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CAK―13CNC型数控不落轮车床车刀卡死故障原因分析

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【摘要】本文针对cak-13cnc数控不落车床车刀卡死故障情况,进行全面调查和原因分析,提出了改进方案,并经现场运用取得了显著效果。

【关键词】CAK-13CNC数控不落轮车床;轮对镟削;车刀;防护罩改进方案

1.问题的提出

目前上海铁路局基本上已实现牵引动力的内电化,近几年来随着修制改革的逐步深入,机车修程及检修走行公里都做了较大的调整。由于机车检修走行公里延长并取其上限值,导致机车进行不落轮镟修任务量增加,尤其是担当重载及长大交路的机务段。

我段自2009年上半年,CAK-13CNC数控不落轮车床投入使用,该设备是我段机车轮对镟削的单一设备,年镟削轮对达1100多对。该设备在运用过程中出现不少质量问题,严重影响机车检修通过能力。仅2012年,该设备故障停时25个工作日。具体故障情况如表1所示。

2.CAK-13CNC数控不落轮车床机车轮对镟削原理

如图1~图3所示,为我段CAK-13CNC数控不落轮车床轮对镟削过程。首先车床活动导轨伸出,将需要轮对镟削的机车驶入,用车床千斤顶将机车顶起至待镟削轮对可自由转动为止。车床左右摩擦轮带动轮对旋转,通过设定车刀的进给量来对轮对进行镟削。

图1

图2

图3

3.故障原因分析

对2012年的6次故障进行分析,发现有三次故障是刀架无法动作,故障原因都是刀架卡死。

因为防屑装置差,机车进行轮对镟削时,部分铁屑进入机床刀架的丝杠中,导致机床刀架行进阻力变大,严重时甚至导致刀架卡死,影响机车检修通过能力。同时因高温铁屑钻入风琴罩内,易发生电器线路烧损,存在火灾危险,有较大安全隐患。因此确保现有轮对检修设备正常运行,提高轮对镟修质量,缩短机车的镟修停时,对保证机车供给和机车运行安全,有着十分重要的意义。

4.改进方案

为防止铁屑对传动机构、电器线路、管路、液压泵站等造成损伤,将原风琴防护罩进行改造,增加机床后部防屑板,将PVC材质油管更新为无缝钢管。

具体实施步骤如下:

(1)更换刀架限位器和油管

图4

风琴防护罩打开,可看出罩内有不少铁屑,油管路采用的是PVR塑料管,易损伤。

图5

清理风琴防护罩内的铁屑,更换左右刀架的上下限位器线管,原限位器线管为铁皮管,换为不锈钢软管,韧性和强度都提高不少。

(2)安装防屑板、更换风琴防护罩连接罩

如图6右边所示,原先的机床刀架未装防屑板,铁屑易进入导轨,在机床刀架导轨与风琴滑行处安装防屑板,防止铁屑进入导轨,影响刀架水平方向的移动。

图6

图7

更换左右风琴防护罩连接处的连接罩,使得左右风琴防护罩密封性更好,起到防止微小铁屑进入刀架内部。

5.取得效果

更换新的风琴防护罩后,防屑效果提高,铁屑不易进入机床刀架防护罩,且刀架中油管路和限位器采用不锈钢软管套保护,不会发生电器线路烧损,无火灾危险,安全隐患排除。

新的车床防屑装置投入使用至今,未发生因切屑钻入刀架或者导轨而导致的机床停修,较大的提高机床的加工效率。

参考文献

[1]四川广汉快速铁路设备有限公司.CAK-13CNC型数控不落轮车床工作原理及使用说明[S].