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75t/h循环流化床锅炉返料不畅问题研究与改造

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[摘 要]分析了75t/h循环流化床锅炉在运行中出现的返料器返料不畅问题的原因,介绍了返料系统进行技术改造的情况。

[关键词]循环流化床锅炉 返料系统 技术改造

中图分类号:TN417 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)43-0352-01

1、 概述

循环流化床锅炉是一种燃烧效率高、煤种适应范围广、低污染的新型锅炉,近年来得到了广泛应用。但由于锅炉厂设备制造质量、产品的安装质量及运行单位运行水平的参差不齐等原因,循环流化床锅炉在实际生产运行过程中存在着这样那样的问题,使锅炉运行达不到额定要求。上海能源大屯发电厂#4锅炉型号为EG-75/5.3-M3 (湖州炜业锅炉容器制造有限公司设计生产),该锅炉为75t/h中温中压、掺烧煤泥循环流化床锅炉,于2013年10月投产试运行。试运行以来,锅炉返料系统运行异常,锅炉不能建立正常的灰循环,导致锅炉燃烧不稳定,带负荷能力达不到额定要求。经过探索分析,我厂进行了一系列技术改造,取得了良好的效果,现将技改情况作一简介。

2、运行中返料系统出现的问题

我厂#4锅炉设计规范要求锅炉正常运行时额定蒸发量75t/h,额定蒸汽压力5.3MPa,额定蒸汽温度450℃,床温控制在900~950℃,炉膛压差在200~600pa之间,料层压差在8.0kpa。在投产试运行初期,锅炉运行中突然出现床温快速上升,有时达到1050℃以上,一次风量大幅上升,料层压差减小至5kpa左右,锅炉负荷大幅降低至40t/h左右,此时的锅炉状态极不稳定,易发生结焦停炉事故,分析原因为返料系统返料灰在不断减少甚至堵灰。

返料灰减少甚至停止的主要原因是#4锅炉所用燃料为洗中煤掺烧煤泥,燃烧产生的灰分大,返料器内的返料灰流量较大,返料量与返料风不能相适应。进入返料器立管的灰越来越多,返料器立管灰量增大时,灰侧压力变大,在返料风压力基本不变的情况下,压差变小,灰的流动性变差,造成返料量减少甚至堵灰停止返料。当发生返料减少或者堵灰情况时,运行人员一般采用提高流化风压等方式进行操作调整,以保障返料器内的物料在较好的流化状态。但在灰开始流化的初期,返料器的大量的灰会加速进入炉膛,在较短的时间内大量的灰进入炉膛,量大时间快,极易发生砸灰现象。锅炉发生砸灰时锅炉床压高达13kpa,甚至导致锅炉熄火。

3、返料系统技术改造措施

#4锅炉投产试运行期间,针对返料不畅的问题,运行人员对运行参数进行了一系列调整,但仍达不到设计要求。经我厂生产技术部门研究,对返料系统设备进行了技术改造

(1) 锅炉正常运行条件下,旋风分离器立管下部的物料处于微流化状态,返料室的物料处于低鼓泡流化床状态。因此,在截面积相同的情况下,立管下部的松动风量应小于返料风量。#4锅炉由于设计原因,返料风室内部未设置中间隔板,未将返料风室分隔为返料风和松动风两个风室。实际运行过程中,返料风和松动风比例无法调节,仅能控制总体风量,原设计两者风量之比通过风帽开孔率来实现,运行中发现不能达到设计目的。针对返料风系统设计不合理的问题,技改中在返料风室内加装中间隔板,并接入松动风和返料风,分别由两个手动调节阀进行控制,正常运行时保证松动风和与返料风比例为1:2。

(2) #4锅炉返料器采用U型阀返料器,底部为一小流化床,在布风板上均匀布置一定数量的小风帽,舌板将上部阀体分成移动床和流化床两部分。返料器内部的尺寸应严格控制,若上部舌板的高度和前后距离等关键尺寸与设计存在误差,不利于返料。由于施工单位水平等因素,返料器内部舌板的砌筑没有严格按照图纸施工,不符合设计要求,在改造中,拆除上部舌板200mm,增加返料空间。

(3) #4炉返料器流化床风帽采用蘑菇型,风帽上均匀开8个小孔,各个风帽小孔的孔径不同,相互差0.5mm。一般情况下孔径大的风帽安装在返料侧,孔径小的风帽安装在流化侧。但由于施工单位未严格按照施工要求,没有分清风帽类型即进行了安装,风帽布置较为混乱。在停炉技术改造中,我厂严格按照设计要求,对风帽进行了重新排列安装。

4、技术改造后取得的效果

#4锅炉返料系统通过一系列技术改造,锅炉运行时建立起了正常的物料循环,锅炉的负荷可以稳定保持在70~75t/h之间, 返料系统返料系统运行平稳,存在的返料不畅的问题得到了根本的解决,锅炉负荷调整能力得到大大增强,锅炉实现了长周期稳定运行,实践表明,技术改造后的效果非常理想,为其它类似锅炉的改造和完善提供了经验。

参考文献

[1] 刘长震,张霞.循环流化床锅炉返料器的设计与运行探讨[J];发电设备;2004年04期190~191.

[2]王智微,陈文跃,倪蛟,等.循环流化床锅炉回料阀风量优化调整试验[J];热力发电;2013年第01期 97~99.