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摘 要:高频直缝焊管是一项比较常见的材料,其在生产的过程中非常关注毛刺清除工艺,避免影响焊管的应用效益。采用内毛刺清除装置保障高频直缝焊管的性能和质量,防止出现材料缺陷,而且内毛刺清除装置的效率比较高,严谨处理了高频直缝焊管的内毛刺。因此,本文通过以高频直缝焊接管为研究背景,重点分析内毛刺清除装置。
关键词:高频直缝焊管;内毛刺清除;装置
内毛刺清除装置是处理高频直缝焊管的有效措施,有利于提高焊管的结构性能,避免其在应用中残留过多的毛刺,影响应用效果。目前,高频直缝焊管的应用规模逐渐扩大,增加内毛刺清除装置的应用压力,促使其在应用中出现了诸多问题,所以需重点研究内毛刺清除装置,保障其在高频直缝焊管内毛刺处理的效率和水平,满足焊管的实际需求。
高频直缝焊管的内毛刺清除装置设计,主要包括五个设计项目,对其做如下分析:
1.1主体设计
主体部分是内毛刺清除装置的核心,关系到高频直缝焊管毛刺清除的效果。内毛刺清除装置的主体设计中,最主要的是连接部分,具备灵活的连接方式,才能准确控制毛刺清除的过程[1]。主体设计中的连接部分,需要保持最佳的调节性能,由此可以根据高频直缝焊管的需求,采取合理清除毛刺的方式,有利于毛刺清理装置的调整运用,符合焊管毛刺清除的实际情况,以免出现清理不当的问题。
1.2刀具设计
内毛刺清除装置的刀具设计,属于较为基础的部分,改善毛刺装置的应用效果。高频直缝焊管内毛刺清除装置的刀具分为两类,一类是切削力;另一类是刀体设计。切削力设计需要以拉削公式为主,需根据毛刺的具体情况,设计出可行的切削力,用于刀具切削的实际过程中。刀体设计是一项严谨的工作,由于高频直缝焊管处于不同的环境中,促使毛刺的性能受到多项因素的干扰,如:湿度、温度等,影响刀体设计的质量,所以必须结合毛刺的实际情况,由此稳定刀体设计。
1.3变换设计
高频直缝焊管内的毛刺处理装置,需要在焊管生产的过程中处理掉毛刺,确保焊管达到质量标准。变换设计时需具备自动的特性,明确定位毛刺的位置后,通过自动化的方式调整变换设计,实现不同部位的变换设计,促使变换设计具备自动控制的优势,以免内毛刺清除装置在变换时出现停刀、打刀现象。
1.4辊子设计
毛刺装置中的辊子,主要是保护内毛刺清除装置的轮子,防止清除毛刺时刮伤轮子。内毛刺清除装置对辊子具有很高的设计要求,致力于缩小辊子的体积,以便提高内毛刺清除装置的承压能力。
1.5监控设计
内毛刺清除装置中的监控部分,实现了在线监控,能够在高频直缝焊管清除毛刺时主动监控[2]。内毛刺清除装置轮子的中间位置,安装了焊缝检测设备,其可根据高频直缝焊管的状态,采取对应的毛刺清除,由此需要高效的监控设计。监控设计的目的是准确连接清除装置中的喷咀和压力计,为内毛刺清除装置提供最基本的数据,而且监控设计还可为喷咀提供导向,促使内毛刺清除装置可以根据高频直缝焊管焊接的位置而改变。
2.高频直缝焊管内毛刺清除装置的改进
高频直缝焊管内原本的内毛刺清除装置无法调整到头,降低焊管内毛刺清除的水平,导致刀头部分极其容易磨损,而且出现了多种清除事故,所以针对内毛刺清除装置,提出几点改进方式,如下:
2.1改进设计参数
根据高频直缝焊管内毛刺清除装置的应用,规划改进的参数,如:(1)内毛刺刮削余高:-0.2-1.52mm;(2)液压缸推力:15-25kN;(3)刮削温度:400-800℃;(4)在线刮削速度:10-40m/min;(5)钢管材质:Q235-X70;(6)钢管壁厚度范围:3-12mm;(7)钢管直径范围:φ88.9-φ244.5mm。
2.2改进设备结构
内毛刺清除装置的设备结构比较复杂,其要跟上内毛刺清除的发展速度,确保设备结构中能够体现出调节、精准刮削的特点。以液压式的内毛刺清除装置为例,分析设备结构的改进,首先规划设备结构的改进方向,确定设备在内毛刺清除装置中的功能范畴;然后根据正常刮削的状态,制定稳定设备运行的改进方案,保障内毛刺清除装置在高频直缝焊管中能够贴近内壁,防止出现遗漏;最后规范设计出设备位置,避免发生撞刀或顶刀的情况。由此,通过设备结构改进,为高频直缝焊管提供高效的毛刺清除方式。
2.3改进装置设计
高频直缝焊管内毛刺清除装置需要创新的设计改进,用于提高内毛刺清除的效率和水平,进而防止出现处理不当的情况。内毛刺清除装置的改进,必须充分考虑高频直缝焊管的需求,采取创新调整和调节的方式,防止装置内出现过大的误差,完善内毛刺清除装置的运行[3]。因此,内毛刺清除装置的改进设计,注重性能的创新与功能调整,为高频直缝焊管提供可靠的内毛刺清除,既可以提高毛刺处理的效率,又可以维护焊管的安全性能。
3.结束语
根据高频直缝焊管毛刺处理的需求,改进内毛刺清除装置,促使其更符合高频直缝焊管的毛刺处理,进而提高焊管在应用中的效益。高频直缝焊管在内毛刺清除装置的改进下,得到优化的处理,规避毛刺对高频直缝焊管的影响。内毛刺清除装置仍旧处在不断改进和发展中,主要是适应高频直缝焊管的实际应用,体现内毛刺清除装置的应用优势。
参考文献:
[1]康霞明.直缝焊管内毛刺清除装置结构原理分析[J].焊管,2011,(05):34-36
[2]于波.焊管去内毛刺方法与装置的研究[J].佳木斯大学学报,2012,(05):47-49
[3]于影.用切削法实现高频焊管去除内毛刺的关键技术研究[J].焊管,2011,(05):119