首页 > 范文大全 > 正文

35m挖掘机回转机构设计计算

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇35m挖掘机回转机构设计计算范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:机械式单斗挖掘机用一个铲斗以间歇重复的工作循环进行工作,即由挖掘、满斗回转至卸载点、卸载、空斗回转至挖掘地点等四个工序构成一个工作循环。在作业过程中,挖掘机不移动,直到将一次停机范围内的矿石挖完,挖掘机才移动到新的作业地点。35m 挖掘机是全回转式的,即工作平台相对于底架可回转360°以上。挖掘机回转为运载过程,回转角度决定于工作面与卸载位置的关系,一般为90°~180°。当角度大于160°时,往往沿一个方向转360°回到原来位置,这样可以减少回转加速的时间,降低能量的消耗。在单斗挖掘机中,回转运动的时间占工作循环时间的65%~75%,最大可达85%。因此,回转机构对于单斗挖掘机的生产率有很大影响。所以要合理的选择回转机构的运动形式。

关键词:机械式单斗挖掘机;回转机构;机构计算

中图分类号: TU62 文献标识码:A

回转机构的作用是使平台回转。回转机构的传动系统如下图所示,它由两组相同的驱动装置组成,每组都有各自的电动机、减速器和制动器。立式交流电机1固定在行星减速器2上,减速器安装在回转平台7里。减速器输出轴上的小齿轮6与固定在底架上的大齿圈5相啮合。回转平台与底座用中央枢轴8联接在一起。中央枢轴使回转平台对底架起定心作用,保证回转传动齿轮的正常啮合。回转平台通过其上的锥面环形轨道3压在锥形滚子4上,滚子能在下锥面环形轨道上滚动。这种结构的滚子在轨道上作纯滚动,能承受回转平台的重载荷,可提高传动效率,减轻滚子和轨道的磨损,滚道更换方便。当打开回转电机时,由于大齿轮被固定在底座上,小齿轮便沿着大齿轮周边滚动,从而带动整个回转平台和中央枢轴一起绕中央枢轴的轴线旋转。

1 回转动力装置选择

为了充分利用回转机构发动机的功率和提高生产率,正确选择回转机构的参数,减少回转时间,是挖掘机设计的主要任务之一,这些参数有:回转部分的转动惯量;回转时间;回转角速度和最大功率。

根据机重估算转动惯量:

式中,J-挖掘机回转部分各质量对回转中心线的转动惯量;G-整机重力,[G]为kN。

根据现有产品初估机重m=1050t=10500KN,由式(1-1),

返回时为空斗,转动惯量显著下降,此时

式中,J'-空斗回转的转动惯量,[J']为t・m2;g--土壤重力, 为N;g-重力加速度,g=10m/s2。

(1-3)

式中,th-满斗回转时间;t'h-空斗回转时间。

本机总工作循环时间为30s,根据回转时间占工作循环时间的2/3左右,th+t'h=s,由式(1-3)得,

多发动机驱动时

式中,Pmax-发动机功率,[Pmax]为kW;

?浊h-回转机构的传动效率, (行星减速器);

?茁-总的回转角度,[?茁]为rad;

挖掘机工作时回转角度?茁=90°,由式(1-4),

三个电机驱动时,

初步选用2个400kW的交流电机,转速为965r/min。电机总功率为800kW。

2 回转机构参数计算

(2-1)

式中?棕max-回转角速度,[?棕max]为rad/s;此处Pmax为电机额定功率800kW,由式(2-1)

当选择原动机以后,都该演算其启动时间,启动时间过长将影响机器的生产率,启动时间过短将引起过大的惯性力,从而使机器零件损坏,通常取tq=3~8s。

(2-2)

(2-3)

式中 tq-起动时间s;tz-制动时间s。

满斗回转时间

空斗回转时间

总的回转时间

回转最大角加速度

3 回转机构传动装置设计计算

3.1 传动比分配

总传动比:

小齿轮齿数z1=14,大齿圈齿数z2=148,传动比i=10.57。

减速器传动比 。

3.2 回转减速器选择

由于平台上空间有限,而且提升机构、回转机构都要摆放在平台上,所以为了节省空间,使平台上布局紧凑,回转系统采用行星减速器。行星减速器机构刚度大,齿间负荷小、传动比大、传动效率高、结构紧凑、输入和输出轴同心,适合用于回转系统中。

回转减速器传动比

回转减速机外购,主要参数:速比:i=40.68;额定输入速度:965r/min

安装方式:竖直向下;方式:油站

外挂渐开线直齿圆柱齿轮参数:模数m=36 齿数z=14 齿形角?琢=20°

4 结果分析

本文设计的35m3挖掘机回转机构所涉及的原始数据参考美国PH公司及太重现有机型,最后得出结论:回转系统采用两个400kW的立式交流变频电机和行星减速器,回转齿轮传动采用两个行星轮环绕齿圈转动,带动平台回转,这种传动形式结构紧凑,节省空间,传动机构对称布局防止偏心。回转最终的的最大回转速度可达到2.244r/min,回转时间最低可达到18.93s,回转速度快,回转时间短,整体上提高了生产效率。

参考文献

[1]刘锋.中型液压挖掘机回转系统工作性能的研究[硕士].中南大学,2011-05-01.

[2]戴晴华,贺电.一种挖掘机回转控制方法和系统[中国专利].三一重机有限公司,2007-11-14.