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海上油田调剖技术在埕岛油田埕北11N区的应用及效果分析

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摘 要:埕北11N井区注采矛盾加剧,纵向上和平面矛盾突出,通过对埕北11N井区注水调剖,提高注入水波及面积,达到降低井区综合含水,提高采收率的目的。

关键词:海上调剖 埕北11N 效果

中图分类号: TE58

一、海上油田注水井调剖技术

1、注水井调剖的原理

由于油层是不均质的,注入油层的水常常为厚度不大的高渗透层所吸收,吸水剖面很不均匀。由于注入水的冲刷,使油层的不均质性随着时间的推移而加剧。为了发挥中、低渗透层的作用,提高注入水的波及系数,就必须调整注水油层的吸水剖面,这就是通常说的调剖。要调整吸水剖面,就必须封堵高渗透层。

2、海上注水井调剖的特点

(1)施工场地的选择。陆上油田注水井调剖基本不受时间、空间和天气的影响,而埕岛油田的油水井都在卫星平台上,调剖施工场地即可以选择大型注采平台也可选择洗井船;选择洗井船成本相对低廉,但受海况影响较大,且只能是不动管柱施工,不宜实施大剂量调剖;选择大型注采平台基本不受天气影响,利用平台现有场地、设备及平台注水管网提供水源,节省成本。(2)堵剂配制水的选择。埕岛油田注入水是处理后的污水和少量处理后的海水,总矿化度在10000mg/L左右,而陆上配制堵剂的水一般是采用清水或总矿化度为5000 mg/L左右的污水;而选用清水配制堵剂,不仅需要专门的运输船来保证,还增加了调剖施工的成本;本次调剖选用注入水配制堵剂,考虑高矿化度对堵剂性能的影响,从不同类型的堵剂中优化选择合适的堵剂,节约成本和简化操作程序。(3)井下防砂管对堵剂的选择。由于地层出砂,埕岛油田馆陶组油井普遍采用了滤砂管防砂技术,油井转注后,基本上还是沿用原有的防砂技术;防砂管的存在,对调剖剂的选择性较为明显,因此选择堵剂时需要考虑所选堵剂是否能够有效地通过防砂管。

二、调剖试验区现状

试验井区含油面积约1.418平方米,地层储量371万吨。开水井7口,对应油井15口,日产液水平1045吨,平均单井日产液水平74.6吨,日产油水平357吨,平均单井日产油25.5吨,含水67.1%,日注水平872m3,平均单井日注125m3,采出程度14.42%,采油速度1.15%,注采比0.83,地层压降2.5MPa。

依据以下原则:1、注采井组矛盾突出,注水井层间吸水差异较大,对应油井含水上升较快;2、平台面积较大的井组,能够实现调剂连续一次性注入施工;3、区块整体调剖,且水井应短期内进行集中调剖以加强调剖效果。2012年8月提出了CB11n整体调剖的建议。

三、埕北11N井区调剖方案实施

1、堵剂选择。针对试验区油藏特点、开发现状及海上特殊的施工条件,室内优选了自交联深部调剖体系,该体系具有速溶,成胶时间可控,施工方便等特点。可以有效缓解层内、层间矛盾,进一步扩大水驱波及面积,提高纵向上水驱厚度,改善单元水驱油效率。

2、调剖剂用量。调剖剂用量设计39800m3,单井平均5685 m3,其中单井最低用量4500 m3,最高用量7000m3。

3、段塞设计。由于7口调剖井前期的油压均在6MPa以上,接近于干压。酸化后,油压大幅下降,从以前酸化效果来看,酸化的有效期在3-6个月。因此,段塞设计需要加入预处理段塞。本次调剖施工共分三个段塞,按照注入前后顺序依次为:预处理段塞、主体段塞、封口段塞。

4、注入压力及排量

(1)注入压力。考虑到施工排量比注水排量高,注入的自交联体系为粘弹性流体,渗流阻力高于水的渗流阻力,结合矿场经验,设计施工上限压力为14MPa,爬坡压力控制在3MPa左右。(2)注入排量。排量设计3-5m3/h ,根据现场施工压力变化趋势进行调整。同一种流体,当注入排量较高时,注入压力也较高;当注入排量较低时,对应的注入压也较低。设计调剖施工的注入排量3-5m3/h,以上限压力为参照,可根据现场施工过程的实际压力变化趋势进行调整。

5、施工管柱要求。采用不动管柱施工。试验区7口调剖井中,6口为液控单管注水,1口为笼统注水。对于液控单管分注管柱,调剖目的层位水嘴放无,非调剖目的层下死嘴。

四、埕北11N井区调剖效果

1、预测达到的效果

CB11N井组调剖注水井对应15口采油井,日液能力1170t,日油能力386.6t,含水67%。整体调剖后,预计日增油57.5t,有效期内累增油14108t。按照原油价格3000元/吨、吨油成本1200元计算,创产值14107.5t×(3000-1200)元/吨÷10000=2539.35万元。

2、目前完成情况及效果

CB11N井组调剖注水井为CB11NA-7、CB11NA-11、CB11NB-10、CB11NB-11、CB11NB-2、CB11NB-3、CB11NB-7等共7口井。截止到2012年12月31日调剖剂已全部注入完毕。

(1)水井初见效果。目前完成指示曲线测试的4口注水井启动压力明显提高(3.74MPa5.73MPa),如下图所示,CB11NA-7井和CB11NB-10井调剖前后启动压力明显提高,原先注入水大部分注入到主力吸水层,导致地层吸水不均匀,导致纵向上层间矛盾突出,启动压力提高说明调剖后对主力层有所封堵,缓解了层间矛盾,使水线均匀推进。CB11NA-7井和CB11NA-11井调剖后压力降落变化明显,如下图所示,同样表明主力层开始吸水减少,水井吸水开始向均匀发展,水井开始出现时效果。

(2)油井含水下降。埕北11N井区调剖的7口注水井对应15口油井,截止到目前为止已有4口油井初步见到了调剖效果(CB11NA-1、CB11NA-1、CB11NB-4、CB11NB-9),含水有了不同程度的下降,其中CB11NA-1和CB11NB-4井含水下降幅度比较大,分别下降了7.4%和10.4%,日增油能力2.7t和7.3t。

六、结束语

本次埕北11N整体调剖刚刚结束,调剖的效果还不明显,需要继续跟踪调剖油、水井的生产状况,及时分析总结,为接下来埕岛油田整体调剖总结经验教训。如CB11NB-11井正注压力高,分层封隔器不密封等原因,经与海洋采油厂科研所及管理科结合,改为反注,由于反注为笼统注入,因此,设计调剖剂用量也有所增加,为指导以后的调剖选井,施工等工作,积累了宝贵的经验,更为调剖工作的推广奠定了基础。