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螺旋加速器降低吸油烟机风机系统噪音的研究

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摘要:突破了吸油烟机的风机直吸方式,采用螺旋增压降噪技术,发明了漏斗形螺旋加速器,提出了油烟引导分流概念,妥善的平衡了吸油烟机的风量与噪音之间的关系,既增大了吸油烟机的风量同时又降低了由此产生的噪音。

关键词:吸油烟机风机 螺旋加速器 噪音

吸油烟机的核心部分为风机系统,其主要组成部件为:蜗壳,叶轮,导风圈等;与风机系统相配合的主要部件有风机框,网罩,出风罩,风管等。为在保证风量的前提下降低噪音,不仅需要完全重新设计风机系统,亦要优化与其相配合使用的部件。风机系统对整台吸油烟烟机性能指标起决定性作用,包括风量、风压,噪声、功率、效率、油脂分离度等主要参数。

1.电机 2.叶轮 3.蜗壳 4.风机框 5.网罩 6.集烟腔

1 空气动力学特性

通过3D软件配以有限元(FLUENT)分析,计算得流体在风机系统内部的速度矢量分布图、噪声产生分布图、压力分布图。综合分析得出:风机框的进风口位置是产生噪声源的主要位置之一,并且有很大的改善空间,可以做到高强度的优化;从而创新设计出螺旋加速器,流线形设计,降低风阻的同时优化前后进风的风道,在进风口处使进风更加顺畅并且降低噪声,在对风量没有的影响的前提下明显降低噪音。

螺旋加速器所处位置

为解决进风口位置的噪声问题,可减少进风口位置气体紊流,对流经进风口的气体进行有效引导和加速。

进风对比图

紊流区示意图

拥有螺旋加速器的吸油烟机在进风口处对气流进行双向引导,大量减少气流对蜗壳的直接撞击,降低风阻的同时减少蜗壳下部四周空隙区所产生的紊流区,减少噪音的同时加快进风的速度,提升风压起到加速消音的作用。

2 实验与理论分析

螺旋加速器基本参数

螺旋加速器的主要技术参数包括加速梯度H,前导流角度α1,后导流角度α2。

H:锥形曲面的高度越高,对油烟的引导作用越显著,但是高度太大,其与网罩间的空间就会减小,又会阻碍气流的顺利进入。所以,其高度不能太小也不能太大,需要找到最佳的高度值。根据实际计算高度可选30到110之间,先不考虑导流角对其影响选取α1=α2。

图中Q为风量,Z为噪声,H为加速梯度

由图一中H与Q和H与Z的特性曲线判断,风量变化在50-100之间基本为均匀递减,噪声则经历最低点,在50之前或100之后噪声的曲率很大,可见最佳取值范围为50-100之间,通过表一可得出当H值为70有余量可以调整参数达到要求,所以可在H为70状态下通过设计优化得到理想参数。

参考喷气式飞机的起飞原理,机翼的侧剖面是一个上缘向上拱起,下缘基本平直的形状。所以气流吹过机翼上下表面而且要同时从机翼前端到达后端,从上缘经过的气流速度就要比下缘的快(因为上缘弧度大,弧长较长,就是说距离较远)。按照物理学的伯努利方程:同样是流过某个表面的流体,速度快的对这个表面产生的压强要小。当α1≠α2时,螺旋加速器下面的气流流经前后两段斜面所走的路程就会不同(α角与路程S成反比),流经α1角所走的路程为S1、速度为ν1 ,α2角所走的路程为S2,速度为ν2。由于叶轮的后半部分(也就是α2所处的后半部分内置电机),造成其内部负压区体积变小(被电机占据),若提高后半部分的风速,平衡前后进风比需要提高α2所处的后半部分的流体速度。即得出需要:

单位时间内 t= = ,可见速度与路程成反比,由图中明显可见当K1=0或K2=0时,所得到的S1与S2比之最大。但此时有一面不会产生加速效果,为使前后均产生加速效果应调整前后路程。

其中α1,α2∈(0?,90?)并且其中一个角为小于45?, 为递增函数,实际测得K=168mm,得出:

当H=70时,H1的尺寸为78;

当H=70时,α2∈(25?, 43 ?)?。此时通过改变α2角判定是否有加速效果。

通过表三可基本判断出随角度变化风量与噪声的特性曲线,调整α1及α2的角度起到加快风速提高风量的效果是很明显的,当H=70,角度α2=35 ?此时的风量为最大,噪声为可接受的值,其理论最佳在35 ?附近。

3 螺旋加速原理

根据物理中伯努利方程:同样是流过某个表面的流体,速度快的对这个表面产生的压强要小。可知,在螺旋加速器的前后两个斜面所受的压力并不相同,角度大的斜面路程长流体的速度大但对斜面所产生的压力小,反之则大。根据作用力与反作用的定义可知,前后斜面对流体的的反作用力也不同,根据笔者前面所确定设计参数可知道,α1面产生的反压力N1和

α2面产生的反压力N2的关系为N1

4 结论

理论数参数达到要去后,进行实际发烟实验测试,经测试结果显示此时吸烟效果提升还是很明显的,可见随着H的增高减少了网罩与螺旋加速器之间的截面积,产生的加速效果很明显,所以最终通过优化调整结构取α1=52 ?,α2=37 ?,H=70。此时吸油烟机风量可提高0.2~0.3m3/min,噪音可降低1~1.5Db。