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瓦斯抽采高负压自动放水装置

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[摘 要]煤层瓦斯抽采是治理矿井瓦斯和防治煤与瓦斯突出最有效方法之一,它不仅是安全生产的需要,也是节省能源、保护环境的迫切需要。目前我国瓦斯抽采管路系统存在的问题较多,主要表现在联管速度慢、设备笨重、成本高、抗腐蚀能力差、不能重复利用、没有标准联管件等缺点。为实现瓦斯抽采系统自动排水除渣,在原有一代负压自动放水器的基础上改进发明了高负压自动放水器,简化了设备结构、扩大了使用负压范围、精细了设备工艺、增加了系统稳定性和可操作性。本研究通过对瓦斯抽采高负压自动放水装置的分析,研制出一种在负压状态下抽采管路自动放水装置,该装置的应用,大大提高了瓦斯抽采效率。

[关键词]瓦斯抽采;高负压;自动放水装置

中图分类号:TD712.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0336-01

一、瓦斯抽采高负压自动放水装置的工作原理

高负压自动放水器,即利用密闭容器内水满和放空时推动浮块上下运动,进而带动移动杠杆上下移动,推动放水器配重浮球开闭,实现器内同大气和抽放管路的导通和掐断,导通后利用水自重顶开放水浮球阀门,达到放水的目的。

(一)抽放负压较低时

高负压自动放水器安装好后,打开抽放软管与抽放管路连接的控制阀门,此时为初始状态。因抽放负压一定,而抽放管路上积水(含渣物)过多,当积水(含渣物)自重产生的压力大于抽放负压时,积水(含渣物)从抽放软管流入高负压自动放水器中,随着放水器内积水(含渣物)不断增加,推动浮块往上移动,并带动移动杠杆往上移动,从而推开移动杠杆上面的配重浮球,使放水器内上半部分与大气导通,下半部分内积水(含渣物)不再受到抽放吸力作用,从而利用自重推开放水浮球,然后积水(含渣物)通过排水(渣)口排出器外。随着积水(含渣物)的排出,浮球不断往下降,带动移动杠杆往下移动,最终配重浮球重新堵上大气联接口,使高负压自动放水器复原到初始状态,完成储水、放水的循环。按此循环,达到不间断放水的功能。

(二)抽放负压较高时

在抽放负压较高,管路内积水的自重无法大于抽放负压时,打开配气阀门,则抽放管路内形成亚短路,减小管路内积水(含渣物)受到的抽放吸力,从而通过抽放软管流入高负压自动放水器中,然后按照上段所述抽放负压较低时得那种储水、放水的循环,达到放水功能。

二、瓦斯抽采高负压自动放水装置的使用方法

(一)高负压自动放水器的安装

把高负压自动放水器放置在抽放管路下方,把抽放软管一端连接到高负压

自动放水器抽放管支路相连的接口上,然后再把软管另一端连接到抽放管路上。此时高负压自动放水器便安装完成,打开抽放软管与抽放管路连接的控制阀门即可开始实现放水功能。

(二)高负压自动放水器的除渣

高负压自动放水器由有不锈钢材制成,可以有效的解决井下管路中腐蚀情况。高负压自动放水器内的沉积物无法在放水时完全排出,在器内沉积过多时,可能会堵塞排水口,影响放水效果。此时,关闭抽放管路控制闸阀,然后通过软管把防尘管路和高负压自动放水器高压水进口连接起来,打开防尘管路闸阀,用高压水冲洗高负压自动放水器内部,把沉积物通过排水(渣)口冲出器内,达到除渣目的。如果用高压水仍无法清除放水器内沉积物时,打开放水器右侧盖板,人工清理内部沉积物。

三、高负压自动放水装置的效果评析及存在的问题

(一)高负压自动放水装置的效果评析

可调式高负压自动放水装置,通过杠杆原理、水的浮力、永磁铁的磁力、惯性力的巧妙运用研制成功,是煤矿井下瓦斯治理技术的一个革新,理论分析完全可行,实践应用得到很好证实,实现了预想的最好效果。

本装置安装使用后,从源头上解决了抽采钻孔及抽采系统积水问题,有效地提高了抽采效果,实现抽采最大化,杜绝瓦斯事故;成品安装使用后,仅此节省大量人工放水一项,就可创造很大经济价值,并且全自动放水过程中未对抽采系统构成任何影响;成品安装使用后,用于替代井下安装的人工放水器或市场上购进的自动放水器,节约成本可上百万;成本低,结构并不复杂,可自行加工,易于安装,具体尺寸可按现场使用情况自行调整;安装简单,只需将抽采系统管路(主干管、支管、抽采钻孔连接管)易积水位置处,与高负压自动放水器连接弯头对接相连即可;装置的结构及材质均为防爆产品,煤矿井下可安全使用。

(二)高负压自动放水装置存在的问题

(1)系统连接管采用部分透明管路,观察系统运行情况。

(2)经常巡查放水管路,防止杂物淤积等原因影响放水效果。

(3)保证系统的气密性,防止出现漏气造成系统不能正常运行。

(4)当放水管路高差不能满足自动放水的时候可以人为的制造高差如:管路向下延伸、向下部巷道施工放水孔增加高差或者调整放水器内部的浮漂等。

参考文献

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