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提升机技术改造及造成钢丝绳断绳事故分析

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【摘 要】煤矿提升机是咽喉设备,产品不断更新换代,老产品原本落后的结构问题暴露突出,需要进行技术改造,但技术改造不全面,改造后的安全措施不到位,可能导致事故的发生。2008年,南方某煤矿对主提升机进行技术改造后,连续发生两起斜井断绳跑车事故,虽然没有人员伤亡,却毁坏了井筒和沿巷的电缆、风管、水管等设施。本文通过对断绳原因分析,提出技术改造的建议。

【关键词】煤矿 技术改造 断绳事故

1 事故经过

2008年为了提高矿井产量,该矿对地面主斜井提升机JK-2/30进行提速改造,仅更换了减速箱齿轮,将变速比由30改为20,提升机其它运行参数未作任何改变,也未采取保护措施,导致连续两起钢丝绳在使用三个月后,串车上行至距井口10m左右时,提升绞车紧急制动发生蹬绳断裂。

经调查分析认为,提升机技术改造后速度增大,斜井重载上提时,提升机紧急制动时,钢丝绳将出现松弛现象,受串车的冲击力作用,导致断绳事故的发生。

2 事故的原因分析

2.1 自然减速度Ac

2.3 断绳时静阻力Fj

在断绳时,提升机所承受的静阻力为:

式中:k为一次提升的矿车数,k=6;Q为矿车装载重量,Q=1120kg;Q0为矿车自身重量,Q0=595kg;f2为钢丝绳运行时的阻力系数,f2=0.2;p为钢丝绳单位长度重量,采用提升钢丝绳型号为6×7-24-1670+FC,直径24mm,钢丝绳中所有钢丝破断拉力总和为381024N,p=2.141 N/m; L0断绳点至天轮的长度, L0=50m。

改造时对提升载荷未调整,故改造后在断绳时,提升机所承受的静阻力仍为51043.4N。

2.4 提升系统总变位质量∑m

2.8事故原因

提升机改造后,在重载上提,紧急制动时,提升机的制动减速度azj大于重串车的自然减速度Ac,钢丝绳将出现松弛现象,串车组在惯性作用下先减速上行一小段距离后,在重力作用下反向自溜,钢丝绳突然受冲击力的作用,其冲击力为14065.78kg,按新钢丝绳的破断力38840kg考虑,此时钢丝绳的安全系数为2.76,而《煤矿安全规程》规定的安全系数低于6就要更换,此时提升系统已处于很不安全状态,况且已使用3个月的钢丝绳必定会出现断丝、磨损及锈蚀,破断力下降,此时突遇重载串车紧急制动,无疑会发生断绳跑车事故。

3 对策与建议

(1)为了防止斜井提升断绳跑车事故的发生,提升机改造要全面考虑各系统的适应性。合理设置液压系统的油压或改造制动系统,采用二级制动方式,分级施加制动力矩,可避免松绳现象的发生,保证制动安全可靠。

(2)适当延长制动的空动时间。对于斜井提升,如果空动时间太短,使制动减速度小于上提重载的自然减速度,避免松绳造成冲击断绳跑车。

(3)井口采用托绳装置,使钢丝绳在井口松弛长度尽可能减小,避免产生过大的冲击力。

(4)在井口附近应尽量采用慢速运行,采用限速和减速提醒保护,保证选择的提升速度小于《煤矿安全规程》规定的最大值。