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倾斜式放线架的研制与应用

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【摘要】在输电线路放线施工工艺时,需要将导线利用放线架将将导线平缓释放放到线路上,为了避免此种情况,施工中必须控制导线线盘的自主转动,所以经常是人工利用木棒或工具在线盘上人为增加摩擦力,实现线盘制动,以避免线盘自主转动造成乱线,现有的各种导线放线架在施放导线过程中,无法调正放线张力,造成导线时快时慢,忽急忽送,以致导线通过放线滑车时跳出输槽,或打卷,起结,造成安全隐患。所以研制一种结构简单安全可靠,工作效率高的能自主提供制动力的放线架,是本文的目的。此种倾斜放线架具有结构简单紧凑,能具有自主的调节制动力,稳定工作等特点。

【关键词】输电线路;倾斜式放线架;研制应用

一、现状

现有放线架一般为分体式,占地面积较大,对地面的平整度要求较高,需两人同时操作升降机构,操作过程繁琐,本研究根据现有分体式放线架的实际使用中的优缺点,研发一款实用性强,操作简便的新型放线装置,能适用于更加复杂的工作环境,结构紧凑,可拆分,易于运输拆装。

在放线施工中,需要将导线导放到塔杆线路上,这是就需要一个放线架支撑住导线线盘,以保证缠绕在线盘中的导线能顺利展放出去,由于导线盘会随着导线的放出而转动从而产生一个转动惯量,当该惯量达到一定值或导线放出的速度发生变化时候,就会出现线盘自主转动的情况。这时线盘的自主转动,轻则对牵引机械造成波动或冲击,重则发生导线跳盘,导线堆积和缠绕打结,给施工人员和设备带来极大的安全隐患降低了工作效率。

二、研究要点:

1.研究讨论并确定基本工作原理为主体倾斜式,整体结构为一体式,可拆分型,并且以拆分组装简单方便为原则。

2.根据基本原理,确定基本结构.细化图纸,进行结构稳定性设计,出具标准工程图及零部件加工图,交与项目组确认。

3.根据额定负荷,进行各不见的强度设计、选材。

4.将确认完毕的工程图安排生产加工,组装。组装好以后进行第一次装载实验,发现实验过程中的不足之处,研究改进方法,重新加工部件进行改进,直至产品基本达到设计的要求。

5.进行最大载荷的负载实验,对发现问题进行改进,包括对外观,焊接部位等的改进,使产品更加符合实际使用的要求。

三、确定研究目标和主要工作参数

1.确定基本原理采用线盘倾斜式,结构采用一体式。

2.基本规格为线盘直径800-1400(毫米),线盘宽度为630-880(毫米)

3.线盘最大重量为1.5吨,线盘轴孔为80(毫米)。

四、倾斜式一体放线架的结构与特点

1.一体结构,可拆分,便于搬运,快速组装,占地小。

2.倾斜式放线轴,可依靠线盘重力,自主调整出线涨力,防止过出现引起乱线。

3.操作简单,倾角条街螺杆,控制线轴支架倾角。

2014年 8月,第一代产品基本成型,在生产单位用钢丝绳盘(直径1200,宽度800,实际重量700公斤)实验,效果理想,能达到当初设计目的。

2014年10月,借用更大的线盘(直径1400,宽度880,重量1.8吨)试验,放线架底架接头处受力过大,实验不成功。在返厂重新加固底架后,重新实验,效果理想,能实现设计的功能。

总结

目前市场上主要使用的放线架都为普通框式放线架及卧式放线架,这两种放线架都有各自的弊端。框式放线架的主要弊端为:两个门架均为一体不可拆卸,单件自重较大,不利于山区或者复杂地形的运输搬运,而且两个门架占地面积较大,对地面的平整度要求高,升降操作需要两个门架单独操作,使用较为繁琐。而卧式放线架则只能放小型线盘或者要借助其他设备将线盘翻转,在实际操作中困难较大,使用的局限较大,由此可见这两种设备在实际应用中还有不足之处,具有可改进的空间。

针对现有放线架的以上弊端,项目组人员展开讨论,研究是否可以研发一款新型放线架,可以具有放线功能的同时,克服现有放线架的弊端。经项目组人员初步研究讨论,确定新型放线架的基本放线原理为线盘倾斜离地,实现放线功能。放线架为一体式,这样占地面积就可以降为最小,但为了便于山区及复杂地区的搬运,整体又要可以拆分,并且拆解方便快捷,拆分的单件最大不能超过一个人能搬运的最大极限重量。

在确定了新型放线架的基本方案后,由相关人员进行设计计算并出图。放线架主体拆分为主底架、副底架、主轴部分、主轴升降机构及斜撑等部分。主底架与副底架部分中间接头处用钢板镶插,再用螺栓连接,保证连接可靠。由于要满足多不同规格线盘的使用要求,主轴必须可以自由升降,因此主轴延两个导柱可以上下移动。主轴升降部分导向使用两根空心圆导柱,既保证上下导向的滑动灵活,又有足够的强度,而且使重量做到尽量轻。主轴的上下移动由一根丝杆实现,正传或者反转可以实现主轴机构的上下移动。主轴的倾斜也需要一个丝杆机构来实现,综合受力情况及实际操作过程中的各种因素,我们选用了电力系统中经常使用的双钩。它不仅能达到强度要求,而且在调节过程中比普通单向丝杆调节速度更快,能提高工作效率。图纸经项目组相关人员确认以后,安排生产加工。在加工过程中,相关人员按照相关标准,对所有零部件进行质量跟踪,然后验收入库。所有零部件加工完成,相关人员对产品进行组装,并经初步实验。

初步实验线盘为直径1200毫米,宽度800毫米,重量为650公斤的钢丝绳盘。实验现场放线架轻松翘起钢丝绳盘,在主轴固定门架倾斜约15度后,钢丝绳盘整体离地,现场工作人员用手直接转动钢丝绳盘,钢丝绳盘转动灵活,无卡阻,实验效果良好。

2014年10月,安排额定负载实验,有项目组相关人员共同参加。试验用的线盘为电缆线盘,线盘直径1600毫米,宽度880毫米,重量1.8吨,在装载实验过程中发现底架可拆卸连接部位接头处受力较大,放线架无法将线盘翘起,试验当即停止。常熟市安得电力机具制造有限公司相关人员立即研究方案,对放线架底架可拆卸连接部位进行加固,加载试验延后一天。

第二天加固后进行实验效果理想。在这次实验过程中,项目组发现线盘在放线过程中由于自身惯性非常大,在正常放线过程中即使停止拉线,线盘还是会自己转动,从而使线盘上的线松掉,影响放线工作。因此放线架需要有一个制动装置,在放线过程中随时可以使线盘停止转动。由于放线架主轴上本来设计有线盘挡板,线盘挡板在放线过程中与线盘同时转动,因此可以将制动力施加在线盘挡板上,在综合考虑各方面因素后,制动部分图纸设计完成,经项目组相关人员确认,安排生产加工。

2014年12月,安排第二次现场实验,借用一个钢芯铝绞线线盘,直径1400毫米,宽度880毫米,重量1.5吨,装载试验圆满完成,实验效果达到设计预期目地。