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锅炉设置(三辊式)分层给煤装置的投资与分析

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【摘 要】配备了三辊式分层给煤装置的供热锅炉,接带负荷能力增强,而且节能减排,对企业发展具有很重要的意义。

【关键词】锅炉;三辊式分层给煤装置;投资分析

1 工作原理

三辊式分行分层式锅炉给煤装置的工作原理就是:利用机械筛分的方法,明显的改善了煤炭的着火条件,于是锅炉火床的热强度和煤层燃尽速度得以大大提高,进而做到了节能,也提高了锅炉的热效率(出力)。

2 适用范围

适用于热功率大于或等于2吨的正转链条锅炉,一般闭式供煤系统(多为大于或等于10吨/时),采用三辊式结构;敞开式供煤系统(多为小于10吨/时),采用双棍式。

3 技术特点

(1)可根据煤种及粒度的变化,随时切换可变性组合式筛分器的结构变化及炉排上的布煤方式,将各种工况下的燃烧效率调整至最佳。

(2)当使用颗粒度差异明显的厚煤(大致100mm以上,小至3mm以下)时,将可变形组合式筛分器切换成渐扩渐缩式,又称梳齿式。

(3)当使用洗粒、洗末和煤面较多的燃煤(小于3mm颗粒大于60)时,将可变形组合式筛分器切换成波峰波谷式,又称垄沟垄台式。

波峰波谷式布煤特点:①其上表面的展开长度,较炉排的实际宽度增加30-40,可以在单位时间内使更多的燃煤接受炉拱的辐射热。②形成一个全炉排上都有人工在拨火的自扰动氛围,激烈燃烧之后,火床又趋于平整(一般到炉排中部即可变为平面)。

4 使用效果

(1)分层布置大大减少和避免了锅炉煤仓的着火。(2)分层布置减少了炉排的漏煤量,从而使炉排的掉片和机械不完全燃烧损失降低。由于通分条件的改善,鼓引风机的电能相应降低。(3)由于燃烧充分,使得烟尘排放浓度和林格曼黑度大幅度降低。(4)改造投资少,节能减排,经济效益明显。

5 现状

某热源站一期1#、2#锅炉于2004年建成投运, 二期3#锅炉于2009年建成投运至今, 三台锅炉均为上海四方锅炉厂生产的 QXL70-1.63/130/70-AⅡ型角管式热水锅炉,汽水、烟气、除渣等系统条件均相同。

一期1#、2#锅炉炉前煤斗为传统直式闸板煤斗。

二期3#锅炉炉前煤斗采用分层分行三辊式给煤装置。

6 意义

(1)使用分层给煤装置的锅炉煤层通风好,燃烧条件改善,锅炉运行中节煤节电,节能减排效果显著,煤种的适应性也有一定增强。

(2)使用分层给煤装置的锅炉接带负荷性能增强。在冬季运行严寒期锅炉相同出力下,1#、2#锅炉配风已达鼓、引风机满负荷,3#锅炉鼓、引风机配风能力仍有较大空间,故3#锅炉带负荷能力优于1#、2#锅炉。

7 实施方案

(1)考虑到该站用煤量大,建议购置带搅拌的分层给煤煤斗(70MW锅炉配套)两台,有助于煤块和细煤的均匀分布,进一步改善燃烧工况,最大限度的实现节能减排。

(2)拆除1#、2#锅炉原有煤斗。

(3)根据新购煤斗尺寸对现有的溜煤斗进行局部割除等改造。

(4)对1#、2#锅炉新购带搅拌式分层煤斗进行吊装就位、安装。

(5)安装、调试新煤斗的电仪控制部分。

8 预算造价:150.0万元

包含两台100t/h搅拌分层分行三辊式给煤装置费用,原煤斗拆除、溜煤斗改造、新煤斗安装及设备调试费用。

9 项目投资分析

通过对该热源站2011年冬季采暖季,1#锅炉用能状况与3#锅炉用能状况,主要从耗煤、耗电等方面进行对比分析,安装分层给煤装置的锅炉节能效果较为显著。

9.1 节煤

(1)在相同运行工况下,对运行基础数据对比分析,3#锅炉煤渣平均含碳量较1#锅炉降低了2.43%,根据今冬的用煤数据估算,一个采暖季单台锅炉节煤575T,煤价按每吨600元计算,两台锅炉一个采暖季节约69万元。

(2)根据分层给煤装置的产品介绍,使用三辊式分层给煤装置可保守节煤5%,按2011年冬季采暖季的用煤量估算,单台锅炉用煤33200T,煤价同上,经估算,两台锅炉一个采暖季可节约199.2万元。

9.2 节电。

通过对运行基础数据的对比、分析,同负荷下,1#锅炉鼓、引风机电流平均值分别为135.06A、347.31A,3#锅炉鼓、引风机电流平均值分别为103A、230.38A,经估算,1#锅炉一个采暖季节电30万度,工业电价按0.65元计算,两台70MW热水锅炉一个采暖季可节约39万元。

9.3 项目投资分析结论。

(1)通过对2011年冬季采暖季的运行基础数据对比、分析,一个采暖季两台70MW锅炉可节约108万元,其中节煤69万元,节电39万元。该项目按预算投资150万元计算,运行167天可收回成本。

(2)节煤数据按厂家提供的保守节煤量估算,一个采暖季两台70MW锅炉可节煤190万元,该项目按预算投资150万元计算,运行95天可收回成本。

作者简介:

马军辉,性别:男,籍贯:汉,年龄:35,工作单位:陕西省宝鸡市热力有限责任公司,职称:助理工程师。