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圆振筛筛板固定螺栓的改造

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【摘 要】淮南矿业集团望选厂两台圆振筛安装于除杂车间,设备的运行情况直接影响着矿井出煤和我厂入洗原煤的质量。通过改造,基本解决了筛板固定螺栓断裂造成的影响生产的事故,不仅保障了矿井的生产,而且方便了职工的维修操作和日常巡查,有效地降低了职工的劳动强度,同时增加了选煤收益。

【关键词】圆振筛;固定螺栓;改造

1 概述

望峰岗选煤厂入选原煤之一来自谢一矿望峰岗深部大井。从矿井出煤到入洗,经过的第一道质量把关设备就是除杂车间内的1401、1402两台圆振筛。这两台设备安装于2009年,在近两年的使用时间里,因入料处筛面固定螺栓断裂而多次影响矿井的生产。由于其固定螺栓的方式不佳,造成人员处理特别困难,从而延长了事故影响时间,造成了极坏的影响。2011年,车间技术人员对此现象进行了研究分析,制定了改造方案,并加以实施,经过实践证明,改造成果卓越,实用性强,有效地解决了该问题。

2 改造前状况

圆振筛入料筛面处的构造分为管梁、轻轨筛和筛板。轻轨筛由两块底板与轻轨垂直交叉焊接而成。如下图1。

图1 轻轨筛构造图

两块底板分别置于两个管梁之上,底板上钻有均布的孔,用于下部和管梁之间使用“U”型抱箍固定,以及与上方的整块筛板使用φ20×250mm的直螺栓进行均布固定。筛面与底板之间的200mm左右的距离完全靠φ20的螺杆进行连接,在强烈的振动中,螺杆受到较大的作用力,造成丝杆断裂,引起筛面的异常振动及异响,同时增加了其他丝杆的受力,如此恶性循环,最终导致筛面脱落,设备不能正常运行。

在处理丝杆断裂故障时,维修人员只能通过筛面上φ80的筛孔,将手伸入筛板下部进行摸索作业,特别是对底板的固定螺栓孔时,视野几乎为零,很难对准,从而大大延长了故障处理时间。据统计,每次更换一条筛板固定螺栓的时间为一小时左右,严重了影响了矿井的正常生产。

3 改造方案

通过对筛板、轻轨筛的构造进行仔细的研究分析后,我们根据“U”型抱箍的外型以及筛板的相关尺寸设计了“V”型穿孔固定螺栓,同时螺栓配备180mm压板作为配套螺母使用。如图2。

图2 “V”型螺栓及配套螺母

同时将螺栓的固定点由轻轨筛底板与筛板固定,改为使用轻轨和筛板固定,螺栓的分布也由延筛宽方向布置改为延煤流方向布置。如图3。

图3 “V”型螺栓固定方式图

改造后的“V”型螺栓可直接通过筛面上φ80的筛孔轻松跨越轻轨,使原本难以对准螺栓孔的问题得以解决;压板螺母实现了螺栓在筛面上的紧固,方便了维修工的操作;螺栓底部的形状能够紧密贴合轻轨的“T”型底部,强化了两者之间的紧固;螺栓固定的分布方式改造后,有效地缩小了固定螺栓阻挡煤流的面积和阻力,实现煤流的快速分级,提高了设备的使用效率。总之,通过改造,不仅解决了入料筛面处固定螺栓经常断裂的情况,而且大大缩短了更换螺栓的速度和难度,有效地避免了影响矿井生产事故的发生,减少了职工的劳动强度。

4 经济效益

改造前,据统计平均每月发生断螺丝的事故至少2起以上,每次处理时间均在一个多小时。改造后,经过一年的实践证明,此类事故已经避免。在这一年里,在不考虑电耗增加的基础上,按矿井每小时出煤700T计算,单系统每月应多入洗原煤450T,综合去年我厂40%的精煤产率计算,全年多产精煤2160T,按精煤1100元/吨计算,多创收约237万元。

参考文献:

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