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如何做好区块动态分析

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1 油藏概况

文123块位于东濮凹陷中央隆起带文留构造中部地垒带,由西倾的文西2号断层与文141断层夹持形成的断阶。西北部均以文西2号断层为界,东部以文141断层为界与文266块相邻。断块南北长约1.5Km,东西宽约250m,主要含油层位为沙三中2、4-7砂组,油藏埋深在3350-3850m。石油地质储量157.69×104t,可采地质储量23.32×104t,标定采收率14.79%。平均孔隙度15.3 %,平均渗透率15.0×10-3μm2。文123断块区属于特小型、低幅度、边水活跃、异常高温高压油藏。

2 开发历程及开发现状

(一)、开发历程

1989年7月文123井钻遇工业油气流,发现了文123块。1990年5月投入滚动开发,实施文123-3、文123-4和文123-5三口开发井,2001年实施油藏评价井文123-6和文123-7两口,但由于钻遇油层单一,连片差,没有形成开发规模。2007年1月份文123块共有油水井6口,空井2口(文123-3、文123-5)其中地质报废井2口(文123、文123-4),高含水关井1口(文123-7),正常开井1口文123-6,平均日产4.1t。

2007年在三维地震精细构造研究的基础上,对文123断块区重新进行了石油地质综合评价,在文西2号断层上升盘高部位部署滚动评价井文侧123,该井共钻遇油层16层30.3米。2007年8月对沙三中2油组3455.4-3468.8 m井段8.9 m /4层油干层试油,压后4mm油嘴自喷,日产油58.6t,日产天然气3255m3。由此发现了文123断块区沙三中2油藏。

为进一步落实文123断块区储量规模,按勘探开发一体化的思路, 2008年共部署评价、开发井8口,由于油藏属于封闭小断块油藏,为了实现油井高产、稳产,必须保持地层压力开采,应尽早实施注水开发。2008年10月相继转注2口油井(W123-11、W123-14)实施注水开发,当年共有4口对应油井见到注水效果,至2008年底,文123块年产油3.7072×104t,采油速度3.15%,地质采出程度5.94%。

2009年-2010年,以文123块目前评价效果和认识为基础,一是加大评价范围,扩大沙三中2含油气勘探范围;加大沙三中4-7砂组的勘探力度,增加新的储量增长点;二是注采配套完善。共部署滚动评价井3口,油藏评价井1口,开发井1口,老井侧钻2口,转注3口,加快区块产能建设步伐。

(二)、开发现状

2014年8月,文123块共有油水井24口,其中油井19口,开井17口,日产液151.5t,日产油25.7t,综合含水83.0%,采油速度2.47%,采出程度5.88%,累产油11.2×104t。

区块共有水井5口,开井4口。日注水187m3,累积注水13.59×104 m3,累积注采比0.50,月注采比1.10。

3 今年1-8月所做的工作

总体思路:

加快滚动勘探开发步伐,实现储量资源有效接替;立足于完善注采井网,精细注采管理,夯实稳产基础。

(一)、充分发挥项目组优势,深入地质基础研究,加快滚动勘探步伐。

开展文西地区构造储层整体评价,以文西地垒带盐间(沙三中2 )、盐下(沙三中4-7)为主要目标,寻找富集区块,扩大储量和产量规模,实现产量接替。

2014年以来,在精细储层和构造研究的基础上,进一步加快新井产能建设步伐。在精细储层和构造研究的基础上,进一步加快新井产能建设步伐,实现储量资源的有效接替。1-8月新井部署投产2口,累产油1438t。

为进一步评价文西地垒带文123-20块沙三中4-7储层分布及产能情况,兼探沙三中2油藏分布状况,2009年四季度部署滚动评价井文123-21,为2010年开发沙三中油藏做准备。

文123-21钻遇油层12.4m/6n,2009年12月试油S3中9,产能不高,今年元月底投产S3中2,投产初期日产水平:日产液16.8t,日产油14.3t,含水25%。目前日产水平:日产液4.5t,日产油4.2t,含水7%。效果较好。

根据文123-21钻遇油层情况,在其高部位部署1口油藏评价井文123-22,S3中2钻遇水层,直接补孔S2下3,8.0m/4n投产。初期日产水平:日产液8.0t,日产油7.2t,含水10%。目前日产水平:日产液2.8t,日产油1.3t,含水55%,能量递减较快,现S2下3已配套。

(二)、加强注水结构调整,改善注水状况,夯实稳产基础

本着早注水、注好水、早见效的原则,增加注水井点,完善注采井网。

一是开展储层和构造研究,在局部井网不完善区增加注水井点,配套完善井网。

二是深化相控剩余油研究,通过卡封调层探索水驱动用二、三类层的可行性,实现低效井组的层间精细注采调整。

三是进一步强化四级动态分析制度与单井承包制度的落实,加强待见效井组的培养和已见效井组的精细管理工作,实现井组长期高产稳产,保证效益最大化。

今年文123块共实施水井措施3井次,其中转注2井次,增加水驱控制储量5.1×104t、水驱动用储量2.9×104t;卡封调层1井次,调整吸水剖面, 增加水驱动用储量0.5×104t。增加受效方向2个。

通过强化注水结构调整和注采管理工作,1-8月份培养新增见效井2口,初期日增油能力5.0t,累增油0.048×104t。

4 油藏开发形势分析

2014年8月与2015年12月相比,开发形势总体表现为“两升两降一平稳两加大”,即日产液、综合含水上升,日产油、日注水下降,动液面平稳,综合递减、自然递减加大。

1、日产液量上升

与2014年12月对比,日产液量由114.9t上升到151.5t,增加了36.6t。日产液量增加的主要原因是补孔及见效井供液变好。统计日产液量变化大于2t的井共7口,其中日产液量增加的6口,日增液量35.3t;日产液量减少的1井次,日减液量6.1t。增减平衡后日增液量29.2t。

2、日产油量下降

与2014年10月对比,日产油量由62.5t下降到25.7t,减少了36.8t。日产油量减少的主要因素是见效井含水上升。统计日产油量变化大于0.5t的井共8口,其中日产油量增加的3口,日增油量6.2t;日产油量减少的5口,日减油量40.8t;增减平衡后日减油量34.6t。

3、综合含水上升

与2014年10月对比,综合含水由45.6%上升到83.0%,上升了37.4个百分点。含水上升的主要原因是S3中2油藏目前处在见效中后期,含水上升较快,文123-10、文123-11、文侧123井组油井综合含水由上年末24%上升到目前88%,影响综合含水升25.5个百分点;文123-侧15边水推进,也导致含水上升。

4、日注水量减少

与2014年10月对比,日注水平由166.5m3减少到110m3,减少了56.5m3。注水量增加的主要原因是转注。注水量减少主要是摸索周期注水规律水井停注。

5、双递减加大

综合递减31.92%,自然递减46.8%,同期对比双递减加大。

双递减加大主要原因:

一是,见效井方向单一,边水影响,含水上升快,导致老井产量下降快。

二是,文123块储层单一,只有S3中2一套主产层,层间接替难度大。

三是,油井结盐严重,采油管理难度大。

6、水驱储量增加

通过油井转注,进一步完善了注采井网,今年文123块共实施水井措施3井次,其中转注2井次,增加水驱控制储量5.1×104t、水驱动用储量2.9×104t;卡封调层1井次,调整吸水剖面, 增加水驱动用储量0.5×104t。增加受效方向2个。

7、动液面平稳

与2014年10月对比,动液面平稳。相同井号对比,动液面由745m下降到759m,下降了14m,主要是文123-20井天然能降,液面下降413m,文123-16,

液面下降了563米。文123-6见效液面上升615m。

5 油藏开发开发中存在的问题

1、文123块含油面积小,储层单一,层间接替难度较大

2、主力层集中,储层单一,下步接替措施较差

3、盐间油藏,管理难度大

六、下步调整治理思路及工作量部署

总体思路:

依靠现有井网,在强化剩余油研究的基础上,分砂组配套完善注采井网,精细层间注采调整,提高储量水驱动用程度;S3中4-7利用老井转注,形成注采开发井网,进行注采配套,实现水驱动用。

1、实施层间精细调整,挖掘二三类层潜力

下步重点对文123北块进行调整,实施井网重组。

文123-10挤堵重炮,挤堵S3中2的3-4#小层,重炮1-2#小层,差层注水。

2、改变思路,采用多种调配手段,提高水驱效率,最大限度挖掘油井潜能

文123-11已实施卡封分注,文123-12对应实施了补孔,目前日产液34.5t,日产油3.1t,含水91%,下步进行合理动态调配,观察文123-12-19见效情况。动用二三类层剩余油。

针对高含水井,下步继续开展周期注水实验,挖潜水淹区剩余油。

3、S3中4-7砂组下步配套

在文256微幅背斜小构造上,下步文123-19转注,形成注采开发井网。 实现S3中4-7的注水开发。