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储层改造潜力研究与实践

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研究目标:本项目是对大港王官屯油田官三地区生物灰岩储层进行研究,包括官三断块与其邻区官63断块沙一生物灰岩,开展储层酸化改造

本项目应用测井、地质和油藏工程等方法,对采油三厂官3及官63断块沙一下油藏的地质构造特征、储层特征、油水分布等诸多项做了精细研究及再认识。在此基础上对储层改造潜力进行了研究分析,重新确定酸化改造的选井原则和方向,制定了储层改造方案,并优选潜力井15口,实施油井酸化措施11井次。措施有效率90.9%;措施年累计增油0.7686万吨。

一、酸化是储层改造主要措施

储层改造是油气井增产、注入井增注的一项有效措施,而酸化作为储层改造的主要技术手段尤其适用于碳酸盐岩油气藏,酸液与油层中岩石和矿物发生溶解和溶蚀作用,可提高地层孔隙和裂缝的渗透性,实现油井稳产上产。

原理:CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O (方解石)

CaMg(CO3)2 + 4HCl = CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2H2O (白云石)

官三生物灰岩油气藏从1974年起开始实施酸化措施,截止2013年底,共计67井次,措施有效率82%,日增油量最高达

28.54 t,有效期2-36个月不等,累计增油量 72130 t。

此前的工作是通过对历年来该地区酸化进行分析总结,研究酸化次数、地层含水、产液量、累产油以及注采井网完善程度这五个参数与油井酸化效果的关系,总结出酸化选井条件与规律,并在储层改造中得到实践

重新确定的选井条件。通过对39口井共69井次酸化效果总结分析,得出的酸化选井的方法和原则,共5条规律。

规律1:油井首次酸化效果最佳,随着酸化次数的增加,酸化效果逐渐变差,但开展多轮次酸化依然有效。规律2:含水低于 70% 时油井酸化效果较好。规律3:日产液量低于 20方 的油井,酸化增产潜力更大。规律4:累产油小于 2.5×104t 的油井酸化效果较好。规律5:注采井网完善的井比无注水井的油井酸化效果更好。

因此最初官三地区生物灰岩酸化选井原则确定为:(1)酸化次数较少;(2)含水低于70%;(3)日产液量低于20方;(4)单井累产油低于2.5万吨;(5)注采井网完善的油井。

2013年依据原则对官3及官63断块沙一下油井实施选井储层酸化改造,而从油井实施效果看,出现一些新的变化,因此通过对油井效果分析后,重新提出在多轮次酸化油藏开发后期的选井条件。

二、储层污染酸化后效果较好

例:官142-1 2012年9月,因钻井泥浆漏失污染,该井产量下降,2013年3月实施酸化解堵,产量恢复较高水平。 酸化条件历史酸化次数:2,地层含水:90.3%,日产液:27m3/d,累产油:2.8646×104t官142-1井2006年7月封层造成地层污染,2007年3月酸化产量恢复。官962-3井2008年4月因调剖剂污染地层,酸化后产量恢复。

三、注采井网完善水井调整后效果好

例:官962-7井组该井区注水井官962-7、官51-8。对应受益井官51-7-2和官51-7在2013年先后酸化。从效果看官51-7-2明显好于官51-7,分析原因认为,尽管同样井网完善,但是官51-7对应水井官51-8转注后未做调整治理工作,水驱效果较差,导致该井效果差。

四、结论

根据以上分析,得出了官三地区生物灰岩酸化选井优先考虑的条件如下:(1)酸化次数少尤其首次酸化的油井;(2)地层污染油井必须酸化;(3)历史酸化效果好;(4)注采井网完善的油井,水井实施调整治理措施后。

(一)开展剩余油分布研究。官三生物灰岩油藏1973年投入开发,历经41年的开发,截止到2013年12月,累产油139.1357万吨,采出程度高达62.03%,采出程度高,因此,对剩余油分布规律的认识是制定措施的重要依据。

剩余油研究成果表明:目前剩余油仍有连片分布区域,在官51-7-2井区、官962-8井区、官142井区、官H2井区及官965井区都是剩余油饱和度高值区。

(二)制定储层酸化改造方案。应用研究得出的酸化选井方法和剩余油分布研究成果,结合目前单井生产情况,逐井进行潜力分析,筛选出酸化潜力井,主要分布在断块北部(含水较低、井网完善、酸化次数少),兼顾南部受边底水影响较小、剩余油较多的地区,以及官三邻区官63区块沙一潜力井区。

官三邻区官63区块沙一生物灰岩目前生产井4口,因此对官63区块沙一下生物灰岩进行了全面统计分析和潜力调查。官三邻区官63区块沙一生物灰岩目前生产井4口,因此对官63区块沙一下生物灰岩进行了全面统计分析和潜力调查。

2014年官三地区生物灰岩酸化效果统计,该区块单井初期平均日增油2.9t,单井平均累增油699t,共累计增油7686t,且目前仍在有效期内。