首页 > 范文大全 > 正文

某车型拉线支架断裂分析

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇某车型拉线支架断裂分析范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:车辆满载情况下,在坏路行车时,车轮上下跳动时拉线支架受到拉力大于材料本身的屈服极限,导致行车过程中拉线支架受力断裂。

关键词:断裂;宏观;微观;屈服极限

1 背景

1.1 在某新车型进行试验场坏路可靠性验证时,行驶1041Km后,出现驻车制动拉线支架断裂问题(该支架借用支架,原车未出现断裂现象);

1.2 连续对2辆试验车进行满载情况下坏路路试试验,全部出现驻车制动拉线支架断裂问题,且2辆试验车驻车制动拉线支架断裂位置相同。

2 断裂原因分析

2.1 断口观察分析

2.1.1 宏观观察

①断口较平整,无明显塑性变形;②断裂起始于拉线支架装车后的前(车头)端;③裂纹起始区域及其附近裂纹扩展区域可见微弱的放射棱线特征;④裂纹扩展后期可见明显的扩展棱线。

2.1.2 微观观察

①断口裂纹源,呈点源断裂特征;②局部可见韧窝及微弱的解理断裂特征;③裂纹扩展中前期局部可见沿晶、韧窝及滑移线形貌,疲劳辉纹特征明显;④裂纹扩展中后期可见较明显的疲劳条带形貌。

结论:断裂驻车制动拉线支架无原始裂纹,断裂起始于拉线支架一端,为疲劳断裂。

2.2 支架疲劳断裂分析

2.2.1 化学成分及力学性能分析

①通过试验数据及标准要求对比分析,试验数据满足《GB/T3077-1999》中ST12的元素比例要求,因此材料的化学成分合格。②故障件批次材料的抗拉强度、屈服强度、伸长率均满足标准要求。

机械性能

[ST12 \&抗拉强度(MPa) \&屈服强度 (MPa) \&伸长率δ(%) \& 标准

实测\&270-410

306 \&130-280

178 \&≥28

42 \&]

2.2.2 理论计算及试验分析

对驻车制动拉线支架进行应变测量实验

应力应变试验是使用应变片采集应变数据,经过软件分析处理,得到响应的应力谱的过程。

应变:设杆件原长为l,在轴向拉力F作用下,杆长变为(l+l),则杆的轴向变形与杆件原长的比值为轴向正应变,即ε=l/ l;

应力:轴向拉压试验表明,在比例极限内,正应力σ与正应变ε成正比,即σ=E× ε,其中比例系数E称为材料的弹性模量,其值随材料而异。

根据驻车制动拉线支架开裂位置及CAE分析结果确定测量点,并在相应的测试位置粘贴应变片,装在试验车上进行路试试验。

2.2.3 试验结果:拉线支架二在行车过程中受到的最大应力为385MPa,大于材料的屈服极限280MPa,存在开裂风险。

2.2.4 问题真因:车辆满载情况下,在坏路行车时,车轮上下跳动时拉线支架受到拉力大于材料本身的屈服极限,导致行车过程中拉线支架受力断裂。

3 整改方案

结构调整:将拉线固定支架更改为活动支架,消除拉线支架受的拉力。

[状态 \&\&\&改进前状态:

拉线支架铆压在拉线上,固定不动。\&\&\&改进后状态:

拉线支架套在拉线上,可以自由滑动。\&\&\&]

4 效果验证

对改进后驻车制动拉线支架二进行应变测量实验:

测得改进后拉线支架受到的应力最大为121MPa,安全系数为2.3,满足使用要求。安全系数计算公式: 安全系数=屈服极限/设计应力

[车型 \&试验结果 \&安全系数 \&该进前

改进后 \&385MPa

121MPa \&0.7

2.3 \&]

5 验证结果

通过以上试验验证,将驻车制动拉线支架二由固定支架更改为活动支架确定为最终方案。对改进后产品搭载3辆试验车进行搭载路试,无问题反馈。

6 经验总结

6.1 通过本次整改验证,了解了驻车拉线模拟装车后的摆动试验方法,为后期研发过程、问题整改过程提供了试验方法;

6.2 新车型直接借用零部件时需做好充分验证;

6.3 产品借用时运用尺寸核算、台架试验及整车路试等方法进行验证,保证产品满足整车性能要求。