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320MW煤粉炉的飞灰可燃物调整及实验分析

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【摘 要】通过分析淮北国安电力320mw煤粉炉的飞灰实验数据,提出改进锅炉燃烧调整、降低飞灰可燃物、炉渣可燃物及炉膛出口NOX含量的方法,提高锅炉运行效率。

【关键词】飞灰;氧量;对冲;锅炉效率

0 前言

锅炉的热损失中,机械不完全燃烧热损失占第2位,约为2%,仅次于排烟热损失。在锅炉正常运行调整中,提高锅炉热效率,飞灰可燃物的降低存在着很大潜力。对于大型火力发电机组,锅炉热效率每提高1%,将使整套机组的热效率提高0.3%~0.4%,标准煤耗可降低3~4g/kwh。

1 锅炉设备简况

淮北国安电力有限公司一期工程两台320MW机组锅炉是采用了美国CE公司的引进技术。锅炉为亚临界、自然循环、一次中间再热、全悬吊、半露天布置、固态排渣、平衡通风、燃煤汽包锅炉。采用四角切圆燃烧、热风送粉。

燃烧器:煤粉燃烧器为直流摆动式水平浓淡分离燃烧器,最大摆角±30°(设计值),四角布置,20只分五层。锅炉布置A、B、C、D四套中间仓储式制粉系统,每台制粉系统有两个三次风喷口布置于粉层上部

2 实验目的

2016年由于国家煤炭行业去产能,导致煤炭价格不断上扬,本地煤矿部分矿井关闭,公司被迫采购偏离设计煤种的市场煤和煤泥进行掺烧,由于外地市场来煤发热量偏离设计值1.5MJ/KG以上,且]发分长期维持在13%到15%之间且固定碳含量偏高,给锅炉燃烧稳定性和飞灰可燃物带来较大影响,为了适应新的煤种,降低飞灰,提高锅炉效率,进行了飞灰调整的专项试验,下面把实验过程与数据与大家分析交流,为运行人员提供可靠的运行指导。

3 实验过程

3.1 煤粉细度R90调整

(1)8月3日化验结果:#1炉A、C均为6.5;#2炉C、D分别为为7.7、7.8;

(2)煤粉细度调整:8月5日09:00将#1炉A、B、C、D粗粉分离器折向挡板由25度调至10度,#2炉A、B、C、D粗粉分离器折向挡板由30度调至15度;#1炉煤粉细度B、C、D均为6.72、5.16、4.65;#2炉A、C、D分别为为5.36、4.79、8.52;

3.2 燃烧器摆角调整:

结合7月29日至8月3日对燃烧器摆角的调整情况来看,上摆角摆至水平后,飞灰、炉渣含碳量与7月10日至28日相比,有一定程度下降,飞灰含碳量可以控制在3左右且炉膛出口NOX含量上升10mg/NM3左右。说明上组燃烧器摆角水平摆动对飞灰有影响,将上组燃烧器下摆至-5,观察飞灰、炉渣变化。

3.3 风门挡板开度、给粉机转速配比调整:

(1)给粉机全部投运层周界风门全关,有停运给粉机层周界风门开启5~10%。

(2)采用“O”型燃烧方式或“对冲“燃烧方式时,主燃烧区域二次风量调整,AB、BC、CC、DD层风门开度在30~55%范围内调整。

(3)B、C层给粉机转速最高,其它层与B、C层给粉机转速偏差加大,A层高于D层,D层高于E层

4 各试验工况结果简要描述

(1)工况一:上层燃烧器摆角由0下倾4。机组负荷分别为:242、235MW。氧量分析为:2.8、4.1。

飞灰:#1、2炉飞灰分别为2.22、2.66。

炉膛出口NOX:#1炉511、502;#2炉484、532

(2)工况二:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:260、255MW。氧量分析为:2.5、3.7。

飞灰:#1、2炉飞灰分别为3.69(偏大原因:氧量偏离设定值)、2.69。

炉膛出口NOX:#1炉453、472;#2炉473、533。

(3)工况三:煤粉细度调整试验。机组负荷分别为:255、250MW。氧量分别为:2.3、4.02。

飞灰:#1、2炉飞灰分别为4.62(偏大原因:氧量偏离设定值较多)、2.31。

炉膛出口NOX:#1炉447、473;#2炉507、556。

(4)工况四:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:190、195MW。氧量分析为:4、5。

飞灰:#1、2炉飞灰分别为4.41(因雨天,该取样筒堵塞,灰样失真)、1.64。

炉膛出口NOX:#1炉546、533;#2炉565、570。

(5)工况五:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:240、205MW。氧量分析为:3.2、4.6。

飞灰:#1、2炉飞灰分别为1.88、1.23。

炉膛出口NOX:#1炉508、520;#2炉491、521。

4 调整措施

4.1 燃烧器摆角

(1)入炉煤挥发分小于13%,固定碳含量大于53%,燃烧器摆角上下组采取大“对冲“燃烧方式,下层摆角上摆,上摆角度不超过12,上摆角下摆0~5,顶层摆角上摆。

(2)入炉煤挥发分13~15%,固定碳含量大于53%,燃烧器摆角上下组采取小“对冲“燃烧方式,采取下层摆角上摆,上摆角度不超过12,上摆角水平,顶层摆角上摆。

(3)入炉煤挥发分15~17%,固定碳含量小于53%,不采用“对冲“燃烧方式,下层摆角上摆,上摆角上摆,顶层摆角上摆,各层上摆角度不超过12,根据汽温、各受热面壁温、炉膛结焦情况进行调整。

(4)顶层摆角尽量不下摆,下摆后对炉膛出口NOX含量影响较大。

4.2 二次风挡板中间层挡板开度

(1)在保持氧量一定的情况下,中间层(AB、BC、CC、DD)风门开度对飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量的影响为反向,根据试验情况,随着负荷、给粉机转速减增,中间层风门开度35~45%,对飞灰、炉渣影响不大,对炉膛出口NOX含量降低作用明显。

(2)中间层风门开度小于30%,对飞灰、炉渣影响较大,对炉膛出口NOX含量降低作用不明显。

(3)中间层风门开度大于55%,对飞灰、炉渣影响不大,造成炉膛出口NOX含量迅速上升;

建议根据负荷、给粉机转速变化,中间层风门开度控制范围为35~50%。入炉煤固定碳含量增加,适当开大5%。

(4)给粉机全部投运层周界风门全关,有停运给粉机层周界风门开启5~10%。

(5)随机组负荷变化,二次风与炉膛差压应保证0.65KPa―1.1Kpa(随负荷增加逐渐提高二次风与炉膛差压)。入炉煤固定碳含量增加,适当提高二次风与炉膛差压。

(6)EX二次风挡板开度应根据E层给粉转速控制在20―35%开度(随给粉转速增加挡板开度逐渐增加)。E层给粉机停运后,EX二次风挡板应至10~20%,并适当开大DE层风门挡板开度;DE层二次风挡板随D层给粉转速的下降应适当关小。

(7)AA层风门挡板开度不小于50%;A层给粉机全部停运后,AA、A层风门挡板应保持10%开度,AB臃缑诺舶蹇度不小于50%。

4.3 氧量

氧量大小对飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量的影响;

(1)氧量过大时,对飞灰、炉渣降低作用不明显,甚至可能会出现因风量过大,造成烟气流速过快,造成飞灰、炉渣含碳量变大,甚至可能出现锅炉灭或的情况;造成炉膛出口NOX含量大。

(2)氧量小于3,对飞灰、炉渣影响比较明显,造成飞灰、炉渣含碳量迅速变大,炉膛出口NOX含量小。结合飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量。

4.4 给粉机转速配比

(1)给粉机转速布置采用“O”型燃烧方式。

(2)B、C层给粉机转速高,其它层与B、C层给粉机转速偏差加大,A层高于D层,D层高于E层。

(3)A层给粉机转速对炉渣含碳量影响较大,建议采用多台低转速运行方式。

(4)D、E层给粉机转速对飞灰含碳量影响较大,建议采用多台低转速运行方式。

4.5 乏气带粉量、乏气温度

乏气带粉量、乏气温度对飞灰影响较为明显。

(1)煤质挥发分含量小于13%,制粉系统再循环挡板应保持全开状态,减少乏气带粉量。

(2)三次风温维持110℃左右,三次风周界风门关闭;掺配有高挥发份煤的制粉系统三次风温按掺烧高挥发分煤规定控制。

4.6 在不堵粉管、喷口不结焦的前提下,降低一次风压至3.8KPA左右,如发现入炉煤挥发分含量增加或粉管有堵塞趋势、喷口挂焦现象,立即提高一次风压。

4.7 煤粉细度对飞灰、炉渣含碳量与炉膛出口NOX含量影响方向相反,但煤粉细度过低会影响制粉出力,导致厂用电率升高。

5 结论

虽然锅炉燃烧是同一个动态的过程,但是采用上述指导方法调整以后,锅炉飞灰含碳量从月平均3.5%以上降至2%左右,效果显著,在燃用接近设计煤种的煤质时,飞灰含碳量可降至1.5%以下,取得了良好的效果。

参考资料:国安电力运行规程、飞灰含碳量实验方案。