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四棱锥底受煤坑清仓器的改进设计

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摘要 本文针对介休洗煤厂受煤仓捧煤严重问题,提出了自己的机械改进设计方案,提高了煤仓的利用效率,并达到了节能节材和高效工作的目的。

关键词 捧煤;效率;节能

中图分类号TD4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)49-0189-02

0 引言

矩形55°倾角四棱锥底式贮煤仓是常见的仓形结构,而滞煤问题又是不易解决的问题。通常用的风力清仓器、空气炮之类在使用中又存在诸多弊端。比如,高压风管网系统造价高、结构繁杂效果差、耗能耗材多、管理复杂易出故障、使用周期短等都是困扰正常高效节约化生产的问题。本文对诸多不利因素提出新的优化结构设计,以提高仓的使用效果,体现了节能高效方便环保的科学理念,对节能高效生产,缓解能源环境日益严峻的形势无疑是一个有益的尝试,此设计对同类矿用仓位改进使用效果均有借鉴意义。

1 概况

介休洗煤厂受煤坑入料采用螺旋卸煤方式,受煤坑设计储量为2 000t,两车道共24个仓位,每仓设计储量为90t,每仓底锥面共设四个风力清仓器,平时使用时,捧煤严重,只有60%的煤能卸入仓下的皮带输送机,被送入准备车间筛分破碎,经合理配制后入洗煤车间。因此,一列火车40个车皮,只有一半能卸入受煤坑,另一半只能待仓位“腾空”后才能卸入,严重滞车。大大加重了调度难度和压力。经分析认为,主要是风力清仓器使用效果欠佳。同时走煤过程中160kW的高压风管网系统处于常开状态,耗能耗材巨多,设备维护使用费用高昂,过程复杂。由于分受煤含灰含硫成分有差异,即煤种不同,有混煤问题,影响煤质测试效果和过程。本设计旨在改造旧式高压风力清仓为机械驱动旋转臂甩臂链式清仓。

2 机械改进设计方案

如图1所示,仓锥底壁倾角55°,甩臂为右旋排料形式,安装位置在最容易积煤的四棱锥的四条棱的2/3高度位置,固定方式采用基面平行于仓底壁相交棱线的封底基板,其上再固定垂直基座,金属旋转构件固定在垂直基座上,板面在上以防煤尘侵入电机。电机与主转轴对接联轴器以螺栓定位平键采用过渡配合连接。点击开关按钮时,一仓内四套旋转机构同时工作。清仓器各零部件见图1至6.甩臂采用耐磨性能较好的16Mn合金钢圆钢和刮板输送机锚链充当,如图2所示。以电磁调速电动机YCT160-4D(额定功率为3kW、转速ω为130r/min~1 300r/min)直接驱动螺旋主轴,以转速为300r/mim旋转,其转矩可达600N・M,可以适应仓下积煤的驱散作用。原理如下:

功率P=转矩M×转速ω

旋转力偶臂距离约0.5m

所以力偶力F=600/0.5=1 200N,甩臂采用弧形顺势转省力,选30mm直径圆钢与中轴座调质处理,甩臂与中轴座焊接要牢固可靠。

由此可预见,力偶力可以克服煤的挤压阻力而使旋转驱动器形成旋转运动。电机逆时针转动,旋转器顶紧固螺钉用普通右旋式,与主轴螺孔旋合长度不小于40mm。

注:1.紧固螺栓;2.弧形甩臂(淬火 回火处理);3.中轴座;4.主转轴;5.仓壁;6.仓壁隔离管;7.封底基板δ12 ;8.7206E型单列圆锥滚子轴承及轴承座;9.垂直基座;10.105型球轴承及后轴承座;11. 定位螺栓M6;12.联轴节;13.YCT160-4D型电磁调速电动机

1.中轴座;2.甩臂 材料16Mn(淬火回火);3.圆环链

3 使用效果

本设计制造简单,设备集中,检修安装方便,效率高,工作稳定可靠,可大量节能节材,仅省油一项可每年节省压风机5万元油耗,设施仅仅在点击时耗能,每年可节省电费15万元,使用效果好,单套设施不超过5千元造价。全系统造价不超过40万元,远远低于一台高压风机的价格。检修量减少,事故率降低,实现文明生产,清煤效率可由60%提高到80%以上。处理捧煤时,仅点击一下即可,持续时间不超过5s。系统不适于连续工作,以免增大甩打器磨损,降低使用寿命。3个月检查一次磨损情况,轴承座定期加脂,垂直机座基板在上,形成吊挂形式。每套工件至少可使用2年。本装置也适用于其它锥底煤仓的清卸,只要稍加改动。本项目是低碳绿色发展的探索实践。

注:1.顶横杆/50×50;2.支杆/50×50;3.竖刊/50×50;4.基板 6; 5.底纵杆/50×50;6.底横刊∠50×50 ;7.封底基板δ;8.隔离管50×6×80