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冷轧酸再生废气风机故障分析

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【摘 要】通过冷轧再生废气风机发生的故障,进一步分析了酸再生废气风机的结构,查明了废气风机发生故障的原因,并制定了防范措施,保障了酸再生废气风机的稳定运行。

【关键词】废气风机;酸再生;叶轮;故障

1.冷轧酸再生废气风机简介

1.1 冷轧酸再生废气风机为进口德国FYMA钛离心风机简图如下:

1.2 结构:带有弹性联轴器直接传动及变频调速器

机座:特殊防腐的钢结构

机壳:碳钢内衬胶

叶轮:钛钯合金

挠性联轴器元件的材料:橡胶

附轴承2个、电机1个共3个测温装置及测振装置。

1.3用途:该风机把炉气从焙烧炉抽出,并经过双旋风分离器、预浓缩器、吸收塔、第一级洗涤塔,同时把燃烧废气通过第二级洗涤塔和排气烟囱排出,使整个过程设备保持负压,以防止HCl气体泄漏出来。系统负压由电机变频器来动态调节。风机叶片及气体清洗水从吸风侧喷入,以防止叶轮上沉积污物。清洗水量在流量计上调节。风机壳体为碳钢制作,内衬胶防腐,叶轮为钛合金制作。配有喷淋设备(用来向叶轮喷水)、底座和挠性联轴器。

1.4操作参数:

1.5 操作:只有在预浓缩器循环泵操作时,该风机才能启动,当预浓缩器气体出口温度大于最大值时,风机停车。

2.冷轧酸再生废气风机故障分析

2.1发生故障的经过

2012年10月9日白班,酸再生机组处于酸操状态。11:50分时,由于预浓缩器循环系统压力小于80kPa,造成全线跳停。重新启动预浓缩器泵,压力为205 kPa,接着启动废气风机、助燃风机,并进行焙烧炉点火、待各设备运行正常,具备插枪条件时,将炉顶负压设定为-220Pa。此时发现操作面板上废气风机的输出功率在75—82%波动,比平时偏高,随即废气风机产生异响。现场马上停机检查废气风机,发现其轴承座的四个地脚中有三个断裂。打开废气风机机壳上的观察孔,可以看到叶轮表面附着较多污物,其中叶片上的沉积物较厚,成沟壑型分布,最大厚度在1.5cm左右。

2.2 原因分析

氧化铁粉粘结在风机叶轮上,破坏了叶轮的动平衡,造成风机振动加剧,导致轴承座地脚断裂。

双旋风除尘器泄漏、预浓缩器喉口堵塞,造成烟气除尘量下降,致使烟气进入废气风机后氧化铁粉大量沉积。

叶轮表面粗糙度较大,增加了污物的附着力。

叶轮喷淋水的使用规程,在操作说明中未做明确规定。

由于检修停车,叶轮处于静止状态,个别叶片上的氧化铁粉得到冲洗,其它叶片上的沉积物仍然较多,增加了叶轮的不平衡量,破坏了叶轮的动平衡,造成风机振动加剧,导致轴承座地脚松动。

预浓缩器循环系统压力不稳定,开A泵时压力低(100 kPa左右);开B泵时存在压力降,起始为205 kPa,在8小时运转中,压力逐步下降至80kPa。由于预浓缩器循环系统压力低,喷嘴雾状喷洒效果差,吸收烟气中氧化铁粉的能力下降,致使烟气进入废气风机后氧化铁粉大量沉积。

预浓缩器循环泵进口管路振动较大,存在吸孔现象,降低了泵的有效输出。

叶轮喷淋水的使用规程不够合理,造成叶片堆积物较多。

3.对策措施

3.1更换废气风机叶轮及轴承箱。

3.2检查双旋风除尘器、预浓缩器喉口,未发现泄漏或堵塞现象。

3.3检测叶轮表面粗糙度,与以前下线的旧叶轮做对比,数据记录见附表一。

3.4在操作说明中明确规定,酸再生机组酸操时,废气风机叶轮喷淋水全开,水操时停用喷淋水。

3.5针对风机叶轮、轴承箱、联轴器及电机,重新对心找正。

3.6针对预浓缩器循环系统压力不稳定,进行所含设备逐一排查。

3.7在废气风机轴承箱及电机前端共取3个检测点,四班运保人员每隔1小时对3个点进行振动检测、温度检测,检查轴承箱地脚螺栓,并将数据依次记录。一旦发现振动及温度有明显劣化趋势,打开机壳检查孔,对叶轮表面沉积物进行清理。

3.8在操作说明中明确规定,酸再生机组运行时,废气风机叶轮喷淋水采用漂洗水(以前多采用自来水),隔2小时开2小时。检修停机时,必须清理风机叶轮上的沉积物。

4.效果

2012年10月21日酸再生恢复生产,预浓缩器循环泵A与B压力波动范围在205 kPa~232 kPa之间,符合生产需要,波动范围较为合理;废气风机轴承座温度保持在60℃左右,振动值最高在4.5mm/s左右,并程逐渐下降态势,截止目前为止振动值在3.0mm/s左右。

5.结论

对酸再生生产工艺原理及设备关联性了解不够,不能很快透过现象看到问题根源。废气风机故障,从表面上看是叶轮附着物较多,影响动平衡,导致振动加剧;实质是预浓缩器泵压力低,系统吸尘效果差,烟气杂物含量高,并沉积、附着在风机叶轮上。

预浓缩器循环泵在使用中压力低始终没有解决,根本问题没有找到,也没有持续关注。

预浓缩器过滤器及旁通阀同时出现问题,造成判断失误,延长了故障处理时间。

工艺制定的叶轮喷淋水操作规程不够合理,并且规程也没有得到很好的执行。