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济宁二号煤矿井下自动清淤系统的应用

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【摘 要】煤矿井下清淤一直是困扰煤矿企业的一个难题。自动清淤系统能大大减轻工人的劳动强度,保障工人的人身安全,明显的提高工作效率;同时,由于使用自动清淤系统对煤泥进行定期的清理,减少了水仓的清淤次数,节省了大量的人力物力,确保了排水系统的安全运行,取得良好的经济和社会效益。

【关键词】自动清淤系统 煤泥压滤

煤矿井下清淤一直是困扰煤矿企业的一个难题,虽然各工矿企业也都做出了不同程度的探索和研究,但都不能完全解决现场实际所遇到的各种问题。如何提高煤矿井下清淤的工作效率,降低职工的劳动强度,提高清淤设备的自动化程度,具有非常广阔的发展空间。

1、济宁二号煤矿的水仓清淤现状

济宁二号煤矿目前有中央主排水水仓和南翼1#水仓、南翼3#水仓、六采水仓等采区水仓共计4个。由于距离采区工作面较近,进入水仓的矿井水含泥浓度较高,致使水仓淤泥较为严重,每年对水仓进行2次清淤仍不能解决根本问题。由于水仓淤泥多,排水泵设备及配件磨损较快,同时容易造成排水泵吸水笼头堵塞,直接影响排水设备的正常排水。

目前,济宁二号煤矿清淤方式采用半机械化人工清淤,清淤前必须先安装局部通风机、牵引绞车和排污泵及相应配电设施,再用泵将积存的水排干,然后配合高压水和清淤泵排至矿车或泥罐车及临时设施,故前期准备工作繁琐。清淤期间,必须停止使用一条水仓,对排水工作造成一定影响;职工劳动强度大,清淤周期较长;清出的淤泥采用泥罐车运输,运输时对沿线造成一定程度的污染。

2、开展井下自动清淤系统的项目意义

井下自动清淤系统的研究具有如下意义:

①通过该项目的研究,可改变传统的煤矿水仓清淤模式,将被动清仓改为主动清仓。

②实现连续无间断清淤工作,有效的降低清淤带来的巷道污染。清淤期间不影响水仓正常使用,确保了排水系统的安全运行,消除了隐患。

③清淤系统自动化程度高,降低了工人的劳动强度。

井下自动清淤系统的研究,为今后煤矿井下清淤设备的发展提供了坚实基础。

3、井下自动清淤系统主要设备、设施设计方案

井下清淤系统是清淤过程的各种设备、设施的总称,主要设备有煤泥压滤机构、自动行走机构、煤泥清挖部分。

(1)煤泥压滤机构

煤泥压滤设备使用带式压滤机。带式压滤机工作原理:经浓缩后的淤泥进入带式压滤机重力脱水段,这时淤泥已失去流动性,再经“楔”形压榨段,由于淤泥在“楔”形压榨段中,一方面使淤泥平整,另一方面受到轻度压力,使淤泥再度脱水,然后喂入“S”形压榨段,在“S”形压榨段中,淤泥被压在上、下层滤布中间经若干不同口径的滚筒反复压榨,这时对淤泥造成剪切,促使滤饼进一步脱水,最后通过刮刀将滤饼刮落,而上、下滤带进行冲洗后重新使用。

(2)自动行走机构

通过对齿轮传动、链轮传动和带式传动三种传动方式的对比,结合现场工作环境及对矿车的改造工作,因此我们选择了链传动作为行走机构的传动部分。对3吨平板车轮轴进行改造,使轮轴与车轮一起转动,在平板车轮轴上安装链轮;在平板车上安装减速机,通过链轮传动装置,带动平板车轮轴转动,达到平板车自由行走的功能,通过控制开关及减速机运行,使平板车能够在敷设的轨道上以1m/min的速度来回行走。

(3)煤泥清挖部分

采用泵吸式清淤设备。常使用的设备为煤泥专用泵、液下泵、潜污泵等。煤泥专用泵,清淤效果较好,但需要配套绞车等附属设施,位置高度调整困难且需要人工搅拌和挪移,易造成人身伤害和设备损换频率高。液下泵清淤效果较好,需使用专门的吊悬装置,对液面以下的煤泥进行清淤。潜污泵主要由于固定地点方面进行清淤,同时对较大颗粒煤泥清淤效果不好。

4、井下自动清淤系统研发方案

通过对济宁二号煤矿目前的清淤工作存在的问题,结合其他矿井的调查和咨询,和生产厂家初步交流,确定了可靠、适应的方案:

a、压滤部采用DYQ-500型小型带式压滤机和3吨平板车构成。

b、行走部采用改造后链传动的3吨平板车及驱动装置构成。

c、煤泥清挖部采用2台吸附大颗粒的DYWS 15-28型液下排污泵及附属管路构成。

(1)设备组成:

①机械部分:带式压滤机、3吨平板车、1.5吨矿车、液下泵、起吊梁。

②驱动部分:摆线针轮减速器、驱动链轮、传动链、驱动轴。

③电控部分:控制箱、操作台、传感器。

(2)主要特点:

①实现清淤作业自动化。设有人工优先自动方式和手动方式。

②自带牵引动力,减少了清淤地点牵引绞车等设备的安装环节。

③使用链传动装置,设备安装方便,维护量小,驱动可靠性高。

④在清淤过程中,操作司机可随意改变装置的行走方向,能够有效地对淤泥部位进行彻底地清理。

⑤带式压滤机自动压滤、自动卸载煤泥,减少了操作环节,提高了工作效率。

⑥实现就地操作控制,操作台上安装液晶显示屏,实时对清淤作业过程进行监控,提高了设备运行可靠性。

⑦液下泵利用行走装置,可有效对周围淤泥进行清理。

5、自动清淤装置的设计改造

(1)压滤部分

①对自动卸料机构进行了调整,提高了出料口的整体高度,使煤泥可直接落入矿车内部,减少了中间环节。

②对压滤机整体框架机构进行了改造,使压滤机的整体高度降低,便于设备适应井下的各个现场环境。

③改进了压滤机的自动清洗装置,使压滤机的清洗更为方便。

④增加微型斗提机。在现场调试过程中,由于液下泵能够吸附较大的颗粒,其较大颗粒容易对带式压滤机造成挤带等故障。因此,增加了一部微型斗提机,先对较大的煤泥颗粒进行处理,剩余细小的煤泥再进入压滤系统进行处理。

(2)行走部分

①3吨平板车的改造。为了满足行走部1m/min的速度要求,我们对3吨平板车进行了改造,将平板车一套轮轴改为通轴,使用专用轴承座固定在车的底盘上,在轴上安装了传动链轮。为了便于井下各个环节的运输,链轮的固定方式也采用了可调式。

②加工框架结构,将控制箱、操作台、加药系统全部放在3吨平板车上,充分了平板车的空间,节约了材料,增加了装置的美观度。

③对液下泵的吊挂装置进行改造,使用小型的行走机构,实现了液下泵可在平板车中间、两侧多个方向进行移动,能够使液下泵对周围煤泥进行有效清理。

(3)电气系统

电气设备均采用煤矿隔爆兼本质安全型设备,符合《煤矿安全规程》要求。

6、应用情况、效益及市场前景

自动清淤系统在济宁二号煤矿六采区应用情况较好,大大减轻了工人的劳动强度,保障了工人的人身安全,明显的提高了工作效率;同时,由于使用自动清淤系统对煤泥进行定期的清理,六采水仓由原来每年清淤4次改为每年1次,减少了水仓的清淤次数,节省了大量的人力物力,确保了排水系统的安全运行,经济效益和社会效益显著。

该自动清淤系统技术先进,设计合理,技术水平国内领先,工作安全可靠,维护少,易维修,适应性强,适于煤矿井下各种环境的煤泥清理工作,具有很大的参考价值和推广价值。■