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660MW超超临界火电机组RB性能优化

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摘 要:文章对RB的特征及影响功能的几个因素进行简单的叙述,对RB试验出现的问题进行研究。通过优化试验,达到将机组主要参数控制在正常运行范围内的目的,从而保障机组安全稳定运行。

关键词:超超临界;辅机故障负荷返回rb性能优化

1 设备概况

广东粤电大埔发电有限公司项目为“上大压小”新建工程,建设2台660mw超临界燃煤发电机组。锅炉采用上海锅炉厂锅炉,锅炉型号SG-2037/26.15-M6010,为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π 型露天布置、风冷干式除渣装置、全钢架悬吊结构。炉后尾部布置两台三分仓容克式空气预热器,SCR脱硝装置。BMCR蒸发量2037t/h,额定主蒸汽压力26.15MPa,温度605℃,再热蒸汽压力5.94MPa,温度603℃。

锅炉采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,5台运行,1台备用。下两层燃烧器采用等离子燃烧器,能够实现无油冷态点火和低负荷无油稳燃功能。

2 RB功能

辅机故障跳闸后,负荷指令按一定的速率减少,直到负荷指令输出等于相应设备RB目标负荷的对应值。

DCS组态软件中设置的RB功能有:

(1)一台送风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率300MW/min。

(2)一台引风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率300MW/min。

(3)一台空预器跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率600MW/min。

(4)一台一次风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率600MW/min。

(5)磨煤机跳闸,RB目标负荷按照表1由程序计算得出,负荷变化率200 MW/min。

(6)非磨煤机跳闸RB工况发生时,磨煤机跳闸顺序为:ABC,最终保留三台磨煤机运行。

(7)空预器或一次风机RB时,磨煤机C、D、E、F入口一次风量低保护延时时间自动改为60s。

(8)RB过程中,一、二级减温水会强制关到0,保持30s,30s后走正常调节回路调节温度。

3 RB过程中存在的问题

试验前负荷600MW,主再汽温584/578℃, B、C、D、E、F磨运行,RB投入。手动停止B、F磨,磨煤机RB动作,汽机跳至TF滑压模式,锅炉指令为55.8%。RB期间给水量由1716 t/h降至1050t/h,煤量由232t/h降至108 t/h后回升至140 t/h,过调30吨左右。主再汽温迅速降至517/515℃,十分钟内下降已经超过50℃。

4 RB功能优化

(1)TF滑压速度由原来CCS设定的0.2Mpa/min改为磨煤机RB为0.6Mpa/min,送引风机RB为1.2Mpa/min,空预器一次风机RB为1.8Mpa/min。

(2)煤量闭锁使之不会过调。

(3)加快给水量调整速率。由于本机组配置一台100%容量汽泵,汽泵转速降低过多容易进入流量不稳定区。优化后采取RB动作时,汽泵再循环门根据负荷调整一分钟内开度30~40%,保证汽泵转速在最低稳定转速以上。

(4)在非磨RB动作时,若E磨在运行则启动E等离子,若E磨未运行则启动F等离子。

(5)当处于三台及以下磨运行时,磨煤机跳闸不再触发RB功能,但应联锁启动等离子,动作方式与非磨RB动作时相同。

优化调整后再次进行RB试验。试验前负荷550MW,主再汽温594/576℃,煤量225t/h,给水量1490t/h,B、C、D、E、F磨运行,手动停止B、F磨,“磨煤机RB”指示灯亮,汽机跳至TF滑压模式。RB期间给水量由1490t/h降至811t/h后回升至1010t/h,煤量由225t/h降至136t/h。炉膛负压最低降至-800Pa后恢复稳定,主再汽温降至563/562℃。汽泵再循环门1分钟内开至30%以维持给水稳定。

5 结束语

经过多次调整优化,RB动作过程中煤量变化稳定,主再汽温及各个重要参数都在调控范围里。重要辅机故障跳闸后,保证机组负荷能快速自动减到单台辅机允许的出力水平稳定运行,有效的减少和避免机组的非计划停运,提高了电网的稳定性。