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锦612块兴隆台油层低效水平井综合治理技术

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摘 要:锦612块主要以水平井开发,截止到2013年12月,该块共有油井24口,其中直井11口,水平井13口。水平井井数占到该块54%。产量所占比重也逐年加大,但由于高含水、工程方面等因素影响,处于低效状态水平井5口。通过地质资料、测井资料、生产动态资料、动态监测资料等基础资料对612兴精细地层对比、以及构造及断裂特征、沉积微相、储层特征、油水分布特征研究成果的基础上,分析低效水平井低效原因,找出解决方法,在锦612兴成功治理低效水平井4口。

关键词:兴隆台油层低效水平井;治理技术

1 油田概况

锦612块构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡欢喜岭上台阶,该块兴隆台油层顶面构造形态为一个受断层控制的向南东方向倾没的断块构造。

2低效水平井原因分析

2.1锦612-K兴H5钻遇断层低产能

锦612-K兴H5井,因储层变化快、构造认识不清,从新构造可以看出,锦612-K兴H5井钻遇断层而导致该井低产能。

2.2 锦7-兴H1工程影响高含水

锦7-兴H1井位于锦7-20-17断块构造高部位,从地质因素分析,该水平井不应高含水生产。

认为该井见水有三种可能:一是锦7-兴H1导2井水泥充填不充分,未能实施有效封堵,形成层间水窜通道,造成锦7-兴H1井水淹;二是固井质量存在问题,导致管外窜槽,造成水淹;三是大斜度段以上水层有漏点。

2.3千5-H1地处断块外高含水

千5-H1处于断块外,而导致该井投产初期便高含水生产。

2.4 锦612-兴H3目的层水淹高含水

锦612-兴H3位于锦612-8-20块,高部位为油层,低部位为水层,存在边水从周边井生产情况分析锦612-兴H3处于低部位而导致该井高含水,高部位未见地层水。

3低效水平井治理技术应用及取得效果分析

3.1低效水平井治理技术应用

本次综合地质研究结合完钻井资料,对锦612块构造、沉积相、储层、油藏特征进行了分析,落实了区块剩余油分布,分析了水平井低效原因,提出了合理的治理措施,并取得了显著的效果。

3.1.1钻遇断层高含水低效水平井,远离断层优选砂体侧钻

锦612-K兴H5井投产后高含水,在地层对比的基础上结合三维震资料解释,优选砂体发育比较厚的区域进行侧钻, 2013年10月7日热采开井生产,初期日产油16.3t/d,日产液24.9t/d,含水34.5%,目前年产油900t,预计可增油12000t。

3.1.2工程原因导致高含水低效水平井,采用大位移技术侧钻

为降低实施风险,我们将锦7-兴H1井采用大位移技术将该井侧回油层发育较厚的锦7-19-13井区。锦7-兴H1侧钻后已累产油3394t,目前日产液12.5t/d,日产油8.3t/d,达到了持续高产。

3.1.3 断块外水平井侧回块内高部位

千5-H1井位于断块外, 2014年5月对该井进行侧直,侧回断块高部位,侧直后初期日产液28.8t/d,日产油2.9t/d,含水91%,截止目前生产150天,产油353t,从构造上看该井位于构造高部位,分析是由于固井质量不好的原因导致该井高含水,对该井实施完射孔挤灰堵水和加密补孔措施后,该井正常生产,达到了设计水平。

3.1.4目的层水淹水平井补开大斜度段

锦612-兴H3井投产初期综合含水83.2%,2014年1月以来油井递减很快,日产油仅0.1t,油井含水高达99.9%,遂停产。2014年12月该井复产后日产液34.2t/d,日产油2.2t/d,含水依然高达93.6%,通过与邻井对比,认为该井目前水平段油层水淹,可对大斜度段油层进行试采,封堵水平段油层1181.0-1620.0米,399.0米/17层,补开大斜度段油层1128.1-1140.4米,12.3米/1层。2月16日下泵生产,目前最高日产液量10.2吨,日产油6.0吨。

3.2利用低效水平井治理技术取得效果分析

3.2.1锦612-K兴H5侧钻高产实现稳步开展锦612块产能建设井位部署

锦612-K兴H5C侧回了锦7-20-17块,2013年10月7日热采开井生产,初期日产油16.3t/d,日产液24.9t/d,含水34.5%,目前日产油25.0t/d。该井的高产证明了锦7-20-17块不仅高部位生产出油,低部位也是油层,为纯油藏潜力区,为新井部署找出了重点指明了方向,拉开了新井部署帷幕。

3.2.2锦612-兴H3补层高产实现油层与产能双落实

锦612-兴H3补层后目前日产油高达11.5吨。锦612-兴H3的补层高产,实现了锦612-8-20块油层与产能双落实,下一步将着重认识该块的油藏构造、砂体展布规律、油水运移规律,通过对该块的精细研究,确定兴II2上是否有布水平井的可能性,确保产量的有效接替。

3.2.3经济效益分析

锦612块通过低效水平井治理技术,2013年到2014年累计增油10372t,累计投资460万元,按吨油售价3261.7元/吨,税金547.6元/吨,操作成本1762.39元/吨算,共创效益230.98万元。

4 结论与建议

(1)锦612块应用低效水平井治理技术取得了恢复区块产能、提高采收率的显著效果,证明了对锦612块构造、储层、油层的正确性,为下一步挖潜工作提供了依据。

(2)锦612兴低效水平井治理的成功经验对其它类似稠油区块低效水平井的治理具有一定借鉴意义。

(3)通过补层堵水措施挖潜,使高含水井锦612-兴H3井喜获高产。建议下一步可对高含水生产的锦612-兴H10实施补层堵水措施,预计可取得较好的效果。

(4)锦612-兴H3补大斜度段的成功,证明以前对该区域油水界面认识不清,而导致水平井出水,下一步精细研究该块,从而确定是否有布井的可能。

参考文献

[1]方少仙、候方浩,石油天然气储层地质学[M].,东营:石油大学出版