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汽车悬置螺栓断裂失效分析

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摘要:为查找某汽车安装螺栓的断裂原因,对螺栓进行了断口宏观、SEM电镜、化学成分、金相组织分析,并对同批次完整螺栓进行了力学性能测试。在各项理化试验的基础上,结合微观断口的形貌和断裂机理对螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓螺纹表面存在微裂纹是螺栓断裂的主要原因。

关键词:螺栓;SCM435;断裂;失效分析

中图分类号: U465 文献标志码:A 文章编号:1005-2550(2012)05-0070-07

Failure Analysis of Automobile Engine Mount Bolt

YU Yan1,3,MAO Xin-ping2,LAN Feng-chong3 ,LI Rui-feng4,SONG Zhen-zhen5,

ZHAO Zhe1,JIANG Qiong1,TAO Yun-lai1,ZENG Zhao-hao1

(1.Guangzhou Automobile Group Co.,LTD Automotive Engineering Institute,Guangzhou 510640,China;2.Guangzhou Zhujiang Iron & Steel Co.,LTD,Guangzhou 510730,China; 3.South China University of Technology,Guangzhou 510640,China;4. Centre Testing International,Shanghai lab.,Shanghai 201206,China; 5. Zoomlion Co., Ltd.,Changsha 410205,China)

Abstract:In order to definite the failure reason of a mounting bolt used in an automobile,the experiments such as appearance examination,morphology and microstructure analysis,SEM micro-morphology analysis, chemical composition analysis and mechanical properties test were carried out.Based on the physics and chemistry experiments,the reasons of the bolts’ fracture were analyzed using micro-fracture mechanism.The results showed that the fracture of the bolts was mainly caused by the tiny crack of the surface.

Key words:bolt;SCM435;fracture;failure analysis

某款车在进行整车高强度耐久试验时,当车辆行驶里程为4 747 km时,发生了连接右悬置与发动机的螺栓断裂事故。已确认失效螺栓的规格为M10×1.25×45,材料牌号为SCM435,淬火温度870℃,回火温度500℃,表面锌铝涂层。设计性能等级为10.9级。

1 分析内容

1.1 分析样件

分析样件为失效螺栓和失效螺栓同一批次的完整螺栓各一根。完整螺栓是全新未使用过的。

1.2 分析内容

对失效螺栓进行了断口宏观分析、化学成分分析、硬度测试、金相组织分析、扫描电镜断口分析和能谱测试。对完整螺栓进行了化学成分分析、硬度测试、拉伸测试和金相组织分析。

2 分析结果

2.1 断口宏观分析

失效螺栓的断面原貌如图1所示,断面位于螺栓杆部螺纹的倒数第二齿位置。连接螺栓头部的断口较为完整,但有轻微污染(图1中右侧放大图),且与之相匹配的另一断口已被破坏,无断口分析价值。故只对连接螺栓头部的断口进行分析。

经清洗后的断面如图2所示,断口较为平齐,可观察到有明显的贝纹形貌。瞬断区面积较小。断裂源于齿根部(如箭头所示)。断口处未发现有明显的塑性形变。

2.2  化学成分分析

按照GB/T 4336-2002的检测要求,使用SPECTRO MAXx直读光谱仪对失效螺栓和完整进行化学成分分析,分析结果如表1所示。

分析结果表明,螺栓的基体化学成分符合牌号SCM435的要求。

2.3 硬度测试

分别对失效螺栓和完整螺栓进行表面硬度和心部硬度测试,测试结果如表2及表3所示。

表面硬度和心部硬度的测试结果表明,螺栓的表面及心部硬度均符合GB/T 3098.1的要求。

2.4 金相分析

2.4.1  基体的金相分析

失效螺栓和完整螺栓基体的非金属夹杂物分别如图3、图4所示。

按GB/T 10561的要求对螺栓进行非金属夹杂物评级,评级结果如表4所示。

两种螺栓的夹杂物数量均属于正常范围。

用4%硝酸酒精溶液浸蚀后,可发现失效螺栓和完整螺栓的基体组织均以回火索氏体为主,有少量未溶粒状合金碳化物及少量贝氏体,原马氏体级别为4级,原马氏体量超过90%,如图5、图6所示。

2.4.2 失效螺栓裂纹起源处金相分析

图7为断口处的抛光态形貌,左侧断面为失效螺栓的失效断口,裂纹源在图中箭头所指的位置。将图中圆圈部分放大,可见断裂始处(齿根部)有较多的微裂纹,长度约0.010mm,如图8所示。

图9、图10为图7区域浸蚀后的组织形貌,微裂纹附近未见明显组织异常。