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锅炉给煤机煤量指示偏差及漏粉的改造处理

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【摘 要】给煤机作为锅炉重要辅机之一,直接影响锅炉自动投入。选取业绩良好生产商,加强监造工作,精细化安装是确保给煤机正常运行的必要条件。本文就某电厂耐压式计量给煤机投运后存在的煤量指示偏差、漏粉严重等问题进行了分析,总结了问题的原因,提出了解决方案,经实施改造处理后取得了良好的效果。

【关键词】给煤机 煤量 偏差 漏粉

1引言

目前,大型机组锅炉均采用直吹式制粉系统,即一台磨煤机配备一台给煤机,磨煤机磨出的煤粉直接吹入锅炉内燃烧,磨煤机与燃烧器中间没有煤粉仓,给煤机的给煤量就是锅炉入炉煤量。因此当给煤机运行不稳定导致锅炉入炉煤量发生变化时,会导致锅炉负荷、压力、温度等参数的波动,影响到锅炉稳定运行。此外,随着机组容量的不断增大、压力等级的不断提高,机组自动化水平也相应提高,而给煤量的准确、可靠对自动调节系统的稳定投入显得尤为重要,是影响自动投入的最主要因素之一。本文针对某电厂给煤机运行中存在的煤量偏差大、漏粉严重等问题进行了分析并提出了解决方案,并经过改造取得了良好的效果。

2设备概况

某电厂锅炉选用1176t/h亚临界参数自然循环煤粉锅炉,以燃烧褐煤为主,每台锅炉配备6台中速磨煤机,并配6台耐压称重给煤机。

2.1给煤机参数

给煤机选用由某制造厂生产的型号为JGC-30B的耐压式计量给煤机,主要技术参数见表1:

表1:给煤机主要技术参数

名 称 单 位 参 数

给煤出力 t/h 10-60

给煤距离(给煤机进煤口中心至出煤口中心距离) mm 3500

进煤口法兰内径(即进煤口煤闸门内径尺寸) mm 900

出煤口法兰内径(即出煤口煤闸门内径尺寸) mm 610

主驱动电动机功率 kW 4.0

清扫链电动机功率 kW 1.5

密封风风压 Pa 15000

密封风风量 Nm3/min 7-9

称量精度 %。 ±0.5

2.2给煤机结构

全封闭称重给煤机设备主要由封闭壳体、皮带输送装置、称重装置、清扫装置、相关报警装置及控制系统等组成。

(1)机壳。由进、出煤口,进、出口闸板门,前后端盖和照明灯等部分组成,形成一个封闭空间。进出口闸门用于控制煤流的进出,前后端盖、观察孔及侧门用螺丝紧固于筒体,以便于检修和运行监视。

(2)皮带输送装置。由电动机、减速机、皮带驱动滚筒、张紧滚筒、皮带支承板,以及给煤胶带等组成,将原煤从煤仓落煤口输送到磨煤机里。

(3)称重装置。称重机构位于给煤机进煤口与驱动滚筒之间,由称重托辊、传感器和积算器等部件构成。当皮带输送机输送原煤时,原煤的重量通过称重托辊作用于传感器,产生一个正比于载荷的电压信号并送入积算器,同时积算器接受由转速传感器传来的速度信号,通过对重量信号和转速信号的积分运算得出瞬时煤量值。

(4)清扫装置。在给煤机皮带机构下面设有链式刮板清理机构,及时清除下落在给煤机机壳底部的积煤,以防止给煤自燃及影响胶带滚筒的正常工作。

(5)断煤及堵煤信号装置。断煤信号装置在胶带上方,为一挡板装置,当胶带上无煤时,挡板下垂,发出信号传递至运行集控室,表示皮带上无煤。堵煤信号装置安装在给煤机的出口处,其结构与断煤信号类似。

(6)密封空气系统。在正压的直吹式制粉系统中,为了防止磨煤机中的热风倒流到给煤机,在给煤机本体进口的下方,设有密封空气法兰接口,与密封风管相连接,密封风引自一次风机出口压力冷风。

密封风压过低会导致热风倒回进入给煤机内,煤粉将积存在门框或其他凸出部分,引起煤的自燃;密封风压过高,风量过大,容易将煤粒从胶带上吹落,使称量精度下降,并增加刮板清理机构的负荷,并使观察孔内产生尘雾,影响正常的观察。

2.3给煤机工作原理

原煤由全封闭称重给煤机上部煤斗经落煤管落入给煤机,内部输送装置把物料均匀地输送到出料口。当原煤通过电子皮带秤时,重量信号和速度信号送到积算器, 计算出瞬时流量和累积量,并显示于称重控制器前面板。同时将一个信号送到给煤机控制器,控制器经过计算,计算出实际煤量与控制煤量是否有偏差,否则将输出一个控制电流给变频控制器,改变给煤机电机转速,从而调整给料量,最终保证实际给煤量与指令一致。

同时,控制器一旦接收上级(DCS)系统发出的指令后,立即将瞬时给煤信号与指令信号相比较,根据比较后的结果,用变频器改变主电机的转速,使实际给煤量与指令相同,以满足锅炉燃烧系统调整的需要。

在给煤机工作的同时,控制器还可输出多种状态或报警信号,如给煤机状态信号,堵煤、断煤、跑偏及超温信号等。

3存在的问题及原因分析

(1)某电厂给煤机投运后,主要存在以下问题:1)给煤机密封不良,漏粉严重。给煤机投运后,从前后端盖接合面、出口法兰等处漏粉,多次紧固螺丝、涂抹密封胶后堵漏效果不明显。2)集控室指示煤量与实际煤量有偏差。3)给煤机进口闸板卡涩,无法关闭。出口煤闸板开关时间超标,无法满足磨煤机跳闸后要求快速关闭给煤机出口门的保护要求。

(2)原因分析:1)给煤机漏粉的原因。设备到货时间长,密封胶垫老化,前后端盖钢板材质太薄,紧固螺丝后钢板变形,导致密封不严。出口法兰密封装置设计不合理,漏粉严重。另外由于给煤机密封风风压和风量无调节措施,内部正压过大,给煤机内风煤扰动现象严重,加重了漏粉现象。2)给煤机煤量指示偏差的问题。现场给煤机计量部分的标定装置不够完善,称重传感器无保护措施,在恶劣的环境下使用故障频繁,使用寿命降低。3)给煤机进口闸板门卡涩原因。闸板门插板无滑道,带负荷调整时卡涩严重,门盖只三面紧固,靠筒体侧无封闭措施,漏风漏粉严重。门体框架强度不够,受力容易变形,如有煤粉容易卡死。

4解决方案

(1)解决漏粉问题。更换密封条,对前后端盖进行加强。对给煤机出口处落煤管道进行改造,加环形密封风装置。对密封风系统进行改造,加装调节风阀和软连接。

(2)解决煤量偏差问题。现场计量标定为链码,但是无链码标定装置机构,改造为挂码标定,增加挂码标定装置。称重传感器为波纹体,无保护措施,在恶劣的环境中容易造成信号有偏差,加装不锈钢防护罩,同时更换精度不符合要求的控制仪表。

(3)解决给煤机进出口闸板卡涩问题。为减少闸板门插板与门本体的滑动摩擦,加装滚动轴、滚轮或加装插板滑道,以降低闸板开关阻力。

5改造效果

通过改造,有效解决了给煤机漏粉和进出口闸板卡涩问题,彻底解决了煤量偏差问题,为给煤机安全、稳定运行创造了条件。

6结语

给煤机作为锅炉重要辅机之一,应加强对设计、制造、安装等阶段的全过程控制。在招标阶段要选取业绩良好、信誉度搞的生产制造商,制造阶段要加强监造工作,确保设备制造符合国家技术规范和技术协议要求,安装阶段要严格按照设备说明书及厂家指导进行安装,发现问题及时处理,避免投运后发现问题再进行处理,导致重复性工作,浪费大量的人力、物力。

作者简介:武平德(1959年),男,内蒙古人,硕士,高级工程师,从事电力建设管理工作。