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PLC改造T68卧式镗床控制系统

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【摘要】早期卧式镗床多数采用继电器控制系统,受限于当时控制技术及使用期限延长,生产中经常发生故障。为了让机器继续发挥余热,引入可编程逻辑控制器plc,使用程序控制改造原来的继电器控制。t68卧式镗床采用传统继电器控制,存在系统复杂、故障率高、维护工作量大、可靠性差、灵活性差等弊端,通过PLC改造后的T68卧式镗床具有使用方便、运行可靠、控制程序段设计简单等优点,大大降低电气控制维修难度,节约维修时间和费用。

【关键词】T68镗床;电气控制线路分析;PLC控制;梯形图

PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制核心,将传统的继电器―接触器控制技术与计算机技术和通信技术融为一体,具有功能大、环境适应性好、运行稳定可靠、编程简单、使用维护方便等优点。近年来,PLC在工业自动化控制、机电一体化改造传统产业等方面,得到广泛的应用。T68卧式镗床是常用的一种精密加工机床,主要用于加工精确孔和孔间距离要求较为精确的零件。因T68卧式镗床采用继电器控制系统,存在结构复杂、故障率高、可靠性差和灵活性差等缺点,给生产与维护带来诸多不便。利用PLC改造T68卧式镗床的电气控制系统,能提高系统运行的可靠性和抗干扰能力,保证系统能快速、准确操作,更好地满足实际生产的需要,提高了经济效益。

一、T68卧式镗床电气控制线路分析

图1是T68卧式镗床电气控制电路图,它包括主电路、控制电路、照明指示电路及各种保护控制电路。

1.主电路分析

主电路有两台电动机,M1为主拖动双速电动机,由KM1和KM2的主触头控制其正、反转,以带动主轴旋转和进给。M1能正反向运转及正反向点动运转、制动及高、低速调速,并且主轴旋转和进给量都有足够的调节范围。当电动机定子绕组连接成三角形时为低速运行;当定子绕组连接成双星型时为高速运行。M2为快速移动电动机,由KM6和KM7的主触头来控制其正、反转,通过不同的齿轮、齿条和丝杆的不同连接来完成各运动方向的快速移动。QS为总电源开关,熔断器FU1起主电路短路保护作用,热继电器FR起主拖动电动机M1过载保护作用。T68卧式镗床采用电磁铁控制机械制动装置,电路中YB是机械制动电磁铁线圈,由KM3和KM5触点控制。M1无论是正向还是反向运转,YB均通电吸合,使电动机轴上的制动轮松开,电动机即可自由转动。M1和YB同时断电时,在弹簧作用下,杠杆将制动带紧箍在制动轮上制动,电动机快速停转。

2.控制电路分析

(1)主拖动电动机M1控制

主拖动电动机M1控制由接触器KM1~ KM5、按钮SB1~SB5、时间继电器KT、限位开关SQ11、SQ12、SQ2等组成。

(2)低速启动控制

将变速手柄扳到低速挡,此时SQ11闭合、SQ12断开。压下按钮SB3,KM1吸合并自锁,自锁回路由SB5、SB4的常闭触点及KM1辅助触点组成。接触器KM1主触点闭合,为M1通电做好准备。KM1辅助动合触点闭合,使接触器KM3得电,其主触点闭合,YB获电,松开制动轮,主电动机M1以三角形连接(KM3通,KM4、KM5断)低速启动运转,接触器KM3联锁断开,对KM4、KM5联锁。

(3)高速启动控制

将变速手柄扳到高速挡,行程开关SQ11断开,SQ12闭合,压下按钮SB3,接触器KM1闭合,时间继电器KT通电吸合,KT的瞬动触点马上闭合,接触器KM3吸合,主电动机M1为三角形连接低速启动。时间继电器KT触点延时断开后,接触器KM3释放,M1切除三角形连接,接触器的动断触点又闭合,接触器KM4、KM5吸合,制动轮保持放松状态,主电动机M1以双星型连接高速启动,完成两级启动。反向运转时压下按钮SB2,工作过程和正向运转控制相同,不再重复。

(4)主轴点动控制

主轴点动控制是在低速方式下进行,点动控制时需压下点动按钮SB4或SB5。点动按钮是复合按钮,其常闭触点断开,断开KM1或KM2的自锁回路。压住按钮SB4或SB5时,接触器KM1或KM2吸合,KM3也吸合,YB通电,制动轮松开,主电动机M1旋转。当松开按钮时,接触器KM1、KM2及KM3即断电释放,主电动机M1停转,实现点动控制。

(5)主轴停止和制动

压下停止按钮SB1,接触器KM1或KM2即断电释放,主轴电动机M1停止运转,并进行机械制动。M1断电时制动电磁铁YB线圈也断电,由于弹簧的作用抱闸制动,电动机很快停止转动。

(6)主轴变速及进给变速控制

主轴变速和进给变速控制在电动机M1运转时进行,当主轴手柄拉出时,行程限位开关SQ2被断开,使接触器KM3、KM4、KM5断电释放,主轴电动机M1停止运转。主轴转速选好后推回调速手柄,行程开关SQ2复位,M1停止转动;当进给量选好后,将变速手柄推回,SQ2复位,主轴电动机M1自动工作。

图1 T68卧式镗床电气控制电路

图2 PLC控制系统I/O连接图

图3 PLC控制系统梯形图

当变速手柄推不上时可来回推动,使手柄轴通过弹簧装置作用于行程开关SQ2,使主轴电动机M1通断时进行冲动,这样便于齿轮啮合,变速完成后正常进行工作。

(7)快速移动电动机M2控制

机床各部分的快速移动由单独的电动机M2来拖动。由快速移动手柄压下限位开关SQ5或SQ6使其闭合,接触器KM6或KM7吸合,电动机M2旋转实现快速移动。

(8)机械和电气联锁保护

联锁行程开关SQ4的机械结构和工作台及主轴箱进给操作手柄相连。操作手柄处于“进给”位置时,联锁行程开关SQ4的常闭触头处于断开状态。行程开关SQ3的机械结构和主轴及花盘进给与操作手柄相连,当操作手柄处在“进给”位置时,SQ3的常闭触头也处于断开状态。这两个手柄任一手柄处于“进给”位置时,主轴电动机M1和快速移动电动机M2均可启动。若两个手柄同时扳到“进给”位置时,则联锁行程开关SQ3和SQ4的触头都处于断开状态,切断控制电路,电动机M1和M2则无法启动,避免误操作时造成事故,起到联锁保护作用。

3.辅助电路分析

控制电路使用电器种类较多,所以采用一台控制变压器TC供电,控制电路电压为110V,并有36V安全电压给局部照明灯EL供电,SA为照明灯开关,HL为电源指示灯。

二、PLC改造T68卧式镗床控制系统

1.改造目的

T68机床电气线路比较复杂,接线以及继电器相当多,控制机构庞大。电气线路复杂容易造成故障,并且发生故障后检修维护比较困难;体积庞大,占据更多的空间,造成机床整体轮廓增加;控制器件数量过多,除受到空间环境制约及其相互干扰外,还会造成机器能耗增加。因此,为提高系统运行可靠性,便于维护与维修、降低维修成本,选择用PLC改造T68卧式镗床是比较经济的一种方式。

2.改造原则

(1)机床原来的操作方式不变,加工工艺方法不变。

(2)机床原有的按钮、行程开关、控制变压器、交流接触器及热继电器等继续使用,其控制器件作用保持不变。

(3)将原有继电器控制线路改由PLC编程实现。

3.实施改造

(1)根据控制要求,画出I/O分配表,见表1所示。

(2)根据I/O分配表,画出I/O连接图,如图2所示。

(3)梯形图控制程序如图3所示。

三、结束语

经过合理严谨的施工布线,反复调试后,T68卧式镗床全部控制功能均可正常使用,加工控制流程与原来相同。通过这次成功的改造,借此抛砖引玉,PLC在传统的老式机械、机电技术相结合的产品中,还能升级或替换原控制系统和控制方式,不失为一种经济、高效的改造方案,用PLC改造传统机床电气控制线路有着广阔的市场前景。同时,PLC具备较完善的自诊断、自测试能力,使得控制系统性能更稳定,可靠性更高,更能适应经常变动的工艺条件,取得较好的经济效益。

参考文献

[1]史国生编著.电气控制与可编程控制器技术[M].化学工业出版社,2007.

[2]吴作明编著.PLC开发与应用实例详解[M].北京航空航天大学出版社,2007.

[3]刘晓东编著.普通机床电气控制线路故障诊断与维修[M].北京师范大学出版社,2011.