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汽机旁路系统减温水控制阀改进

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【摘 要】方家山核电项目安b两台百万机组,1号机组调试期间发现,汽轮机旁路系统喷淋减温水控制阀GCT125/127VL开启后,下游压力达不到要求压力,本文分析了导致阀后压力低的原因及处理过程。

【关键词】GCT;减温水;压力低

0 概述

反应堆功率要跟修汽轮机负荷变化,当汽轮机负荷锐减(如甩负荷、停机不停堆等瞬态)时,反应堆功率控制不能像汽轮机负荷的变化那样快,就会瞬时出现队功率和汽轮机功率不一致,这时,汽轮机旁路排放系统投入,维持一回路和二回路功率平衡,将多余的蒸汽排放至凝汽器或大气,当大量高温高压的蒸汽排放至凝汽器时,需要对其喷水降温,否则会导致凝汽器过热损坏。

方家山1号机组在调试期间执行TP1GCT10试验时发现,当凝结水出口母管压力维持在额定压力2.5MPa(g)时,GCT125/127VL打开后,阀后压力仅0.4 MPa(g),不能满足试验要求,分析原因,首先怀疑管路或阀门堵塞,仔细检查凝汽器内GCT的喷头,不存在堵塞,对管路进行多次冲洗后,阀后压力依然仅0.4 MPa,可以排除管道堵塞的原因,最后将GCT125/127VL的阀芯拆出检查,冲洗回装后,问题依旧,压力依然不满足要求,基本可以排除管路堵塞的原因。

查阅阀门的厂家资料,该阀门在额定流量时的压降为1.7 MPa,在不考虑管路压降的情况下,下游压力才可以满足要求。但实际试验发现,凝结水出口母管额定2.5 MPa时,下游压力仅0.4 MPa,不能满足要求,在排除了其他可能的原因后,确认导致下游压力不满足要求的原因为阀门压降较大。

1 处理过程

1.1 解决方案

咨询福清项目相关负责人,福清项目相关阀门与方家山为同型号设备,也存在同样的问题,如果采购新型号阀门进行更换,采购周期较长,将导致相应工期拖后,无法满足工程进度要求,所以决定对阀门进行简单的改造,降低阀门压降,使该阀门满足要求。

将阀门阀芯拆出检查,该阀门为调节阀,阀芯为圆筒形,周边开有103各小孔,各小孔直径和深度均相同,直径3mm,孔径深度9mm,如果要降低阀门压降,可以选择在原有基础上增开一定数目的小孔,或将原有小孔进行扩孔,为确定需要扩孔的数目,先进行分析计算。

1.2 分析计算

首先确认下游压力的目标值,咨询设计院,得到的答复是GCT125/127VL开启后,要求下游压力大于0.45 MPa(a),期望值为0.6~0.8 MPa(a),最大不超过1 MPa(a),

先前的试验过程中得到的数据时,在凝结水母管压力为2.5MPa时,阀门下游压力为0.4 MPa,该阀门距离凝结水母管距离较短,管道直径也比较大,忽略管道压降,则该阀门的实际压降约2.1 MPa,系统流量假设为Q。而阀门下游压力期望值为0.6~0.8 MPa。

我们暂定阀门下游压力为0.6MPa进行计算,阀门下游经过管道和喷嘴进入凝汽器,凝汽器压力为大气压,在整个试验过程中保持恒定,未发生变化,阀门下游压力为0.4兆帕,流量原来为Q,现在希望将阀门下游压力升高到0.6兆帕,阀门出口至凝汽器的压差增加为原来的1.5倍,根据压差与流量的平方成正比,则相应流量增加到原来的1.5的开方倍,即约1.225Q。

凝结水母管压力不变的情况下,阀门下游压力提高至0.6 MPa ,则GCT阀门压降降低为1.9MPa,回头再来计算阀笼上每个小孔的流量变化,阀笼上下游压降由原来的2.1降到了1.9,同样根据压降与流量的平方成正比,可以得出,单各小孔的流量降低为原来的0.951倍。

总流量增加为原来的1.225倍,单孔流量降低为原来的0.948倍,如果在阀笼上开孔尺寸和原有小孔保持一致,忽略计算误差,大约需要增加原来孔数目的29%,原有103各孔,大约就是30个孔,因原阀笼上已经有103个孔,再开30个孔,加工空间小,加工难度也比较大,该阀笼上的小孔大部分均匀分布,但有一部分小孔呈螺旋型分布,且距离其它小孔相对较远,数量16个,可以考虑对这部分小孔进行扩孔,增加流通能力,同样可以起到增加流量降低阀门压降的作用。

如果采取扩孔的方案,必须考虑扩孔的直径和数量,考虑到距离相对较大的小孔仅16个,其它小孔相距较近,扩孔的数目不宜太多,直径就不能太小,暂时先以直径5mm和6mm分别进行计算。

根据管路压力损失公式进行计算,ΔP=λ*1/d*ρv2/2,其中ΔP为管路压降,开孔或扩孔都是要将阀门压降降低至1.8 MPa,所以计算过程中该压降保持不变,λ为沿程阻力系数,在实际工程应用中,为计算方便,不管是层流和紊流,管线的沿程阻力系数都是采用层流是所求的沿程阻力系数进行计算。层流状态下,沿程阻力系数只与雷诺数有关,与管壁粗糙程度无关,其计算公式一般有谢才公式得来:λ=8g/C2

式中R为水力半径,n为管道的糙率,管道的糙率变化不大,可以忽略不计。

将管径3mm、5mm、6mm,分别代入上述公式,可以得出沿程阻力系数,再代入沿程压力损失公式进行计算。计算过程不再赘述,可以得出相同压差下,不同直径小孔内流速的比值。

当压差不变,孔径分别为3mm、5mm、6mm时,三种不同孔径内水的流速比值为2.07:2.906:3.28,再乘以孔的截面积,则孔内流量的比值为18.63:72.65:118.08,即1个5mm的孔相当于3.899个3mm的孔,1个6mm的孔相当于6.338个3mm的孔。

如果增开3mm的孔需要30个,如果扩5mm孔,需要扩10.34个孔,如果扩6mm的孔,则需要5.62个孔。

考虑设计院给出的压力期望值为0.6~0.8 MPa,再将下游压力设定为0.7 MPa,代入上述公式再次进行计算,得出结果为,如果扩5mm的孔需要15.34个,如果扩6mm的孔需要8.3个。

1.3 实施情r

在计算结果的基础上对阀门进行改造,考虑计算的误差和管道阻力的变化,实施的时候先拿一个阀门进行改造,按计算结果的的2/3实施,根据改造后的试验结果再进行下一步操作。

首先在阀门125VL上实施改造,将阀门的阀笼取出后进行扩孔,选择扩10个5mm的孔,将扩好孔的阀笼回装后再次执行TP1GCT10试验,当凝结水母管压力为额定压力时,阀后压力接近0.6 MPa,与计算记过基本一致,第二次进行扩孔,125扩至13个5mm的孔,127扩11个5mm的孔,当阀笼回装后发现,125VL下游压力略高于0.6 MPa,相反127阀门下游压力已经达到0.9 MPa,与计算结果相差非常大,现场仔细核实,发现127VL相应的管道从125VL相应管道上游接出,当127VL扩孔后,流量增大,发生抢水现象,导致125VL上游压力降低,从而导致125VL扩了较多的孔,压力反而偏低。同时,125VL与127VL安装高度相同,但下游压力表安装标高不一致,127VL下游压力表安装位置比125VL下游压力表安装位置低7m左右,同样导致127VL下游压力显示偏高。在这样的情况下,对125VL再次扩孔至16个5mm的孔,再次执行试验,125VL下游压力0.68MPa,127VL下游压力0.88,去除标高引起的偏差,试验结果已满足试验要求。

2 后续

在1号机组执行TP1RRC59停汽轮机不停堆试验时发现,当汽轮机停运后,125VL/127VL下游压力先持续降低,最低降至0.4MPa后缓慢回升,从反应堆保护信号来看,已经非常接近保护定值,当125VL/127VL开启10秒后,如果下游压力低于0.45MPa(a),将触发凝汽器故障或凝汽器不可用信号,将导致停堆事件发生。该压力表显示为表压,折算成绝对压力也仅为0.5MPa(a),已经非常接近保护定值。

分析原因如下

(1)紧急停机后,反应堆功率短时间仍维持在较高水平,多余的蒸汽排至凝汽器,蒸发器水位自动控制,进水量并未大幅降低,主给水流量也没有大幅降低,但汽轮机各级抽气逆止阀和隔离阀关闭,进入各级加热器的蒸汽中断,疏水减少,进入除氧器的疏水减少,导致除氧器液位降低,除氧器液位调节阀自动开大,凝结水流量升高,进而导致凝结水母管压力降低,125VL/127VL下游压力自然随着凝结水母管压力降低而降低

(2)前期在执行TP1GCT10试验时,凝汽器不具备抽真空条件,压力为大气压,而汽轮机正常运行时,凝汽器内为真空状态,压力进3KPa(a),GCT喷嘴下游压力比试验条件下低了0.1MPa左右,进而导致相同条件下125VL/127VL下游压力比试验条件下低了将近0.1 MPa。

这种情况下,必须对阀门再次进行扩孔,该阀门下游直接通至凝汽器,正常运行情况下无法执行,待汽轮机组停运,凝汽器破坏真空后执行,考虑到机组安全需要,同时又不能超过设计院给出的压力上限,在凝汽器内为大气压的情况下,按阀后1MPa进行计算,每次按计算结果的2/3数目进行扩孔,经三次扩孔后,两个阀门阀后压力均为0.98左右,满足机组要求,同时也未超出设计院给出的压力上限

同时对2号机组的阀门进行了改造,参数参考1号机组,改造后的阀后压力与1号机组基本一致。

3 结束语

在2号机组执行TP2RRC59停汽轮机不停堆试验时,125VL/127VL下游压力最低降低至0.65MPa,保持在设计院期望值附近,距保护定值仍有足够的余量,确保瞬态过程中不会因参数变化导致触发停堆信号。保证了机组的安全稳定运行,提高了机组的安全性。

【参考文献】

[1]陈松华.减压孔板的设计与计算[J].给水排水,1997.23.