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中型型钢厂码垛电磁吊行程控制优化

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摘要:型钢码垛是型钢生产、打捆,运输和储存中的重要环节,莱钢中型钢厂采用全自动码垛系统进行定尺型钢的码垛包装。近年来,由于设备老化,检测元件误检测等原因,经常导致电磁吊动作异常,影响了中型线的生产节奏。本文通过考察码垛区域的实际情况,对电磁吊行程控制进行优化,使检测元件不再是检测的必需条件,从而达到设备控制的精确度及稳定性。

关键词:型钢码垛;电磁吊;行程控制

中图分类号:TU391 文献标识码:A

1 概述

型钢码垛是型钢生产、打捆,运输和储存中的重要环节。在现代化的连轧钢厂中,型钢经冷锯定尺锯切后送到成品收集系统,实现码垛、打捆、称重、挂标牌,并最终进入成品区。为保证连轧的生产节奏,提高成品包装质量,以适应型钢连轧的生产节奏和不同规格、尺寸的变化范围,以实现对不同型钢的码垛,莱钢中型型钢厂采用全自动码垛系统进行定尺型钢的码垛包装。电磁吊主要用来进行成品材的码垛,完成成品材由单支到成垛的收集,使码垛过程实现机械化、自动化必不可少的设备。

中型线码垛区域电磁吊的自动控制系统主要由4套PLC系统组成,包括3套三菱FX系列PLC,分别控制三个码垛磁头电磁装置,一套东芝系列的PLC,控制码垛三个区域的轧件搬运、数据传送、跟踪等。电磁吊的驱动采用东芝交-直-交电压型变频器U/S-250,其位置检测采用变频器反馈的脉冲计数结合接近开关完成。

近年来由于设备老化,现场设备损坏、严重变形,检测元件误检测等现象,经常导致电磁吊动作不正常,要么下降不到位,要么到位后不吸钢,或者把钢码散等,影响了中型线的生产节奏。通过对现场的实际考察,技术论证等方式提出位置检系统不再使用接近开关检测,只采用变频器反馈的脉冲计数控制电磁吊的动作行程,对电磁吊的行程控制进行优化。通过软件控制的优化,使现场检测元件不再是检测的必需条件,达到设备控制的精确度及稳定性。

2 电磁吊行程控制优化

根据码垛区域的现场实际情况,综合考虑各种控制因素,通过现场考察,对现场检测元件位置的实际测量,并对检测元件控制方式和软件控制方式进行了比较,认为软件控制方案能起到控制设备行程、保护设备的目的。

在控制优化过程中,通过对现场所有控制位值的考察、测量,讨论和研究,制定出了每个位置的控制行程,减速点和停止位置等,并确定出每个位置的计算公式,参数大小。

2.1 电磁吊动作一周期流程

当码垛平台处于上升位置,且横移小车前进到前限位时,电磁吊从零位(原为上限位接近开关位置,现改为用行程控制)开始第一次下降,至励磁位置(lift1)时开始励磁吸钢,继续下降至DOWN1位置(原为TOUCH位接近开关位置,现改为用行程控制:电磁吊到钢的表面下压20mm)时,电磁吊停止;当横移小车后退完成后,电磁吊开始第二次下降,LIFT2励磁完成,直到DOWN2 APC成功(目标值与实际值相差0.5mm),DOWN2完成;电磁吊消磁,把钢放在码垛平台上;消磁完成后,电磁吊开始高速上升,而后低速至电磁吊回到零位,结束一个动作周期。

2.2 电磁吊位置控制点

在电磁吊一个周期的动作过程中,一共有六个位置控制点,分别是:零点位置、励磁位置(LIFT1)、DOWN1位置、LIFT2位置、DOWN2位置、消磁位置(DROP)。其中励磁位置(LIFT1)、消磁位置(DROP)、LIFT2位置三个位置检测到后要把信号传到三菱控制器,控制电磁吊的电流大小,来进行吸钢和放钢。电磁吊行程示意图如下:

1)LIFT1位置:将9.3A的电流传给三菱PLC

?荥L1=L0-H-X0=300-H-X0

2)DOWN1位置:原接近开关位置(现为电磁吊到钢的表面下压20mm)

?荥L2=L1-X1=300-H-X0-X1

3)LIFT2位置:把7A的电流传给三菱PLC

?荥L3=L5-X2

4)DROP位置:把3A的电流传给三菱PLC

?荥L4=L5-X3

5)DOWN2位置:电磁吊把钢放在码垛平台上的位置,从DOWN1到DOWN2的过程是做APC自动下降。(电磁吊到钢的表面距离)

?荥第一层(count3=0):L5=L-H

?荥其他层(非槽钢非角钢) L5=L-(N×H0+H)

?荥槽钢

a)奇数层:L5=L-[(N+1)/2×H0+(N+1)/2×H]

b)偶数层:L5=L-[N/2×H0+(N+2)/2×H]

其中:(L=1250mm:电磁吊零位到码垛平台的距离L0=300mm电磁吊零位到平移小车上限位置的距离H: 产品高度 H0:码垛高度 N:已经码垛层数X0、X1 、X2: 补偿值)

2.3 优化方案实施

码垛电磁吊行程的控制是采用东芝T3H控制器。利用控制器的编程功能,根据控制方案设定的思路,进行了程序的编制,然后对所有参数进行设定。

程序编制完成后,利用中型生产线定修的时间,对程序进行调试。在调试的过程中,发现控制思路非常正确,参数设置也很合理。但是由于现场每个区域的机械设备和电气设备的状态不一样,对每个区域的个别参数进行了调整。

3 实施效果

电磁吊行程控制优化后,不再依赖于现场检测元件,避免了检测不准导致电磁吊动作异常的现象,调整效果得到明显改善,设备运行稳定,满足了工艺要求,对提高过钢节奏起到了重要的作用。

参考文献

[1]徐德,孙同景.可编程序控制器(PLC)应用技术.第2版,2001.

[2]余雷声,方宗达编著.电气控制与PLC应用[M].机械工业出版社,2000.

[3]付永领,李万钰,裴忠才.打捆包装机器人的总体设计[J].冶金设备,1998(8):41-42.