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胜利采油厂坨128、123断块冬季“三低井”精细管理探索

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【摘要】近几年随着胜坨油田开发工作的不断深入,特别是坨128123断块的发现,开启了对高压低渗区块开发的新篇章。但是这些区块低产、低液面、低含水以及这类油井普遍存在注采对应关系差,生产压差小,供液能力差的生产特性,为日常的生产管理工作带来了难度,特别是进入冬季后更加影响该类油井的正常生产管理。为此,我们针对“三低井”的特点。形成完善的“三低井”冬季管理模式,保证“三低井”高效生产。

【关键词】三低井 管理探索

1 地质概况

坨128块位于东营市垦利县胜坨镇境内,构造上位于济阳坳陷东营凹陷坨-胜-永断裂带胜北断层上升盘。主要含油层位沙四5-8砂组,是一个受岩性控制的构造-岩性砂砾岩扇体油藏。坨128断块储层属于无速敏和酸敏,为中等弱水敏、弱盐敏、弱碱敏储层。坨123断块位于胜坨油田三区北部,胜北大断层以北的上升盘。主要含油层系是沙三下2、3砂层组和沙四段1-5沙层组。

构造比较简单,高点在坨123-15井附近,地层倾角顶部较缓约3.0度,翼部较陡约7.0度。

1.1 “三低井”流体物性及渗流特点

“三低井”是低液、低能、低含水状态的油井的统称。“三低井”在日常生产中,液体流速低、井简易结蜡、地面温度低,冬季生产管线回压高,易堵管线,冬季生产管理难度增大。三低井泵挂深,井斜变化大,井筒状况复杂,为了减少杆管摩擦带来的影响,最好采取长冲程,慢冲次,生产。“三低井”原油中溶解蜡析出蜡粘附于管杆表面,将会引起油井杆柱载荷逐渐增加,严重时带来蜡卡井停产。

2 坨128、123区块“三低井”现状

以采油8队为例。根据统计,采油8队坨128、123区块目前正在生产的“三低”油井70口,占到了开井数的54.6%,日产液410.9吨,占采油8队油井日产液量的8.8%;而日产油188.6吨,占采油8队油井日产油量的56.3%,综合含水仅为37.9%。可以看出,“三低”油井的生产状况是制约采油8队原油产量稳定的一个重要因素,所以在冬季生产中,如何保证“三低井”的正常生产,将是一个重要课题。

3 应用科技精细管理“三低井”

针对“三低井”生产特点。结合矿组室提出的冬季生产中“不躺一口井、不堵一条管线”的生产目的,利用远程在线功图为手段,实时跟踪油井井筒内载荷变化,以“功图载荷变化、井筒清蜡降粘、地面掺水降压”,多措施的管理模式,推动实施“三低井”循环管理流程,实现“三低井”冬季稳定生产。

3.1 摸排治理措施

通过建立三低井台帐,明确采油队三低井总量,总掺水量,每口井对应水嘴大小,每口井的回压大小。班组每天上报“三低井”掺水量,回压,对台帐数据做到及时更新。由地质人员通过注采对应分析,提出各类增注解堵措施,提升“三低井”地层能量;由地质管理人员针对“三低井”原油物性、井筒特点,制定井筒各类清蜡降粘措施;由采油管理人员针对冬季生产特点,对每口“三低井”进行调查,制定地面掺水降压措施。

3.2 优化措施方案

3.2.1调整注采井网,补充地层能量

采油8队坨128、123断块70口“三低井”中。目前有54口井有水井对应,平面注采井网比较完善。在注采完善的三低井中,已经有27口井注水见效.由于与水井连通层数较少,且层间矛盾较为突出,对层间矛盾较为突出的水井采取调剖措施,控制油井的含水上升[1]。其余27口油井,虽然有水井对应,但没有见到注水效果。主要原因在于砂砾岩扇体沉积具有随机性,在地震上反射情况复杂,对于这一区域内构造解释仍然存在疑点[2]。对其余16口无对应水井的“三低井”,采取优化生产参数,保证油井正常生产。

3.2.2应用新工艺,热洗药剂交替实施

目前井筒清蜡最有效的措施是高压锅炉车热洗清蜡,但是热洗对油层有水敏伤害,尤其是在坨128、123断块的“三低井”中,所以常规热洗不能够得到广泛的应用[3]。对此我们应用新工艺,在易结蜡部位下空心杆,实现在油管内热洗[4],避开了水敏的难题。同时积极开展了周期性药剂投加与热洗[5]清蜡。采油8队坨128、123断块“三低井”目前实施降粘药剂投加2口井,为了连续达到降粘目的,持续体现药剂保护效果,我们在“三低井”中应用了井口点滴加药泵装置,通过连续点滴投加,保障了“三低井”井筒负荷稳定。

3.2.3优化油井管柱、参数,提高采油效率

结合作业积极优化井筒管柱,增大上部油管过油面积,以减轻稠油高负荷对井筒的伤害,降低日常稠油井管理难度。优先长冲程、慢冲次参数生产,提高泵充满程度[6]。“三低井”具有低液、低能、低含水的生产特点,日常生产中表现为供液不足。我们采用多种参数调整手段,从而实现了“三低井”小泵径、长冲程、慢冲次生产,满足了油井产能需求。目前8队间开井2井次,“三低井”平均泵深2184m(采油8队平均泵深1911m),平均泵径44.1mm(采油8队平均泵径46.8mm),平均冲程5.8m(采油8队平均冲程5.5m),平均冲次1.5n/min(采油8队平均冲次1.8n/min),基本实现了长冲程,慢冲次的生产参数。

3.2.4实施地面掺水措施,确保油井低压输送

针对“三低井”在冬季回压高,输送难的问题,我们及时采取上掺水措施,增加油井的生产压差,提高泵效。在冬季,“三低”油井是制约原油产量的一个主要因素,但“三低”井区采出程度低,又是剩余油富集区,所以“三低”井又是上产的主阵地,如何提高“三低”井的产量,降低制约因素,一直是我们主攻的方向。当前采油8队“三低井”中均有地面掺水管线,冬季掺水井数控制在49口,平均掺水水嘴1.4mm,平均日掺水水量15方,通过多种地面降压措施的实施,实现了我队“三低井”冬季生产正常,平均单井回压控制在0.57MPa。达到了“三低井”低压输送,平稳过冬的目的。

冬季生产中,配套各种地面、井筒、地下新工艺技术治理三低井,能有效挖掘剩余油潜力,通过实施冬季“三低井”精细管理模式,努力实现“三低井”管理高效运作、隐患彻底根治、技术集成全面,保障了采油8队坨128、123断块冬季管理难点-“三低井”的稳定生产。

参考文献

[1] 李道品 .中国低渗透油田高效开发决策论.石油工业出版社,2003.1.1

[2] 熊育坤.油井清蜡防蜡的新方法. 石油机械,1991,(03)

[3] 范家伟.油井热洗温度场计算及应用研究.大庆石油学院,2010

[4] 包钟,刁燕.稠油油井热洗存在问题分析及对策.内江科技,2011,(06)

[5] 陈玉祥,魏红燕,马道祥.提高河南油田稠油示范区地面系统效率.油气田地面工程,2002

作者简介

朱罗剑,(1984,5,24-),男,籍贯(精确到市)浙江省江山市,助理工程师,研究方向:采油工程。