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链篦机回热风系统多管除尘器的改造成功实践

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[摘 要]针对青龙炉料公司200万t/a链箅机-回转窑球团生产线2台回热风机出现的叶轮频繁磨损的严重问题,通过分析、寻找故障原因,施了对2台多管除尘器进行技术改造的解决办法。除尘器改造后,大大延长了耐热风机叶轮的使用寿命,解决了回热风系统粉尘恶性循环、风机叶轮频繁更换的问题。

[关键词]链篦机-回转窑球团 回热风机 多管除尘器 技术改造

中图分类号:V413 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)10-0009-02

1、前言

唐钢青龙炉料有限公司,是一座以生产回转窑球团矿为主的现代化管理创新企业,为唐钢集团的第一条氧化球团生产线,年设计生产能力200万吨,公司主要为炼铁高炉提供优质的入炉原料,投产以来来整条生产线设备经历了由磨合期到逐步稳定的必然过程。在实际生产中陆续发生了一些因设计缺陷问题引起的生产设备事故,对此我们认真分析原因,总结问题根源所在,对多处设计不合理的事故频发点进行了技术改造,取得了良好的经济效果。在诸多设备技术改造项目实践中,尤以焙烧区域链篦机回热风系统的2台立式多管除尘器改造成功最为显著,获得的经济效益最大。

2、回热风机和多管除尘器存在的问题及影响

氧化球团生产线焙烧区域工艺主线设备由链篦机―回转窑―环冷机三大件构成,配套回热风机、主引风机及多管除尘器等辅助设备。我公司生产线2台回热风机使用的除尘设备为上海某公司生产的立式多管除尘器,由于除尘效果较差,造成两台回热风机叶轮磨损严重,使用周期很短,每月被迫停机检修,一年中先后累计更换、修复风机叶达8次,累计修复风机机壳达10次,真可谓创下了业内风机叶轮使用周期超短的奇迹,给公司生产和设备带来了巨大损失。

为解决这一问题,公司成立了由设备部牵头的多管除尘器改造攻关小组,先后派出技术人员到首秦龙汇球团厂、本钢球团厂、首迁球团厂、首承信通球团厂等几家兄弟企业考察,了解他们的多管除尘器及回热风机叶轮的使用、维修情况。综合各厂考察结果后,决定对2台回热风机的多管除尘器进行技术改造。

3、多管除尘器改造方案的拟定

设备技术人员经过深入分析、论证,拟定了以下3套多管除尘器解决方案:

①在我公司现有的多管除尘器基础上,利用大修期间加装一套卧式除尘器。

②鉴于现场使用的多管除尘器现状以及给我公司带来的经济损失,虽然原厂家答应解决除尘器存在的问题,但是因该厂的备件费用比整套除尘器设备还昂贵,故可以考虑更换厂家重新购买2套多管除尘器设备。

③综合其它球团厂生产线的回热风机和除尘器使用经验的考察情况,可以将我公司多管除尘器设计成“卧式+立式”组合式的除尘器。

我们以技术人员提出的解决方案为基础,结合其它球团厂的使用情况和技改投资经济效益测算,最终确定的解决方案如下:

保留现场使用的原上海某厂生产的除尘器基础、箱体、输灰系统、出口变径管部分,其余部分全部拆除,利用原除尘器的基础不变,在原有的1#、2#两个除尘器前面各加设1套江苏某厂生产的卧式除尘器。该方案的优点是加设卧式除尘器后,能够除去约70%的大颗粒粉尘,使进入立式除尘器的烟气浓度大幅降低,整体除尘效率可明显提高,改善风机叶轮工作条件,减少叶轮磨损,延长风机叶轮使用寿命,而且资金投入较重新采购新设备要低得多。

4、多管除尘器改造前后的效果对比

多管除尘器改造后的第一次停产检修期间,专业技术人员对多管除尘器本体内部、回热风机叶轮及机壳等多处部位进行了细致的检查,结合采集的粉尘浓度监测数据,对比分析改造前后风机叶轮和机壳的使用情况,效果非常明显,主要体现在:

①改造后除尘效果比改造前好得多(见表1),两台回热风机叶轮、机壳磨损明显减轻。按此使用,风机叶轮和机壳的使用寿命都可以达到一年时间,比除尘器改造前风机叶轮使用周期不到一个月的时间延长了10倍。

②原立式多管除尘本体内部导气管、旋风子、风筒等磨损情况也比改造前改善很多。改造前1#、2#两个多管除尘器共计损坏了13个风筒,磨漏20多根导气管。自除尘器改造完后,通过长达一年多时间的使用观察,从导气管和风筒的使用状况看,基本上没有多少磨损量。

5、多管除尘器改造后取得的经济效益

我厂在未对除尘器实施改造前的一年生产中,前后共更换了8个风机叶轮(其中4个叶轮是独立修复件,2个叶轮是新备件,还有2个是修复的叶轮套件)和1个机壳,每次停机检修都要更换叶轮并对机壳进行修补,消耗大量的人力物力,累计发生维修费用260余万元。

以多管除尘器改造前风机叶轮和机壳的实际消耗量为参考值,以备件实际修复价叶轮18万元/件,机壳20万元/件计算,如果不改造解决问题,则发生的维修费用为:

⑴2台回热风机一年至少需要备件修复费用18×8+20=164万元;

⑵原立式多管除尘器内部的旋风子组件及导气管使用寿命最多使用2年就需要全部更换。按原除尘器厂家提供的备件价格,每套旋风子组件价格为2500元,则两台除尘器2年需要更换旋风子组件所需备件费用:224×2×2500=112万元,即平均每年需要备件费用56万元。

虽然2台除尘器改造实施投入资金170余万元(两台卧式除尘加气力输灰设备),但是此次改造成果至少可以使我厂受益6-8年,通过改造后近三年多的实际使用情况看,每年两台回热风机各更换修复一次叶轮就保证了正常生产,原2台立式多管除尘留存下来的部分构件的使用寿命也达到了设计要求,实际取得的经济效益如下:

⑴每年两台回热风机可以节约备件和修复费用120余万元(164-38=126万元);

⑵两台多管除尘器每年可以节约备件费用50余万元;

⑶同时每年还可以节约检修人工费用10余万元。

由以上数据可知,多管除尘器改造后每年可以取得的直接经济效益达180余万元。

不仅如此,除尘器改造后除尘效果好,风机叶轮使用周期延长,保证了生产线不因为叶轮磨损而被迫停机检修耽误生产,参照除尘器改造前一年更换、修复8个风机叶轮,每次停机检修72小时,正常生产每小时产量250吨球,每吨球利润25元计算,则全年可减少生产损失约8*72*250*25=3600000,即360万元。

综上,多管除尘器改造成功后每年可为我厂创造效益额达540余万元。

青龙炉料公司氧化球团生产线,链篦机回热风系统“卧立”组合式除尘器的改造成功实践,不仅彻底解决了制约我公司生产的设备缺陷问题,产生了巨大的经济效益,而且为行业内除尘器设备的使用、维护和管理提供了一条新的技术解决途径。