首页 > 范文大全 > 正文

某电厂锅炉受热面中间定位管泄漏原因分析

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇某电厂锅炉受热面中间定位管泄漏原因分析范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:2011年2月14日,某电厂发生了一起后屏过热器中间夹持管焊缝泄漏的事故,造成了锅炉被迫停运。针对屏式过热器夹持管对接焊缝处出现的开裂泄漏现象,通过对部件结构,受力情况,运行环境,焊接质量等的综合分析,确认了引起开裂的主要因素,有针对性提出了处理措施。

关键词:过热器;夹持管;热应力;撕裂;泄漏

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.21.081

0 引言

某电厂#1、#2锅炉为武汉锅炉厂制造的WGZ 670/13.7-10型超高压锅炉,基本型式为:自然循环、一次中间再热、倒U型布置、中速磨正压直吹式制粉系统、直流燃烧器四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭。

2011年2月14日,在进行定期巡检工作时,发现#1炉乙侧37米层人孔门内部有轻微声音,截止到4月1日,炉内声音逐渐变大,但不明显。4月1日凌晨06:00出现明显声音变大,“四管泄漏”装置报警,给水流量变大,确定为锅炉受热面泄露,停炉进行处理。

1 检查发现的问题

停炉后检查发现#1炉后屏(从甲侧向乙侧数)第15屏,中间定位管焊缝泄漏(说明:此管是从高过入口联箱引出至出口联箱),同时后屏入口联箱从炉前向炉后数第15根屏过管和后屏出口联箱从炉前向炉后数第1根屏过管出现泄漏,经测厚检查,后屏出口联箱从炉前向炉后数第2根到第10根屏过管(共9根)吹损减薄超标,本次消缺共更换12根屏过管。

2 金属专业进行的工作

12根屏过管切除后经金属监督人员光谱复核,其中中间定位管材质为钢102,后屏入口联箱从炉前向炉后数第15根屏过管和后屏出口联箱从炉前向炉后数第1根屏过管以安装焊缝为标记,焊缝上部材质为12Cr1MoV,焊缝下部材质为钢102,后屏出口联箱的9根吹损减薄的屏过管材质都为12Cr1MoV。

本次泄露和吹损减薄超标管子更换后,经外观检查,后屏出口联箱从炉前向炉后数第10根屏过管的上焊缝发现错口现象,其错口值超过了约2mm,根据DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》中7.1.4 a)的规定:锅炉受热面管子,外壁错口值不大于10%壁厚,且不大于1mm,判定此管错口值超标。

本次换管后新增焊缝24道,进行100%射线检验,检验结果发现,后屏出口联箱从炉前向炉后数第7根管子的上焊缝发现有密集气孔,质量等级评定为Ⅳ级,挖补后再次进行射线检验,焊缝检验合格。

3 缺陷原因分析

经过现场的检查与观察,中间定位管泄露部位在中间定位管与定位板的焊缝边缘,为中间定位管与定位板拉裂泄露,中间定位管泄露后将后屏出口联箱从炉前向炉后数第1根屏过管吹损泄露,同时将中间定位管的定位板吹断,令中间定位管与定位板脱开后朝炉乙侧偏下移动,使后屏出口联箱第1根屏过管可直吹后屏入口联箱从炉前向炉后数第15根屏过管,后屏入口联箱第15根屏过管吹损泄露,最终发生此次停炉换管工作。

锅炉受热面的设计是根据锅炉容量、参数和锅炉整体布置,综合考虑了管壁温度、系统阻力、热偏差、调整方式和材料等因素。由于锅炉工质总吸热量有一半以上是由过热器和再热器吸收的。所以,过热器、再热器的布置要尽量避免或减少管子之间的热偏差,减少吸热不均、流量不匀等问题。因此,在设计中,为了防止管子出现较大的变形,保持管排间的设计间距,使管排之间受热情况相对平均和稳定,需要在管排的某些部位设置管夹、垫块、固定板等定位连接装置。但是由于锅炉在运行中燃烧工况的复杂性和安装、检修等方面诸多不确定因素的影响。会造成管子受热、变形和膨胀的不一致,而使管子定位连接装置部位应力水平教高,并存在较大的应力。正是由于这种原因,过热器和再热器的定位连接装置出现拉裂管子的现象,使应力拉裂成为“四管泄露”的又一个难以解决和控制的泄露难题。

由于后屏过热器布置在炉膛最上部炉膛出口处,此处烟气流速大,且有未燃尽的碳和飞灰对管排造成冲刷和腐蚀。造成了管排的摆动,在设计的应力不计算或安装的不合理,长期运行中都可能会造成连接定位管的泄露等。

4 防范措施

4.1 运行方面采取的措施

运行调整中,保证燃料的完全燃烧,减少因不完全燃烧的大颗粒飞灰对管排的冲刷和腐蚀,从而对连接装置造成影响拉伤管壁。

适当增加送风量,保证完全燃烧,加强对煤种的调配和化验,运行人员做到心中有数,煤质较差时应比平时增加送风量,适当降低一次风压,增加燃料的燃烧时间。

适当降低火焰中心,开大上层二次风,减小下层二次风,或者采用下层磨煤机煤量,也能达到增加燃料的燃烧时间。

减少热偏差,防止热偏差造成管壁的受热不均匀即引起应力不平衡。

在日常巡检中加强对锅炉本体的听音检查。及时发现,防止类似因中间定位装置的不稳定泄露刺伤周围受热面,增加泄露管排个数和面积。

4.2 检修方面采取的措施

在消缺处理后已经将后屏中间定位管缺陷消除,今后在利用停炉的机会定期检查此中间定位管的定位板焊缝情况。

在机组大小修防磨防爆检查过程中,加强对锅炉受热面管定位板焊缝的检查,避免再次发生此次拉裂泄露缺陷。

参考文献 :

[1]刘泰生,沈凌,姚本荣,许晋源.炉内旋流数对热偏差影响的理论和试验研究[J].热能动力工程,2003(04).

[2]魏绪刚.锅炉的定期技术检验[J].黑龙江科技信息,2016(16).

[3]石映飞.供热锅炉机械故障分析与控制[J].科技创新与应用, 2016(18).