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一种新型炼钢转炉烟气除尘系统的探究

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摘 要:炼钢厂转炉除尘多使用文丘里烟气处理系统,此系统利用含尘气体在喉管处高速流动时,与喉管处喷出的液滴碰撞雾化,气液两相进行充分混合,从而达到除尘目的;此系统缺点在于压力损失过大,能耗过高。本文介绍了一种更为合理的转炉除尘系统,采用高效空气换热器和节流式除尘器,减小压力损失,降低能耗。

关键词:降低能耗 高效空气换热器 节流式除尘器

中图分类号:X757 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)07(c)-0068-01

炼钢厂转炉烟气除尘属于高温气体除尘,布袋式除尘器等常规除尘手段无法应用,因此应用文丘里烟气处理系统的企业较多。但文丘里烟气处理系统的典型缺点是压力损失大(可达到10 kPa左右),因此能耗较高。在现阶段全国节能减排的大背景下,如何既能对与高温尾气进行处理,又能够大幅度降低能耗,是每个企业与研究机构正在不断探索的。本文就是在此背景下提出的新型炼钢转炉除尘系统,此次探究是在全面、准确的了解了炼钢转炉烟气除尘系统具体运行状况后,为降低生产过程中能耗,而提出的依据和方案。

1 以现有某炼钢厂转炉烟气除尘系统为例,分析系统现状

某炼钢长(年产粗钢100万吨)炼钢文丘里烟气处理系统包括两套烟气冷却装置,分别为一文二文烟气降温冷却装置;汽化冷却烟道与汽包冷却装置。

一文二文烟气降温冷却装置总功率为1552 kW,排放量约90000 m3/h,采用的是“二文一塔”的烟气处理方式,转炉烟气经罩裙、Ⅰ~Ⅳ段汽化冷却烟道冷却之后,温度由1600 ℃降至900 ℃左右,然后进一文、二文进一步降温并除尘,经文氏管除尘后的烟气温度降至65 ℃左右,压力损失为10000 Pa左右;经三通切换阀后,合格煤气进入回收系统,达不到煤气回收要求的气体进入放散塔点火排放。烟气降温冷却装置,采用工业水开路循环冷却,给烟气降温的同时进行除尘。由于水温高,蒸发量大,为防止水系统结垢需定量添加阻垢剂等。一文二文烟气降温冷却循环用水量为599 t/h,耗水量为8.5 t/h。

汽化冷却烟道与汽包冷却装置,采用软化水开路循环冷却。由于系统采用开路循环冷却,在冷却塔冷却过程中,空气中的悬浮物进入水中,造成循环供水中悬浮物含量浓度增高,影响循环系统运行稳定。汽化冷却烟道与汽包冷却装置循环水量为260 t/h,总装机功率为200.5 kW,耗水量为6.5 t/h。

系统结构简图如图1所示。

2 新型炼钢转炉烟气除尘系统

2.1 系统工作原理

相较于常温含尘气体,高温含尘气体处理难度更大,原因是对于高温含尘尾气,随着温度上升,气体体积变大,控尘风量变大,达到相同控尘效果,处理高温气体的能耗远高于处理常温气体。

另一方面,高温含尘气体进入节流式除尘器后与水进行强烈的热质交换,在系统达到平衡后,除尘器内水温高,从而加速循环水系统结垢,影响除尘系统正常水路循环,最终影响除尘器正常工作。

所以合理的做法是,在含尘气体进入除尘器之前,增加高效换热器,尽可能降低含尘气体的温度,从而大幅度降低实际处理风量和水循环系统结垢。

新型转炉烟气除尘系统采用节流式除尘器加高效换热器。

2.2 新型烟气脱硫用水系统结构简图

系统结构简图如图2所示,转炉烟气经罩裙收集,通过高效换热器进行换热,温度由1600 ℃降至60 ℃左右,烟气体积减小到原来约1/5,换热后洁净空气排空;然后降温冷却后的烟气进入节流式除尘器,处理后的干净烟气,经三通切换阀,合格煤气进入回收系统,达不到煤气回收要求的气体进入放散塔点火排放。采用节流式除尘器可以使压损由10000 Pa将至3800 Pa,能耗降低。改造后除尘系统总功率为251.5 kW,总排放量90000 m3/h,节能量为1300.5 kW。

3 新型炼钢转炉烟气除尘系统的优点

(1)采用高效空气换热器,使用洁净的空气作为冷却介质,大幅度降低冷却过程的耗水量,而且能耗更低。

(2)使用节流式除尘器,压力损失低,降低能耗明显。

(3)结构简单,前期投资相对较少。

4 结论

炼钢厂转炉烟气除尘能耗高,污染严重,目前还处在一个急待改善的阶段。随着我们环保意识和节能意识的提高,也将更加迫切的要求改变这种高耗能生产方式。新型炼钢厂转炉烟气除尘系统还处在实验探究阶段,下一步将验证该系统在实际处理转炉烟气过程中的运行状况,如果能够稳定运行且达到高效节能的目的,该新型转炉烟气除尘系统将带来巨大和社会和经济效益。

参考文献

[1] 梁振山.火电厂文丘里管湿式除尘器耗水率对蒸发水量的影响[J].华北电力技术,1985.

[2] 陈光利.工业锅炉用花岗石文丘里管水膜除尘器[J].设备管理与维修,2005.