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前钢集团球团二期大修改造

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摘要针对该厂80万t/a球团2#生产线存在的问题进行分析,通过对回转窑及配属生产系统进行改造,包括更换环链热风管道、回转窑窑衬更换、回转窑窑头护铁更换、环冷机内环砖更换、链篦机预热段砖更换、更换损坏严重的环冷机台车、更换西循环多管除尘器及西循环风机转子等。改造后产量大幅度提高,燃耗、电耗及工序能耗大幅度下降,满足了高炉生产,取得了显著效果。

关键词球团回转窑 技术改造 链篦机环冷机

中图分类号:U472.7 文献标识码: A

一、前言:

河北前进钢铁集团有限公司烧结厂现有2条80万t/a球团生产线,分别于2006年3月份和2010年6月份投产。由于2#线连续运行多年,与1#线对比,其生产能力已经大大的降低,对高炉的正常生产产生了较大的影响。

为了改善这一情况,根据公司领导指示精神,决定对2#球团线再次进行技术改造,改造的目的是通过改造达到1#线产量及能耗水平。

二、改造内容:

改造的内容主要包括:更换环链热风管道、回转窑窑衬更换、回转窑窑头护铁更换、环冷机内环砖更换、链篦机预热段砖更换、更换损坏严重的环冷机台车、更换西循环多管除尘器及西循环风机转子,改造的重点项目是加粗环链热风管道,充分利用环冷二段的热风,标准是按照1#线环链管道直径进行加粗更换。

(1)加粗环链热风管道:原2#环链热风管道过来的热量与1#相比热量较少,由造球机送来的球团矿不能够及时的进行烘干,预热,严重影响了造球机的产量,因此借鉴1#线的热风管道,将原环链热风管道(Φ1820×10mm=80米,内衬耐材厚度为100mm)拆除,更换成管道为Φ2520(Φ2520×12mm=80米,内衬耐材厚度100mm),同时对损坏的热风管道的耐材(约100㎡)进行修复。

(2)更换回转窑窑衬、窑头护铁:2#回转窑窑衬经过高温灼烧损坏严重,窑头护铁在高温灼烧下经过含有粉尘颗粒的冲击也已经磨损严重,热量损失严重,粉尘较大,因此需要对其进行更换。

(3)更换环冷机内环耐材及损坏严重的环冷机台车:

(4)更换链篦机预热段砖:

(5)更换西循环多管除尘器及西循环风机转子:

(6)其它大修项目:

三、改造的时间安排:

改造于2012年5月11日开始,拆除回转窑砖约用时10天,拆除回热风管道约5天,由于环冷机台车更换困难,本次只更换了3块台车,于5月29日大修结束,工程由河南省宏达炉业有限公司承包,5月29日13:30点火烘窑,计划烘窑7天,其中150℃阶段保温48h,300℃阶段保温48h,600℃阶段保温12h,850℃阶段保温12h,为保证烘窑效果,要求烘窑严格按照烘窑曲线进行,要保持烘炉曲线温度,严禁随意提高或降低烘炉温度。烘窑过程中应仔细观察耐火料的排水情况。但在点火后,虽然煤气阀门关至最小,开始阶段窑尾温度仍超过烘窑曲线150℃,与烘窑曲线不一致,过150℃后,烘窑基本按制定的烘窑曲线进行,6月5日转入正常生产。

四、改造效果:

对改造后生产转入正常后6月13日到22日生产数据进行统计如下:

2012年6月13日到22日球团2#线生产数据统计表

取球团1#线2012年5月12日到25日单线生产时数据作为对比数据:

2012年5月12日到25日球团1#线生产数据统计表

对2012年6月13日到22日球团2#线生产与2012年5月12日到25日球团1#线生产数据进行对比分析:

2012年6月13日到22日球团2#线与2012年5月12日到25日球团1#线生产数据对比统计表

同时对改造前及改造后1#烟罩、5#烟罩、6#烟罩及1#风箱温度进行了数据统计,

球团2#线改造前后工艺参数对照表

从改造后的数据统计及实际生产看,由于更换了环链热风管道,增大了管道直径,烟罩温度明显提高,预热段烟罩温度达1000℃左右,比改造前提高200-300℃左右,干燥二段温度达900℃左右,比改造提高150-200℃左右,1#风箱温度提高100℃左右,当链篦机机速在1.2m/min以上时,大窑气氛及链篦机气氛好控制,当链篦机机速低时,预热段风箱温度偏高,不易控制,于6月5日转入正常生产,产量达3000吨以上,从6月12日开始单线生产,从6月13日至6月22日经济技术指标反映,日均产量3302.55吨,电耗18.46度/吨,高炉煤气消耗40.81m3/t,转炉煤气消耗80.04m3/t,折合燃耗22.38KgCe/t,工序能耗24.70 KgCe/t,取1#线5月12日至25日单线生产数据进行对比,日均产量3391.32吨,电耗19.05度/吨,高炉煤气消耗51.24m3/t,转炉煤气消耗78.67m3/t,折合燃耗23.42KgCe/t,工序能耗25.81KgCe/t,通过对2012年6月13日到22日球团2#线生产与2012年5月12日到25日球团1#线生产数据进行对比分析,球团2#线改造后燃耗比1#线下降1.04 KgCe/t,电量消耗下降0.59度/吨,工序能耗下降1.11kgCe/t,考虑当时原料条件及煤气供应条件影响,基本达到1#线生产水平。

通过改造后与2010年上半年生产数据进行对比,平均日产上升542.01吨/天,燃耗下降10.47KgCe/t,电量消耗下降5.98度/吨,工序能耗下降11.16kgCe/t。

五、结论

1、改造后通过与改造前生产数据进行对比,产量大幅度提高,燃耗、电耗及工序能耗大幅度下降。

2、通过与球团1#线生产数据进行对比,改造后产量已接近球团1#线水平,能耗及电耗水平已低于球团1#线。

3、从工艺参数反映,烟罩温度明显提高,此次改造达到预想效果。

4、当双线进行生产时,由于转炉煤气供应不足,双线总产量达不到各单线单独生产时的合计产量。

六、此次改造存在的问题主要有:

1、由于风箱阀门本次更换的是阀门电动执行机构,从使用情况看,由于现场环境温度高,电动执行机构不能满足使用要求,造成阀门调整不及时,风箱温度高时只能岗位工现场进行手动调节,调节滞后,而且西风箱个别阀门处于开关不动状态,对风箱温度控制及气氛控制造成影响。

2、西边风箱温度偏高,西循环风机偶合器开不起来,是否与本次西循环风机更换了风机转子及多管除尘器有关,还待进一步观察。

3、 本次大修没有更换链篦机篦床,现整个篦床变形较严重,除加强操作及日常监控外,应尽快预定新篦床,在损坏严重时进行更换。