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苏里格水平气井钻井技术

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摘 要:长庆苏里格大气田,中生界硬地层造斜、大井斜大位移井、井身质量、固井质量、斜井段和水平段泥岩段长防塌问题突出、钻井液防塌和、油层保护等都面对新的课题。通过施工,积累经验,开发采纳多项新技术以及各项技术措施的有效落实、获得一系列钻井技术,取得了很好的效果,为以后该区块的施工提供了有利的技术支撑。依靠特色技术,实施"精品工程""满意服务"实现互利双赢。

关键词:直井段防斜 复合钻 砾石层 钻井技术配套 斜井段 下技套 双极固井 水平段 钻具组合 PDC钻头 导向仪器 完井通井 下油管

一、概述

苏里格气田位于我国鄂尔多斯盆地中部,是我国陆上目前已发现的最大的天然气气田。地质勘查数据和先期钻井资料表明,该气田地质条件复杂,在钻井过程中,时常发生井漏、井塌等复杂情况,制约着该地区钻井速度。刘家沟组地层承压能力低,易发生压力诱导性漏失;安定组、直罗组、石千峰地层和石盒子组地层的大段泥岩、砂岩互层水敏性较强,井壁坍塌掉块严重;延安组、延长组地层易缩径,起下钻阻卡严重;纸坊组地层造浆性强,易发生井径扩大;斜井段存在井眼清洁、脱压问题;小井眼水平段的防塌、、携岩问题等。

二、钻井施工技术难点

该区块水平井钻井施工的技术难点主要有以下几方面:

1、在3100米~3700米之间存在易垮塌地层,如果控制不好,易引起井塌、起下钻阻卡、划眼等复杂情况。

2、自定向开始,241.3毫米井眼改为215.9毫米井眼,在下入177.8毫米技术套管时,间隙小,再加上水平井造斜率高,下套管时有一定风险。

3、三开后由于井眼和钻具的变小,随着井深的增加,泵压会越来越高。

4、随着水平段的延伸,脱压问题逐渐严重,钻压加不到钻头上。

5、在水平段钻遇泥岩时,低密度钻井液的防塌问题。

三、水平气井钻井施工技术

1、地表流沙层导管封隔技术

地表流沙层具有无胶结性、欠压实、承压能力低、渗透性强等特点。。我们制定了配浆开钻、小排量钻进、提前焊接导管、导管下部缠裹棉织物或海带等易吸水膨胀物等系列措施,安全下入导管20米,有效地封隔了流沙层,确保了一开施工的顺利。

2、直井段防斜打快技术

采用PDC钻头和螺杆钻具复合钻,防斜打直快速钻进,严格按照设计要求每50m测斜一次,在地层交界,“跳憋”段加密测斜,井斜小于2度,测斜前必须充分循环钻井液,保证岩屑返出,防止卡钻,测斜不成功立即补测,将井斜控制在设计范围。

3、水平井事故及复杂情况的有效预防

(1)根据该项目的实际情况,制定工程施工预案,事故预防预案;

(2)加强钻具使用管理,对所有上井钻具进行探伤检查。确保下井钻具无安全隐患;

(3)对下井钻铤、加重钻杆和接头定期探伤,加焊耐磨带,并及时对钻

具进行检查与倒换,防止因钻具原因导致井下事故的发生;

(4)严格执行操作规程,同时备齐常用事故处理工具。

(5)定期进行短起下钻,消除岩屑床,降低因此带来的脱压和起下钻阻卡现象。

4、小井眼钻进技术

目的层石英砂岩和岩屑质石英砂岩,夹杂有砂质泥岩,研磨性强。水平段钻进主要解决问题、钻遇泥页岩夹层时的井壁稳定问题、携砂问题。解决这些问题的主要方案是:

(1)加强钻具管理, 现场探伤,有损坏及时更换。

(2)随时对比分析实钻井眼轨迹与设计轨迹的偏差,调节工具面, 调整钻进参数,校正井斜和方位,必要时,5米一测量,做到勤测斜,勤调整、使井眼轨迹沿设计方位延伸。

(3)水平段要勤划眼,打完每个单根提起来划眼2次,100米左右进行一次短起下钻。

(4)根据井深情况,确定加重钻杆的合理位置。

(5)注意观察泵压、钻时、扭距的变化,分析使用好钻头。

(6)起下钻到套管鞋处必须缓慢,裸眼段观察大钩负荷,根据摩阻大小和钻时的变化,调整钻压。

(7)本井段起下钻次数多要及时灌浆,注意防喷。

(8)此井段为目的层钻进,着重解决好防塌、防卡、带砂等难题的同时,加强气层保护技术,确保完井作业顺利。二开固井结束后,彻底清理循环罐,然后以上述配方配制无土相低伤害暂堵钻(完)井液体系

(9)每钻一定进尺,用"清扫液"清扫一次井眼, 尤其在起@前,保证井眼清洁,减小岩屑床的形成。必要时采用短起下钻或使用“段塞液”清除岩屑床。

(10)充分利用四级固控设备,严格控制含砂量和固相含量。振动筛必须使用120目以上的筛布,除泥器和离心机倒换使用,井下正常的情况下严格控制钻井液的密度。

四、达到的技术指标和目标

在苏里格地区顺利完成了桃2-6-12H、苏14-6-24H、苏6-16-1H、苏6-13-5H四口水平井 ,未发生严重井下事故和复杂情况,井身质量、固井质量和完成井井口质量一次合格。

其中,苏6-16-1H井,在钻至设计井深5171.5米后,长庆油田分公司根据显示良好的地层条件,要求继续加深钻进,在制定了一系列保障措施后,在钻完设计井深的基础上继续加深钻进,至5683米完钻,水平段长2011.5米。打破了中石油最长水平段记录。

五、认识与建议

通过一年来对苏里格水平气井钻井技术的研究和应用,有以下几点认识和建议:

1、气层位置不确定, 中靶垂深调整幅度大,给轨迹控制带来难度大,井身结构不合理影响水平井钻速,建议到达设计气层2-4m井斜提前增至83-86°之间,然后继续降垂深找气层。

2、高性能、优质的钻井液体系选择与使用是水平井安全顺利快速钻进的关键,及时清除钻井液中的有害固相,确保性,是小井眼大位移水平井的成功因素之一。

3、做好各种复杂和事故预防是水平井顺利施工的保障。

4、钻井速度不快是我们目前存在的主要问题,钻头优选、螺杆选型、钻井液等几方面对钻井提速有直接影响,我们将在今后的施工中进一步加大研究力度。

5、MWD无线随钻仪器和地质参数仪需要及时进行保养、检查、维修,同时在起下钻过程中要控制速度,避免出现猛顿、猛提使仪器出现脱键和探管失效等异常现象,影响机械钻速的提高。

参考文献:

[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].山东东营:石油大学出版社,2001

[2]陈廷根、管志川等.钻井工程理论与技术[M].山东东营:石油大学出版社,2000