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【摘要】本文着重分析了石砬子矿区的地质地层特性,施工中存在的问题及治理措施,使之在复杂岩层钻进中施行综合治理,便于发挥金刚石钻进工艺的优越性,提高钻探的经济效益。
1. 黑石砬子矿区的地质地层特定
1.1该区为变质岩地层,矿区构造复杂,该区地层经历了多次构造运动和混合岩化作用,构造形态极其复杂,主要是断裂构造。由于裂隙发育,伴之花岗岩伟晶岩脉的充填,使矿体遭到严重破坏,给钻探施工造成严重困难,使孔内事故的予见性较差。
1.2另外是前期褶曲和后期断裂构造非常发育,破坏了矿体形态和边界,断裂层多、岩性破碎,尤其是伟晶岩脉和花岗岩、石英岩、白云母石英岩“硬、脆、碎”现象明显,不同程度地表现为钻头“打滑”更为严重地是深部岩层坍塌掉块,冲洗液严重漏失,护堵困难。
1.3岩层产状陡,岩层倾角60~80°,使得钻孔倾角小,施工困难,深孔防弯任务重。
1.4总之,黑石砬子矿区在施工中存在的主要技术问题是:
(1)钻头“打滑”,提高硬岩钻进效率问题,绳索取心钻进,表现更为突出。
(2)钻孔弯曲的防治问题,主要是顶角。
(3)钻孔的护堵问题。
2. 黑石砬子矿区复杂岩层综合治理的措施
坚持综合治理的方针,就是在采用具体的施工措施时,首先考虑综合经济效益,以较短的施工期,同时能保证施工安全、可靠地进行。
2.1克服硬岩钻进“钻头打滑”的措施。
(1)在钻进鞍山式铁矿层时,尤其是铁矿夹层中的伟晶岩脉,由于石英含量高、硬度大,研磨性低,可钻进差,使机械钻速很低,单位时间内产生的岩屑少,影响了钻头胎体的磨蚀,金刚石不能有效地出露,已出露部分由于比压过高或冷却不好而被抛光,造成疲劳破碎,严重地影响着钻头使用寿命的提高和机械钻速的提高,造成频繁的起下钻,容易诱发孔内事故,更为严重地是绳索取心钻进的优点,得不到充分体现。
(2)为了有效地克服这一困难,解决时效较低的问题,主要是通过两个途径。一是改善切削具钻头的质量和工作条件,以利于碎岩;二是变普通回转工艺为回转冲击工艺。
(3)为能找出适合黑石砬子矿区鞍山式铁矿床钻进的较为理想的钻头,先后试验阶梯式、锯齿式钻头,确认了主要厂家。
(4)在钻头的具体使用当中,现场工人通过绳索取心钻杆,往孔底投石块,能有效地克服钻头“打滑”,提高时效和钻头寿命。这一方法应用效果显著。时效提高20~40%。后来,我们总结并肯定了这一经验,在全队全面推广,受到了工人的普遍欢迎,收到了较好的经济效益,减少了因钻头“打滑”引起的起下钻次数,提高了实钻时间,基本改变了砂轮磨钻头使金刚石出露的方法,避免了人为地胎体过度损耗,从而也就提高了钻头寿命。
(5)我们分析这一方法时,认为它有其科学道理,当一定量(不能过多,过多则引起重复破碎)的碎石块到达井底时,使得被抛光的孔底呈现人为凹凸不平的不规则形状,当钻头破碎这些碎块时,能在短时间内产生较多的岩屑,磨蚀钻头胎体,使金刚石自然合理地出露,从而有效地破碎岩石,避免了钻头“打滑”现象的发生。
(6)另外,我们还在特殊坚硬地层,试验了普通双管冲击回转和绳索取心冲击回转工艺,由于钻具本身加工制造的缺陷,推广受到了限制。如普通双管冲击器,大范围存在着密封间隙过大或过小等其他问题,表现为下入孔底不起动或间隙式冲击。绳索取心冲击器表现为某些零件强度不够,如卡板等,尤其是卡簧座容易打墩,造成打捞失败。后来在有关厂家的帮助下,做了改进,情况有所好转。
2.2钻孔弯曲的防治措施。
(1)就黑石砬子矿区总体而言,钻孔弯曲问题并不特别突出,但就某一局部矿段而言,钻孔弯曲却直接影响着钻孔的“寿命”。尤其是采用绳索取心工艺施工北部地区时,由于准备不足,造成101钻机由于孔斜超差报废进尺300米。针对这一情况,我们确定了以予防为主,防治结合的施工原则,顺利解决了这一难关。
(2)众所周知,满眼钻具是目前在回转钻进中广泛使用的防斜钻具。满眼钻具至少应该有三个扶正器,下扶正器一般和钻头直接联结。其防斜原理是利用钻具的导直性产生的纠斜力来克服地层造斜力,使地层造斜力和满眼钻具纠斜力达到动态平衡,从而对钻孔弯曲率有一抑制作用,在相同的弯曲孔道中,满眼钻具产生的纠斜反力愈大,其防斜保直效果越好。据现场的实际条件和钻具的特点,上、中扶正器均用扩孔器代替。中扶正器安在岩心管上端,上扶正器又接联在-1.5~2米左右的短岩心管上,收到了较好的防斜效果,大部钻孔弯曲率受到了抑制。
(3)另外利用冲击回转钻进抑制钻孔上漂效果也很显著。102机在施工2801号孔时,头100米上漂超差,并呈发展趋势,为了解决这一问题,采用绳索冲击回转,使弯曲率得到抑制,孔斜满足了地质要求。
(4)尽管采用了上述特殊措施。但由于北台地层特别复杂,在某些孔还存在着孔斜超差的情况,需要进行特别治理。
(5)103机施工的3403号孔(设计井深520米,倾角77°,方位233°,在1~200米段只许上漂1°)据该孔前后已施工钻孔,在开孔所遇的角闪岩地层中,顶角均较为严重地上漂,所以在钻孔安装时,把设计的倾角77°改为78°,但是在实际施工中,却没有上漂而是下垂,在钻进到井深220米时,倾角已为80.5°,方位为213°,为了解决钻孔继续下垂的问题,采用大脑袋钻具,强力上漂,从226.49米~240.72米进尺14.23米,倾角经陀螺侧斜为76°,方位为209°,为了能保持住倾角的弯曲趋势和改变方位的跑斜方向,还加工了楔顶角为2°17′的73套管楔子,利用铜棒定向。主要纠顶角,稍带一点方位。换60径钻进,在238米处进入导斜回次,顺利实现了小口径金刚石偏斜,使得有报废危险的孔起死回生,顶角和方位角均满足了地质要求,而顺利终孔。
2.3钻孔的护堵措施。
(1)在钻探施工中,对坍塌掉块钻孔的护壁堵漏,更应贯彻综合治理的方针,在高效、安全、优质、迅速的前提下,统筹兼顾,选择合理地予防和治理措施。
(2)在黑石砬子矿区大范围使用的冲洗介质是清水+皂化油配成的乳化冲洗液,这主要为满足金刚石钻具的需要,一般在完整稳定孔段使用。在塌掉孔段提前使用优质的PHP低固相甚至适度交联的无固相泥浆,在大部施工中的孔段能有效地抑制孔壁塌坍,顺利通过,从而能在套管的有力配合下,达到安全钻进,顺利终孔。但是在个别孔段PHP系列泥浆也很难通过,而不得不采取其他措施。
(3)如105机施工的2802号孔设计井深390米,在钻进到299米时,遇到破碎带,所用泥浆全部漏失,泥浆不能满足供应,擅自换用清水,造成孔壁坍塌坚持钻进到308米时,由于堆积物块大,换用泥浆后也不能排除,反复套扫后,造成钻具折断,由于钻具是上部被堆积物掩埋天锥拿不着,后下钻具套扫堆积物,操作不当,致使扩孔器和钻头脱落,造成报废308米。后重新开孔,吸取上次的教训,提前使用泥浆(普通泥浆)当施工到孔深281.10米时,孔内有2米多堆积物,反复套扫不能到底,钻具一接触堆积物就严重挤夹,泵压急剧升高,但堆积物不减少。我们分析认为主要是堆积物颗粒较大,上排困难,并且胶结性差,在钻具敲打下,很易坍掉,想捞尽很困难。后决定采用水泥灌注护壁,胶结破碎物,实验效果很好。
(4)现场灌注水泥一定要控制好水泥的实际水灰比,各组分丈量要精确,水泥粉最好要过筛,替浆量的计算要和实际情况相结合,进行必要的修正。水泥浆的理论灌注高度要大于实际要封堵胶结高度,这样能保证水泥的胶结强度,同时也能保证替浆正确。在2802号孔先后灌注普通硅酸盐水泥(地勘水泥无货)三次,共20袋,水灰比均取0.5,48~72小时后透灰,水泥强度较好,突破了厚达10余米的严重破碎带,到完整岩层后下套管,使该孔顺利钻到420余米终孔。但此工艺候凝周期较长,有待于以后克服。
(5)对于孔壁 比较完整的全漏失钻孔,可采用二硫化钼涂抹钻杆,较小泵量顶漏钻进,辅之于在孔口极小泵量冷却,效果良好。
3. 结语
在复杂岩层钻进中施行综合治理,便于发挥金刚石钻进工艺的优越性,提高钻探的经济效益。
[文章编号]1006-7619(2013)03-15-176
[作者简介] 乔金奎(1962-),男(汉),籍贯:山东省沾化县人,职称:探矿高级工程师,辽宁省冶金地质勘查局四0一队钻探工程公司经理