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小管径内焊道焊接飞溅的清除措施

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管径焊道焊接飞溅清除措施

张新.刘玉英

(中油管道局第三工程分公司,河南中牟451450)

摘要:在大港一济南一枣庄成品油管道施工中, 管材直径为273~355 mm, 壁厚为5.6~6.3//ln’l,采用外对口器组对和焊条电弧向下焊,

打底焊条为e6010纤维素型焊条,所有焊口进行100%x射线探伤。但是残存于管道内壁焊遥上的焊接飞溅物严重影响x射线探饬质量和

缺陷评定。如何减小焊接飞溅,提高x射线探伤的质量.是本文的重点讨论内容。

关键词:小管径;焊接飞溅:清除措施

中图分类号:tg457.6 文献标识码:b

l 管道内部焊接飞溅的影响

在成品油长输管线安装中, 多采用现场流水化安装方式。

由于成品油管道具有直径小、管壁薄等特点.在流水化生产的

焊接安装中。根部焊道多采用单面焊双面成形的焊接方式.该

焊接方式产生的焊接飞溅物大多数溅落在管子内部根焊焊道

上,存在焊接飞溅的内焊道外观如图1所示,存在焊接飞溅的

探伤底片如图2所示。

圈1 存在焊接飞溅的内焊道外观

图2 存在焊接飞溅的探伤底片

收稿日期:20__一o3一o6

管子内部的焊接飞溅在试运行前的清管吹扫作业中,会被

钢丝刷清除并被高压气流带走,不会对管线后期运行造成任何

影响。但是管线在下沟隐蔽前,要对焊口进行射线探伤.发现

沉积于6点钟位置处(底部)的焊接飞溅,严重影响拍片质量

(如图2所示)。由于管壁相对较薄,沉积在焊道上的焊接飞溅

在x射线底片上显示非常明显。再者由于底部位置的特殊性,

该处是最易产生焊接缺陷的地方.片子质量的好坏严重影响缺

陷的识别和评判。因此如何消除或减小焊接飞溅对探伤底片的

影响,是小管径管道施工的质量问题

2 管道内部焊接飞溅存在的原因

长输管道安装施工,多采用5g位置焊接,管口连接多为v

形坡口对接焊,打底焊采用单面焊双面成形的焊接方式。对于

直径较大(>400 mm)的管子,采用内对13器组对焊接,在打

底焊过程中,根焊时的焊接飞溅多数溅落在对口器上。在管线

焊接过程中,经常把对口器上面的飞溅清除,因此残留在管子

内部的焊接飞溅较少。再者大直径管子的壁厚较大,即使是在

管子内部的最低位置,残留的焊接飞溅物也不会对探伤底片有大的影响。

反之.对于小管径(~<400 illll1)的管子, 由于受内部空

问的限制. 没有合适的内对口器, 焊接组对只能采用外对121

器.因此焊接飞溅物大多数积落在管子底部的内焊道上。再者

小直径管子壁厚较薄,残留存管子内部的最低位置处的焊接飞

溅物会对探伤底片有很大的影响。

3 减少管道内部焊接飞溅的措施

产生焊接飞溅的原因很多,因此控制焊接飞溅的措施也比

较多,但是对于给定母材、焊接材料和焊接 艺的情况下,只

靠改善焊接环境.控制焊接飞溅的效果较差。因此,在不改变

焊接工艺的情况下。只能采取物理措施去除焊接飞溅或减少其

在管道内部根焊道位置处的残留。

(1) 采用焊后清除措施

采用焊后内部清管方法,利用自制清管器进行清管。自制

清管器采用约4,8//1//1的钢筋做一个比管子直径小的支架,如图

3所示。

图3 自制清管器支架示意图

支架的直径一般为管子内径d的0.9倍,支架长度约为40 00

illlll,一端焊有牵引钩,钩子的尺寸没有限制,以易于栓结为宜,

同时焊接点应满足牵引强度。支架做好后,用软的物质,如海绵、

毡布等包缠,包缠厚度以塞进管子后一个人能拖动为宜。

在管口组对前,将自制清管器塞进管子,清管器距离将要

焊接的管口l m左右为宜。在根部焊缝完成后用细钢筋或钢丝

绳牵引自制清管器从管子内部通过,能将焊道处的一些焊接飞

溅物带出。但探伤后发现底片上仍有飞溅物残留,虽焊接飞溅

物量明显减少.但由原来的沉积于焊道两侧变为主要沉积于焊

道一侧,如图4所示。

阔4 清管器清理后残留在管内壁的焊接飞溅物

产生这种现象的原因是:清管器通过焊道时,在前进方向

的一侧.焊接飞溅物在摩擦力的作用下被移动清除,但由于焊

道余高与母材夹角的焊脚处存在间隙,此处的焊接飞溅难以清

除干净,并且另一侧的飞溅在重力的作用下也有一部分沉积下

来.从而造成焊道一边的飞溅不能清除干净,进而在探伤底片

上存在单边飞溅物现象。

(2)改进清除措施

上面的清管方法不能使焊后飞溅清除达到理想的效果。说

明焊接后清除焊接飞溅的方法不当,应采用焊接过程中进行飞

溅控制的措施。经过多次反复讨论和实践,采用焊接过程中将

焊接飞溅接住的方法,避免飞溅物溅落到管子内壁上。现将上

述支架改为如下结构,如图5所示。

j i

l § =8 — — j

图5 改进后的支架示意图

与图3相比,这次改造是将中间部分下凹。下凹部分的直

径约为管子内径d的0.7 0.8倍,其它要求与前一支架制作要求

相同。支架制作完成后,在支架外部用软质物包缠,如海绵、

毡布等,包缠物表面与焊道之间有一间隙,该间隙应大约在50

illlll为宜, 既保证焊接电弧不能烧着包缠物质,又要保证焊接

飞溅能溅落到其上面。

由于焊接时温度高,焊接飞溅为炽热状态,容易使包缠物

燃烧,海绵、毡布等缠绕物很难达到要求。因此,应选择不易

燃烧且能吸附或粘附焊接飞溅的物质。经过多次尝试,发现塑

料地毯具有这些功能。塑料地毯不易燃烧,上面的塑料细丝碰

到温度较高的飞溅颗粒时收缩蜷曲,并将颗粒包住,同时塑料

细丝空间间隙大,能容纳较多的飞溅颗粒。实践证明,在焊接

时.将这种装置放在焊口处,能将焊接时飞溅到上面的颗粒吸

附.大大减少飞溅物在管道底部的沉积。

用这种装置接收管子内部的焊接飞溅物,平均每焊5道焊

口左右时将塑料地毯击打或抖动几下,以去除上面沉积的飞溅

物。如果塑料地毯包缠物烧烤严重, 可进行更换, 以保证清除

飞溅的效果。

4 结论

实践证明,上述方法操作方便,费用较少,能有效清除焊

接飞溅.在大港一济南一枣庄成品油管道工程中得到应用.保

证了焊口探伤底片的质量和评片效果,保证了管线整体质量,

为管道运营打下良好基础。