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浅析热轧钢卷错层缺陷的成因及措施

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[摘 要]热轧产品钢卷层缺陷是影响产品外观质量的重要问题,为了解决此项,主要通过提高设备精度、拓宽设备功能、优化工艺模型和管理方法的改进,通过解决错层质量问题,为提高产品质量打下基础。

[关键词]热轧 钢卷错层 措施

中图分类号:TG335.55 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)09-0009-01

1.前言

河钢集团邯钢公司2250热连轧生产线是当今具有国际先进水平的热连轧生产线,整条生产线采用了加热炉数字化燃烧、定宽机大侧压、中间坯边部加热、精轧机组多手段板型控制和大功率交直变频传动等先进技术,具有生产工艺先进、设备配置合理、轧机能力大和控制手段齐全等特点。其产品结构包括汽车用钢、船体用结构钢、容器用钢、耐候钢等,同时,由于该条生产线具有轧机轧制能力大、设备配置和控制措施先进齐全的特点,能生产高附加值的热轧双相钢(DP)、多相钢(MP)、相变诱导塑性钢(TRIP)以及高强度级管线钢等特殊钢种。

2250mm热轧生产线错层主要缺陷外观,分为内圈错层、外圈错层、钢卷整体错层。钢卷尾部错层,称为“外圈错层”(如图1);芯部抽芯向外错层凸出,我们称为“内圈错层”(如图2),圈数一般达到3-17圈,合称为“内圈错层”;带钢内外圈错层缺陷主要产生在薄规格冷轧备料上;钢卷带身左右错层,侧面形成锯齿形的外观,(如图3)我们称为“周期错层”。钢卷整体错层主要是在生产中厚规格时,高强钢生产时容易出现带钢错层缺陷。热轧生产备料每月的比例达到60%,每年生产冷轧备料300万吨,深加工产品是邯钢主要创效产品之一,由于错层质量缺陷带来的负面影响,冷轧备料“内外圈错层”缺陷问题极大制约了生产的顺利进行。具统计,错层缺陷比例最高时占1.0%;直接影响的产品质量和合同的兑现;

2.缺陷形成的原因

鉴于错层给2250mm热轧生产线连续化生产带来不利影响,通过对现场生产过程进行跟踪分析,确定缺陷的产生与卷取过程中的力控、位控不当和轧制过程头尾板型控制差有关,这些原因都容易造成卷取前期和卷取后期不平稳,最终形成错层缺陷。具体分析基于以下原因:

2.1侧导板定位小车设备功能精度较差,导致侧导板位控不准确。

2.2工艺模型表张力、卷取控制模型对薄规格参数不合适,易造成卷型缺陷。

2.3薄规格带钢的头部、尾部板型难以控制,使带钢在层冷辊道上运行不平稳,在卷取侧导前对中性差,造成带钢抖动产生“内外圈错层”缺陷。

2.4夹送辊使用周期后期的严重磨损,出现夹持不平稳的现象。

2.5导板磨损严重,更换周期长,更换不及时管理不到位,造成带钢在导板磨损槽内外频繁变动,张力变化大,造成“周期错层”。

3.错层缺陷的解决措施

根据错层缺陷产生原因具体分析及大量现场试验,制定解决不同种类错层缺陷的解决方法。

3.1控制卷取设备功能精度

对1#、2#、3#卷取机(以下简写DC1、DC2、DC3)侧导板定位小车设备功能精度进行测量,严格按照设备功能精度调整,减少设备功能精度缺失造成的侧导板位控不准确,错层缺陷的产生。

⑴ DC1、DC2、DC3侧导小车的定位销与侧导窗口宽度的配合精度差,消除侧导板在接触带钢后,向带钢方向倾斜现象,缩短侧导板压靠带钢所需时间。

⑵ 改进侧导下导向轮注油孔方式(如图4),保持油路畅通,定期检查导板导向轮。杜绝导向轮不转,避免因侧导导向轮卡阻,防止产生力控值反馈信号错误造成错层缺陷。

通过改造侧导板导向轮注油方式,导向轮在导向槽内运转灵活,消除了侧导板卡阻现象,减少了侧导板动作中的摩擦力,提高了侧导板对带钢的压力,保证钢卷卷形质量,根据现场生产实验结果,卷型质量明显提高。

⑶ 调整卷取侧导下圆弧与辊道表面间隙为5mm,减少垫圈数量与垫圈间隙数,消垫片变形鼓起现象,防止侧导产生晃动,保证侧导板恒定位置。

⑷ 改进侧导小车定位销,更改原始尺寸,防止定位销出现啃伤(如图5)厚度设计成94mm厚度;定制备件,将在线啃伤的定位销进行进行更换。更换后定位销与侧导窗口配合紧密,卷型质量得到了很大改善。

3.2优化卷取设备功能,开发了卷取侧导头部、尾部错层控制模型

优化卷取设备功能,优化改进层冷模型参数设定,增加层冷辊道、夹送辊滞后率,减少辊道降速率,增加卷取侧导板夹持力;对消除错层缺陷具有较大效果。

⑴开发卷取机侧导板“平移模式”(原理如图5),该模式的方法是在卷取机模式中的侧导板控制值中将头部短行程(SS CLOSE)设定为-3。通过侧导板的平移模式保持平行存在,在设定为-3时即启动了平移模式也启动了自动定位模式,两侧侧导板同时向传动侧平移2mm。在卷取机建张后启动两侧力控,同时向带钢压靠,保证两侧侧导板对带钢有效夹持,有效减少错层产生,同时减少了侧导板压靠带钢所需时间,防止了带卷头、尾部卷形缺陷。

⑵ 开发了侧导板自动定位技术,当带头进入侧导板后,两侧同时启动力控制模式,直到侧导板压靠到带钢后,位控侧自动退出压力控制模式,保证侧导板对带钢的压靠,提高侧导板压靠带钢速度,提高了卷型控制能力。

3.3针对板型差的应对措施

精轧板型控制措施,操作人员控制精轧导板的对中,换辊后预设调平值,保证带钢的头部、尾部板型,使带钢在层冷辊道上运行平稳,在卷取侧导前进行对中良好,有效解决板型原因造成带钢抖动产生的“内外圈错层”。

3.4改进夹送辊带有凸度,减少夹送辊使用周期后期的严重磨损

⑴ DC1、DC2、DC3采用带有凸度的下夹送辊对卷型有改善。带有凸度的下夹送辊从正凸度高点开始磨损,有助于后期提高夹送辊保持较好的辊型,可以更好地夹持带钢,也为减少侧导板的夹持力,消除带钢侧面的边损提供基础。

通过分析下机夹送辊磨损曲线,得出在带钢F7抛钢后,精轧机与夹送辊之间的张力消失,带钢在上夹送辊与下夹送辊作用力与反作用的作用后,会使带钢偏向作用力小的一侧产生 “外圈错层”缺陷。

⑵ 优化夹送辊的更换周期,班组按照要求进行夹送辊更换,杜绝超期未更换夹送辊磨损严重产生的“外圈错层”缺陷,规范夹送辊更换周期。

3.5措施标准化

通过制定预案,固化卷取侧导板更换、c磨、补焊、标定周期及质量操作要点,同时建立了卷型抽查制度。为降低冷轧备料“内外圈错层”奠定了基础。

通过以上五种措施的实施,卷取设备的精度、稳定性得到提高,设备功能得到拓宽,参数也得到优化。使错层缺陷得到了控制。

4 结语

自邯钢2250mm生产线投产以来,在消化各种新技术的同时,积极创新,根据生产实践中存在的问题开发新功能适应市场和用户的更高需求。在薄规格卷型缺陷问题提供了解决指导方法,对邯钢开发生产高表面要求汽车板等深加工、高附加值产品解决了一大难题,为提升邯钢产品整体水平提供基础。