m3/d,日节约掺水用量22m3。

(4)用电量明显下降。受该井稠油需地下掺水降粘,地面加温扫线,在外输方式改造前,需要地面三台加热器同时加温,才能保证该井地面和泵下掺水加温的需要,在采用新的外输方式后,地面加热器停止两台,只需要一台地下掺水加热器即可,在外输时需要把储油罐所带加热器启动4―5小时。平均每天节余用电量350KW・H。

5 综合评价

(1)由于外输方式的进一步优化,油井的管理、掺水的管理及外输的管理难度大幅度下降,油井地面管线堵塞、油井受掺水波动影响造成负荷大的现象大大消除;(2)在改造过程中,充分考虑到到冬季生产中可能会出现问题,流程对生产更具有适应性。(3)综合评价:虽然初期投入改造成本较高,但解决了系统外输中存在的矛盾。且实现日节余掺水量、电量成本达到500元以上。